水性油墨廢水混凝脫色工藝優(yōu)化研究
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2018-4-3 11:20:31
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水性油墨也叫水基油墨、環(huán)保性油墨,簡稱水墨,是由水溶性高分子樹脂、色料(即顏料)、溶劑(主要是水)和相關(guān)助劑經(jīng)物理化學過程組合科學制備而成的。水性油墨在應(yīng)用領(lǐng)域的廢水來源主要是更換油墨等需要清洗印刷相關(guān)設(shè)備的排水,例如:洗棍、洗槽、洗桶、沖洗操作間等產(chǎn)生的廢水。雖然應(yīng)用領(lǐng)域廢水的個體排放量較小,但由于水性油墨在印刷行業(yè)中的應(yīng)用廣泛,其總體排放量還是巨大的,也應(yīng)引起足夠的重視。因此選擇符合實際的運行方案來處理水性油墨廢水成為印務(wù)行業(yè)的一項迫在眉睫的任務(wù),本文針對湖北勁牌印務(wù)有限公司水性油墨的性質(zhì),采用了混凝法對水性油墨的生產(chǎn)廢水進行處理,探討混凝劑、助凝劑種類和投加量等因素對處理效果的影響,提出優(yōu)化的工藝參數(shù)。
實驗部分1.1廢水水質(zhì)
此廢水實驗來自于湖北勁牌印務(wù)有限公司,原水pH值為9~10,COD為22427mg/L,色度102400倍。
實驗方法
分別取原水400mL于6個TA6-3型程控混凝試驗攪拌儀燒杯中,調(diào)節(jié)pH值,投加適量混凝劑,先快速攪拌(300r/min)30s,然后中速攪拌(100r/min)3min;再投加適量助凝劑慢速攪拌(40r/min)5min,靜置沉降40min,取上清液測定COD及色度,確定各因素影響的最佳條件。
結(jié)果與討論
當助凝劑投加量一定,沉降時間相同,混凝劑投加量為200mg/L時,投加不同種類的混凝劑進行試驗,其中FeSO4的處理效果最好,脫色率和COD去除率分別高達97.19%和92.7%。綜合考慮,本研究選擇FeSO4為最佳混凝劑。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
加量對廢水處理效果的影響
當助凝劑為2mg/L,pH=5,沉降時間為40min時,考察混凝劑FeSO4投加量對處理效果的影響,混凝劑FeSO4在不同的投加量下對廢水的處理效果不同。初始階段隨著FeSO4的投加量增加,脫色率和色度去除率逐漸上升,當投加量達到200mg/L后,廢水的處理效果呈下降趨勢。這是因為當混凝劑投加過量時,雖然增加了絡(luò)離子的數(shù)量,但架橋所必須的粒子表面吸附點卻減少了,架橋變得困難。同時,由于混凝劑過量,單個膠粒充分吸附絡(luò)離子達到飽和,無法再與其他膠粒發(fā)生交聯(lián)作用,形成穩(wěn)定膠體而不易凝聚。因此,為了保證絮凝效果,試驗確定混凝劑FeSO4投加量為200mg/L。
通過試驗結(jié)果表明,湖北勁牌印務(wù)有限公司產(chǎn)生的水性油墨廢水混凝處理工藝的最優(yōu)組合為:選取硫酸亞鐵為最佳混凝劑,投加量為200mg/L,最佳pH值為5,最佳助凝劑為PAM,投加量為2.5mg/L,沉降時間為40min。在此條件下,本試驗廢水處理后的廢水COD去除率達92%以上,色度去除率達97%以上。
本研究作為一種水性油墨處理的重要前處理工藝,極大的降低了廢水的COD和色度,減輕了后續(xù)處理的負荷,對實際工程的前處理有一定的指導意義。