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煉油催化劑廠含硅廢水處理

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2018-3-16 16:39:31

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  煉油廠所用催化劑一般以Si、Al作載體,因此,生產(chǎn)催化劑的廠家所排廢水含Si較高,以硅膠形式存在的含Si懸浮物很難沉降。采用聚丙烯酰胺絮凝劑沉降效果不理想,不僅排放水懸浮物指標(biāo)達不到國家排放標(biāo)準(zhǔn),而且由于懸浮物的存在,嚴(yán)重影響了廢水 中氨氮處理工藝實施。降低催化劑廠廢水中懸浮物的含量,并降低處理成本,已成為催化劑廠急待解決的難題。

  1廢水的性質(zhì):試驗所用廢水取自某催化劑廠綜合車間及各生產(chǎn)車間排出口廢水,樣品基本性質(zhì)如表1所示。所有廢水,未經(jīng)處理都是混濁的。

  2廢水處理工藝:2.1藥劑選擇:生產(chǎn)催化劑所排廢水中的Si是由原料水玻璃帶入的,因此有以下反應(yīng)進行¨:Na20·nSiO2+2H+xH20—2Na+nSiO2·(z+1)H20(1)該反應(yīng)中新生態(tài)的SiO,最初處于晶質(zhì)狀態(tài),形成真溶液,但溶解的SiO2具有很大的聚合能力,可逐漸結(jié)合在一起形成典型的帶負(fù)電的二氧化硅膠體溶液。該溶液極易被帶正電的電解質(zhì)所凝結(jié)。基于此原理,我們選用聚鋁作凝聚劑,非離子型聚丙烯酰胺(PAM)作絮凝劑,對混合廢水進行了處理,其中混合廢水為綜合廢水與Nay分子篩廢水按體積比8:1混合。,廢水處理pH值在6.5~7.5范圍效果最好,這時可溶硅能最大限度地析出。pH值越高,絮凝沉降的速度越慢,上清液清亮度也降低;pH<6.5時,上清液雖清亮但可溶性硅高。將綜合廢水與Nay分子篩廢水按不同比例混合,亦有相同的結(jié)果。綜合廢水與Nay廢水混合處理時,由于Nay分子篩廢液含可溶性硅高(達到22000~39000g/t),在中和過程中,可溶性硅短時間內(nèi)大部分未能生成硅膠懸浮物。經(jīng)過處理后,上清液雖然清亮,但SiO:含量仍很高,放置1h后,因硅膠繼續(xù)析出而變渾濁。事實上,由Nay分子篩廢液生成硅鋁膠后,其濾液si02含量僅49.7g/t,NI-I,含量可降到35g/t,不需再處理即可排放。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  結(jié)輪:1)綜合酸性廢水與Nay分子篩廢水按體積比8:1混合后,不能用陽離子絮凝劑處理,必須以聚鋁和PAM聯(lián)合作用,方可使硅懸浮物沉降快,上清液清亮。但上清液中可溶硅高,放置1h后仍變渾濁。因此,Nay分子篩廢水不宜與綜合酸性廢水合并處理。但Nay分子篩廢水生產(chǎn)硅鋁膠后排出的水可與綜合酸性廢水合并處理。也可考慮直接排放,因其濾液中含Sio'及氨氮均很低。2)實驗室進行的人工混合廢水處理試驗表明:藥劑制度對廢水組成變化的適應(yīng)性較強。3)陽離子絮凝劑D水溶液穩(wěn)定性差,配藥2天后效果明顯降低。