化學(xué)制藥工業(yè)高鹽有機(jī)廢水處理工藝
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-4-4 8:26:56
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化學(xué)原料藥合成過程一般包括反應(yīng)、分離、結(jié)晶、過濾、洗滌、干燥等工序,其中結(jié)晶、過濾、洗滌、尾氣凈化工序排放的是高濃度含鹽有機(jī)廢水,尾氣凈化工序生成含鹽有機(jī)廢液。原料藥合成生產(chǎn)廢水鹽分含量很高,甚至達(dá)到30%,幾乎接近飽和,如直接進(jìn)入生化處理系統(tǒng),則系統(tǒng)將迅速失效。因此,一般需進(jìn)行預(yù)處理,如采用蒸發(fā)、EDS、膜分離等方法分離出廢水中的鹽分。
很多文獻(xiàn)對(duì)高鹽度廢水處理方法作了系統(tǒng)分析,重點(diǎn)論述了鹽分對(duì)好氧、厭氧工藝的影響,耐鹽微生物馴化以及鹽分對(duì)廢水脫氮除磷的影響。董志義等以醫(yī)藥原料藥廢水處理為案例進(jìn)行了分析,指出不同廢水應(yīng)采取不同的預(yù)處理方法。國(guó)外專家學(xué)者對(duì)高鹽廢水處理的研究也比較活躍,他們將高鹽有機(jī)廢水定義為含有機(jī)物和總?cè)芙庑怨腆w物(TDS)的廢水,其中TDS 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在3.5% 以上。M.Ingram的研究結(jié)果認(rèn)為,當(dāng)NaCl 的質(zhì)量濃度大于10 g/L 時(shí),微生物呼吸速率下降。AnLi 等的研究表明,當(dāng)NaCl 的質(zhì)量濃度大于20g/L 時(shí),會(huì)導(dǎo)致滴濾池BOD 的去除率降低。
我國(guó)的原料藥生產(chǎn)已經(jīng)有幾十年的歷史,制藥廢水的治理經(jīng)驗(yàn)表明,這類廢水較難處理,原因是廢水具有m(BOD5)/m(CODCr)值低、含特征污染物(苯系物等)、鹽度高和毒性強(qiáng)(如重金屬等)的特點(diǎn)。本文以乙酸叔丁酯(AFT)及甲基咪唑(LST)化學(xué)原料藥合成廢水處理工程為例,說明此廢水處理的工程設(shè)計(jì)、運(yùn)行等方面的要點(diǎn),以供從事該類廢水處理的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、管理人員參考。
1 工程設(shè)計(jì)與調(diào)試
1.1 廢水水量、水質(zhì)及排放要求
生產(chǎn)廢水主要來源于結(jié)晶、洗滌、過濾、尾氣凈化工序,另外還有少量生活污水、循環(huán)置換水和冷凝水。主要生產(chǎn)原料有乙酸乙酯、丙酮、甲苯、甲醇、異丙醇、液堿和鹽酸。綜合水量250 t /d,廢水水質(zhì)及排放要求見表1。
表1 廢水水質(zhì)及排放要求
Tab.1 Wastewater quality and discharge standard
1.2 工藝流程
針對(duì)廢水CODCr濃度高、m(BOD5)/m(CODCr)值低、鹽度高、有機(jī)物(反應(yīng)副產(chǎn)物及成品殘留)多等特點(diǎn),設(shè)計(jì)采用預(yù)處理-缺氧-厭氧-好氧-二次混凝沉淀組合工藝,廢水處理工藝流程見圖1。
圖1 處理工藝流程
Fig. 1 Process flow of wastewater treatment
工藝流程具有如下特點(diǎn):①?gòu)U水分質(zhì)收集,高鹽廢水采用三效蒸發(fā)方法脫鹽;酸性廢水單獨(dú)中和;高溫廢水排出車間前做冷卻處理。②一次混凝沉淀工序?qū)U水中的副產(chǎn)物及成品殘留物去除,為后續(xù)處理創(chuàng)造條件。③缺氧、厭氧、好氧污泥單獨(dú)回流,避免兼氧、厭氧、好氧微生物混雜和交叉。④二次混凝沉淀工序是確保出水達(dá)標(biāo)的必要手段,可以解決二沉池污泥膨脹的弊端。⑤設(shè)置容量足夠的均質(zhì)均量池,有效緩解車間排放的不穩(wěn)定性廢水給系統(tǒng)帶來的沖擊影響。
