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PCB廢水BAF深度處理方法

中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-4-7 9:54:27

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

印刷電路板(PCB)是電子工業(yè)的重要元器件,在其生產(chǎn)過程中要使用多種化工材料,導(dǎo)致排放的廢水成分復(fù)雜,且處理難度大,如隨意排放或處理不當(dāng)會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。在印制線路板高濃度有機(jī)廢水處理方面,研究者曾采用電解氧化法、活性炭吸附法、絮凝法、Fenton 氧化法等進(jìn)行處理。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,投入成本低、處理效率高、無有毒副產(chǎn)物的生物法深度處理PCB 廢水更具廣闊前景。筆者采用占地面積小、出水水質(zhì)好、不會(huì)發(fā)生污泥膨脹的BAF 工藝處理某工廠產(chǎn)生的PCB 廢水,以期在較低處理費(fèi)用下使出水的相關(guān)指標(biāo)達(dá)到當(dāng)?shù)嘏欧艠?biāo)準(zhǔn)要求。

1 實(shí)驗(yàn)背景

1.1 廢水來源

江蘇常熟某電子公司主要生產(chǎn)印刷電路板(PCB),其產(chǎn)生的廢水有:高濃度有機(jī)廢水,包括高濃度酸洗廢水、高濃度堿洗廢水、顯影及剝膜廢水、化學(xué)銅廢水、膨松劑廢液;銅氨廢水,包括堿性蝕刻廢水(Cu 與氨在堿性條件形成絡(luò)合物)和微蝕廢水。

該公司原有的處理方法:廢水首先經(jīng)過混凝沉淀,去除大部分有機(jī)物、氨氮、銅,再用炭濾柱進(jìn)行處理。但廢水中的主要污染物COD 仍然不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),因此筆者期望采用BAF 深度處理混凝沉淀出水,使廢水COD 達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求,從而省去原有的炭濾工藝,降低處理成本。

1.2 廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)驗(yàn)進(jìn)水伴有一些混凝沉淀污泥,進(jìn)水水量在4~12 L/h,平均每隔一周提升4 L/h。由于該企業(yè)位于太湖地區(qū),為保護(hù)太湖水質(zhì),排放標(biāo)準(zhǔn)比較嚴(yán)格。進(jìn)水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 21900—2008)見表1。

表1 廢水進(jìn)水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn)

 

2 實(shí)驗(yàn)裝置及方法

本實(shí)驗(yàn)采用三級(jí)上流式曝氣生物濾池,池體由PVC 材料制成,池內(nèi)填料選用粒徑為2~3 mm 的球形陶粒, BAF 裝置如圖1 所示。

 

圖1 BAF 裝置

各級(jí)反應(yīng)器規(guī)格:1號(hào)反應(yīng)器,尺寸為400 mm×200 mm×1 150 mm,陶粒有效體積為50 L;2 號(hào)反應(yīng)器,尺寸為500 mm×200 mm×950 mm,陶粒有效體積為50 L;3 號(hào)反應(yīng)器,尺寸為D 250 mm ×1 000 mm,陶粒有效體積為30 L; 4 號(hào)反應(yīng)器,尺寸為300 mm×300 mm×1 000 mm,陶粒有效體積為50 L。

水質(zhì)分析方法采用《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)定。

3 結(jié)果分析與討論

3.1 BAF 對(duì)廢水中COD 的降解效果

3.1.1初始運(yùn)行階段

在BAF 初始運(yùn)行階段COD 的去除效果如圖2所示。BAF 掛膜成功后,系統(tǒng)內(nèi)微生物大量繁殖,形成了豐富的微生物相,而進(jìn)水COD 維持在150~285mg/L 之間,有機(jī)負(fù)荷相對(duì)較高,加上廢水可生化性較好,因此BAF 中微生物可利用的有機(jī)物較充足。在1~15 d 進(jìn)水量為4 L/h 的情況下,二級(jí)出水平均COD 為63.19 mg/L,平均去除率為70.75%,對(duì)應(yīng)的處理負(fù)荷為0.12 kg/(m3·d)。此時(shí)第三級(jí)BAF 尚處于悶曝掛膜階段,并未進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)。在16~21 d時(shí),第三級(jí)BAF 微生物馴化成功,投入使用后在進(jìn)水量不變的情況下,三級(jí)出水平均COD 為41.78mg/L,平均去除率為76.97%。

 

圖2 第一階段COD 去除效果

3.1.2穩(wěn)定運(yùn)行階段

經(jīng)過此前的初步運(yùn)行,進(jìn)水量由4 L/h 逐步提升至12 L/h,此時(shí)整個(gè)系統(tǒng)已處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。從圖3 可以看出,平均進(jìn)水COD 為187.83 mg/L 時(shí),三級(jí)BAF 出水COD 基本可以穩(wěn)定在40 mg/L 左右,COD 平均去除率達(dá)到77.35%,相應(yīng)的COD 處理負(fù)荷達(dá)到0.36 kg/(m3·d),廢水經(jīng)該工藝處理后COD已完全達(dá)到了當(dāng)?shù)匾?guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

