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有機硅樹脂生產(chǎn)廢水處理技術(shù)

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-4-17 9:37:53

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

湖南某絕緣材料公司是一家以特種涂料、絕緣材料、云母及扁線絕緣材料等為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè),其有機硅樹脂生產(chǎn)過程中排放的廢水有機污染物含量高、組分復(fù)雜、可生化性差、酸性強,直接匯入污水處理站時極大破壞了處理系統(tǒng),廠方擬新建一套污水處理裝置對其進行預(yù)處理。

目前有機硅廢水的處理方法有物化法、化學(xué)法、生物法及其組合工藝〔1〕,其中高級氧化法因處理效率高、可操作性強等而得到廣泛應(yīng)用〔2-3〕,尤其是光催化氧化法對難生物降解有機物具有較高的去除能力〔4-6〕。由于該公司的主要生產(chǎn)原料為有機硅單體、苯系物質(zhì),因此廢水的可生化性極差,酸性極強,不能采用常規(guī)的生化工藝進行處理。根據(jù)該廢水水質(zhì),筆者采用光催化氧化法進行預(yù)處理,獲得了良好的處理效果,解決了廢水對現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)的沖擊問題。

1 廢水水質(zhì)及處理要求

廢水主要來自于有機硅樹脂生產(chǎn)過程,其中含有苯、甲苯、二甲苯、乙醇、丁醇及氯硅烷等有機物,還有鹽酸、硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅中間體、催化劑、表面活性劑及其他助劑等。該廢水特點是有機物濃度高、毒性大、可生化性差、酸性強。其設(shè)計水量10m3/d,設(shè)計進水水質(zhì)和出水標準見表1。

表1 設(shè)計進水水質(zhì)和出水標準

 

2 廢水處理工藝流程

該生產(chǎn)廢水水量不穩(wěn)定,首先收集進入調(diào)節(jié)貯液罐,調(diào)節(jié)水量水質(zhì);向中和加藥罐加入堿液,調(diào)節(jié)廢水pH 至光催化反應(yīng)效率較高的范圍;光催化反應(yīng)器是處理工藝的主體,加入Fenton 試劑,在紫外光照射下對污染物質(zhì)進行降解,由于CODCr濃度很高,采用二級串聯(lián)反應(yīng)器;向中間加藥罐內(nèi)加入石灰水,調(diào)節(jié)廢水pH 至排放要求,同時加入混凝劑;在混凝反應(yīng)池內(nèi)進行絮凝反應(yīng),沉淀池進行泥水分離,去除懸浮物;污泥采用濃縮脫水機處理后外運處置。處理工藝流程見圖1。

 

圖1 廢水處理工藝流程

3 主要裝置及設(shè)計參數(shù)

3.1 調(diào)節(jié)貯液罐

尺寸為2.5 m×2.5 m×2.0 m,方形罐,材質(zhì)PPC,厚度20 mm,水力停留時間24 h,配備16CQ-8 型耐酸磁力驅(qū)動泵,Q=1.6 m3/h,H=8 m,P=0.18 kW。

3.2 中和加藥罐

尺寸為1.0 m×1.0 m×1.0 m,方形罐,材質(zhì)PPC,厚度20 mm,水力停留時間0.5 h,配備攪拌機,P=0.25 kW,防腐處理。配備NaOH 溶液罐、雙氧水罐和FeSO4溶液罐,溶液配制質(zhì)量分數(shù)分別為20%、30%和20%,雙氧水和FeSO4的投藥量分別為6 L/m3 和2 kg/m3。

3.3 光催化反應(yīng)器

一級和二級光催化反應(yīng)器均采用相同裝置,尺寸為1.5 m×2.0 m,材質(zhì)為PPC,水力停留時間為1.0 h,反應(yīng)器內(nèi)均勻布置紫外燈管,紫外燈波長為254 nm,置于直徑40 mm的石英管中,平均光照距離50 mm。

光催化反應(yīng)器配備循環(huán)回流泵,型號25CQ-15,以保證反應(yīng)區(qū)混合液濃度均勻,回流流量為5.4m3/h,處理反應(yīng)時間內(nèi)循環(huán)3~4 次。

3.4 中間加藥罐

尺寸為1.0 m×1.0 m×1.0 m,方形罐,材質(zhì)PPC,厚度20 mm,水力停留時間0.5 h,配備攪拌機,P=0.25 kW,防腐處理。配備石灰水溶投系統(tǒng)、PAC 投加系統(tǒng),PAC 加藥量為100 mg/L。

3.5 混凝反應(yīng)池

采用機械攪拌反應(yīng)池,尺寸為1.0 m×1.0 m×1.0 m,材質(zhì)PPC,水力停留時間20 min,配備攪拌機,P=0.18 kW。

3.6 沉淀池

采用豎流式沉淀池,尺寸為1.5 m×2.0 m,材質(zhì)PPC,表面負荷0.9 m3/(m2·h),水力停留時間1.5 h。

3.7 污泥濃縮脫水機

不設(shè)濃縮池,直接采用污泥濃縮脫水一體機進行污泥處理,處理能力為4 t/h,P=0.75 kW。

4 運行處理效果

該系統(tǒng)從2007 年1 月開始調(diào)試運行,至2007年2 月運行正常,出水水質(zhì)趨于穩(wěn)定,各項指標達到甚至超過設(shè)計要求。監(jiān)測處理出水的水質(zhì)見表2。

表2 系統(tǒng)穩(wěn)定運行的進出水水質(zhì)

 

5 工程經(jīng)濟分析

該工程總投資為29.8 萬元,包含土建、自動控制、儀表以及機械設(shè)備。處理成本為34.19 元/m3,其中電費1.76 元/m3、人工費2.78 元/m3、藥劑費29.65元/m3。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

6 結(jié)語

(1)光催化氧化工藝對有機物濃度高、酸性強、可生化性差的有機硅樹脂生產(chǎn)廢水有很高的處理效率,出水水質(zhì)達到設(shè)計要求,解決了廢水對廠區(qū)污水處理系統(tǒng)的沖擊問題。(2)由于廢水酸性極強,運行中對設(shè)備有很大的腐蝕性,因此在攪拌機、水泵及設(shè)備材質(zhì)的選擇方面應(yīng)特別注意防腐;此外,該廢水具有危險性,對污水處理系統(tǒng)的操作人員提出了更高的要求。

(3)由于廢水水量較小、酸性極強,處理成本相對較高,經(jīng)核算,主要成本為人工費和堿液藥劑費。

(4)本工程成功處理了有機硅樹脂生產(chǎn)廢水,對高濃度、強酸性廢水處理具有一定的借鑒意義,如果具備廢堿利用條件,則可大大降低處理成本。