1.3 調(diào)試
采用同步培養(yǎng)法對(duì)活性污泥進(jìn)行培養(yǎng),對(duì)牲畜糞便中的厭氧菌進(jìn)行馴化,培養(yǎng)厭氧污泥;用城市污水處理廠的脫水污泥進(jìn)行好氧污泥的培養(yǎng)。將養(yǎng)豬場(chǎng)運(yùn)來的發(fā)酵糞便置于培養(yǎng)池中,閉池發(fā)酵10 d,投加營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),注意pH 值變化,然后逐步加入經(jīng)預(yù)處理后的生產(chǎn)廢水, 30 d 后將混合液轉(zhuǎn)移到厭氧反應(yīng)器中,繼續(xù)投加營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)并按比例加入生產(chǎn)廢水,調(diào)試階段處于夏季,不考慮增溫、保溫措施。
2 運(yùn)行結(jié)果分析
2.1 預(yù)處理
2.1.1 蒸發(fā)脫鹽
設(shè)計(jì)采用三效蒸發(fā)工藝脫鹽,考慮到脫鹽成本高,本工程只對(duì)高鹽廢水(鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于4.0%)進(jìn)行脫鹽。脫鹽設(shè)備主體材質(zhì)采用316 不銹鋼,蒸汽實(shí)際消耗量為0.55 t /t[廢水]。脫鹽裝置已運(yùn)行15 個(gè)月,整體效果不錯(cuò),但設(shè)備腐蝕較為嚴(yán)重,蒸汽消耗量逐步增加。原因是廢水中的鹽分主要為NaCl, Cl-在高溫情況下對(duì)不銹鋼的腐蝕加劇;廢水中含有易結(jié)垢性物質(zhì),附著在熱交換器的內(nèi)壁,使能效比降低。解決設(shè)備腐蝕問題的方法有2 個(gè):一是采用耐腐蝕的鈦材,二是向廢水中投加緩蝕劑。為降低結(jié)垢對(duì)脫鹽設(shè)備的影響,可以在廢水中加入阻垢劑。
2.1.2 中和
廢水排放具有間歇式的特點(diǎn),有酸性廢水,也有堿性廢水。利用酸性廢水中和堿性廢水,中和后pH 值為5~6,再投加堿(NaOH)調(diào)節(jié)pH 值至6 ~9,有效減少了藥劑消耗量,反應(yīng)時(shí)間為15 min。
2.1.3 絮凝沉淀
絮凝池采用機(jī)械攪拌, pH 值控制在6~9,多格絮凝池串聯(lián),形成絮凝梯度。絮凝時(shí)間30 min,沉淀時(shí)間2.5 h。攪拌強(qiáng)度10 W/m3[廢水],絮凝劑和助凝劑分別為PAC 與PAM。采用斜管沉淀池,泵吸排泥。絮凝沉淀對(duì)懸浮物的去除率為80%~ 95%,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。但運(yùn)行及調(diào)試結(jié)果也表明, PAS 也是較好的絮凝劑,投加量較小,絮凝沉淀對(duì)懸浮物的去除率達(dá)到85%~ 97%。不過當(dāng)采用PAS 為絮凝劑時(shí),厭氧反應(yīng)器硫化氫產(chǎn)量明顯增加,二沉池出水色度較深。
投加PAC,雖然增加了廢水中Cl-濃度,但是對(duì)后續(xù)生化幾乎沒有影響,原因是Cl-對(duì)微生物生命活動(dòng)影響甚微,而Na+則是生物處理系統(tǒng)處理效率降低的主因。
2.1.4 均質(zhì)均量池
均質(zhì)均量池具有足夠的水力調(diào)節(jié)容積(72 h),能有效應(yīng)對(duì)水質(zhì)水量波動(dòng)對(duì)生化處理系統(tǒng)的沖擊,稀釋調(diào)和廢水中的鹽分、雜環(huán)類等有毒有害成分。同時(shí),均質(zhì)均量池還有著重要的保安和指示功能。均質(zhì)均量池pH 值變化也反映了均質(zhì)的效果,如果pH 值降低,則表明HRT 過長(zhǎng),過早地消耗了廢水中的有機(jī)物,導(dǎo)致后續(xù)生化工序碳源缺乏。為防止均質(zhì)均量池出現(xiàn)酸化現(xiàn)象,在池底布置空氣管,實(shí)施間歇曝氣,抑制微生物生長(zhǎng),也防止泥沙沉積。
2.2 缺氧/厭氧
2.2.1 缺氧池