  

圖3 第二階段COD 去除效果

3.1.3反沖洗后BAF 恢復(fù)階段

受生物絮凝吸附、過濾、污泥新陳代謝等作用影響,BAF 運(yùn)行一段時(shí)間后會(huì)發(fā)生濾孔堵塞和處理效率下降的情況,所以需要定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行反沖洗。

BAF 反沖洗后對(duì)廢水COD 的處理效果見圖4。由圖4看出,本階段整個(gè)系統(tǒng)處理效果不穩(wěn)定,尤其在利用BAF 出水進(jìn)行反沖洗后,1~3 d 內(nèi)COD 去除率較低,出水COD 較高。其原因在于進(jìn)水量瞬間加大,導(dǎo)致處理負(fù)荷急劇升高;此外反沖洗時(shí)BAF 中的生物絮體、衰老的生物膜和過濾截獲的顆粒物被沖到水中,導(dǎo)致出水混濁,COD 大大升高。鑒于反沖洗出水水質(zhì)大大超出排放標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)將其排到調(diào)節(jié)池重新處理。從第3 天開始進(jìn)水量逐步升高,但從圖4 可以看出,整個(gè)BAF 系統(tǒng)正逐步恢復(fù),COD 也趨近60 mg/L。

 

圖4 第三階段COD 去除效果

3.2 BAF 對(duì)其他水質(zhì)指標(biāo)的影響

3.2.1廢水pH 的變化情況

原水經(jīng)該廠原有混凝沉淀工藝初步處理后,進(jìn)入BAF 系統(tǒng)時(shí)的平均pH 為9.0,基本處于超標(biāo)邊緣,直接排放可能會(huì)造成河流污染、土壤堿化等危害。采用BAF 處理后,由于系統(tǒng)中微生物的硝化作用消耗了廢水中的堿度(主要為NH4+),出水pH 基本維持在7.9 左右,可保證出水在任意時(shí)段達(dá)標(biāo)。

3.2.2廢水中氨氮的變化情況

廢水經(jīng)過BAF 系統(tǒng)處理后水中氨氮有所下降,由19.86 mg/L 降至13.89 mg/L,但尚未達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),這是由于硝化細(xì)菌的最佳存活與增殖溫度是25 ℃,而實(shí)驗(yàn)期間系統(tǒng)在連續(xù)進(jìn)水后水溫基本維持在11~16 ℃,在這個(gè)溫度下BAF 中硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)速度和活性受到抑制,由此導(dǎo)致氨氮去除效果不佳。

3.2.3廢水中絡(luò)合態(tài)銅變化情況

銅氨廢水中的銅主要以絡(luò)離子〔Cu(NH3)4〕2+存在,Cu2+非常少。BAF 對(duì)Cu 絡(luò)合物的去除作用體現(xiàn)在從〔Cu(NH3)4〕2+中分離出Cu2+,使之與廢水中原有的OH-反應(yīng)生成Cu(OH)2沉淀,從而被BAF 生物絮凝吸附。

BAF 處理后廢水中的絡(luò)合態(tài)Cu 總體呈下降趨勢(shì)(由1.40 mg/L 降至0.82 mg/L),但出水并未達(dá)標(biāo)。這是由于BAF 內(nèi)硝化作用及對(duì)Cu(OH)2絮凝吸附的最佳溫度是20~30 ℃,而系統(tǒng)連續(xù)進(jìn)水后水溫基本維持在11~16 ℃,嚴(yán)重抑制了生物膜的吸附活性,導(dǎo)致對(duì)Cu 的去除效果不甚理想。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

4 結(jié)論

(1)運(yùn)用BAF 工藝深度處理某印刷電路板廠PCB 廢水,當(dāng)進(jìn)水COD 負(fù)荷為0.12 kg/(m3·d),進(jìn)水平均COD 為187.8 mg/L 時(shí),該工藝出水平均COD可降至41.8 mg/L;當(dāng)進(jìn)水COD 負(fù)荷提高至0.36kg/(m3·d)時(shí),出水平均COD 也能降至42.1 mg/L,完全達(dá)到當(dāng)?shù)叵鄬?duì)較為嚴(yán)格的廢水排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

(2)由于反沖洗出水水質(zhì)無法達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,應(yīng)將其排放到調(diào)節(jié)池重新處理。反沖洗周期約為15 d。

(3)實(shí)驗(yàn)期間水溫為11~16 ℃,BAF 中硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)速度和活性受到抑制,生物膜的絮凝吸附活性降低,導(dǎo)致氨氮和絡(luò)合態(tài)Cu 的去除效果不甚理想。需考慮采取相應(yīng)措施適當(dāng)提高濾池水溫或?qū)Τ鏊械陌钡虲u 作進(jìn)一步處理。