在高鹽廢水處理工藝中,缺氧池HRT 不宜過長(zhǎng),一般不超過18 h。缺氧池是集厭氧、兼氧、好氧微生物于一體的構(gòu)筑物,自下而上分布有厭氧、兼氧、好氧微生物。一般情況下,兼氧微生物是缺氧池的優(yōu)勢(shì)菌落,若廢水HRT 超過18 h,其酸敗的趨勢(shì)明顯加劇,因?yàn)樯傻挠袡C(jī)酸等無法進(jìn)一步代謝為CO2和H2O。相反,當(dāng)廢水HRT 小于8 h,兼氧微生物對(duì)廢水中大分子有機(jī)物水解不完全,廢水m(BOD5)/m(CODCr)值沒有明顯提高,加大了后續(xù)處理的難度。由于廢水鹽度較高,缺氧池出水須沉淀以分離污泥,污泥回流至缺氧池補(bǔ)充微生物濃度。缺氧池是好氧池之前的一個(gè)過渡性構(gòu)筑物,間歇向缺氧池鼓風(fēng)曝氣,曝氣量根據(jù)水力攪拌和DO濃度進(jìn)行調(diào)節(jié), DO 的質(zhì)量濃度控制在0.2 mg /L。
本工程設(shè)計(jì)缺氧池采用推流式水解酸化型,HRT 為12 h,在有效提高m(BOD5)/m(CODCr)值后將廢水提升至厭氧反應(yīng)器中。
2.2.2 厭氧反應(yīng)器
厭氧反應(yīng)器采用上流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB),半地上式設(shè)置, HRT 為24 h,單臺(tái)尺寸Φ× H = 4 200 mm × 12 800 mm,材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)外加強(qiáng)防腐。厭氧反應(yīng)器自下而上分為配水區(qū)、混合區(qū)、填料區(qū)、靜置區(qū)、分離區(qū),內(nèi)循環(huán)比為0.5 ~2.0。沼氣經(jīng)凈化除臭后高空排放。厭氧混合液pH值維持在6.2~7.8,溫度為35 ~38 ℃,蒸汽換熱器輔助加熱。厭氧反應(yīng)器容積負(fù)荷變化見圖2。
圖2 厭氧反應(yīng)器容積負(fù)荷
Fig. 2 Volume loading of anaerobic reactor
運(yùn)行180 d 時(shí),厭氧反應(yīng)器容積負(fù)荷達(dá)到3.44kg[CODCr]/m3, 240 d 時(shí)容積負(fù)荷達(dá)到7.78 kg[CODCr]/m3,基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。厭氧容積負(fù)荷提升緩慢的原因主要有以下幾點(diǎn):①?gòu)U水鹽度高,Na+使細(xì)胞滲透壓增大,抑制產(chǎn)甲烷菌的繁殖;但隨著進(jìn)一步馴化,產(chǎn)甲烷菌將逐步適應(yīng)高鹽環(huán)境,表明Na+對(duì)產(chǎn)甲烷菌的抑制影響是可抑的。②廢水中含有的苯系污染物對(duì)厭氧微生物具有一定的毒害影響,需要一個(gè)逐步適應(yīng)的過程。③運(yùn)行初期,厭氧反應(yīng)器內(nèi)乙酸濃度的變化幅度較大, pH 值下降迅速,反饋時(shí)間較長(zhǎng)。
2.3 好氧與出水
好氧池采用完全混合式曝氣池。HRT 為18 h,內(nèi)掛纖維填料,采用微孔曝氣。二沉池HRT 為3h,中心桶配水。運(yùn)行前180 d,經(jīng)常出現(xiàn)泡沫,二沉池污泥上浮現(xiàn)象頻現(xiàn)且好氧池污泥的質(zhì)量濃度一直低于2 000 mg /L。原因是進(jìn)水CODCr的質(zhì)量濃度偏高,達(dá)到2 500~4 000 mg /L,鹽度高,填料不利于污泥充分混合,污泥沉降性能欠佳。
后期時(shí)在二沉池出口增加混凝沉淀池(混凝時(shí)間20 min,沉淀時(shí)間2.5 h),拆除好氧池填料。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)厭氧反應(yīng)器的運(yùn)行管理,控制溫度、堿度、VFA 及進(jìn)水CODCr值。改造后效果明顯,運(yùn)行結(jié)果表明:好氧池出水CODCr的質(zhì)量濃度穩(wěn)定在95~120 mg /L。好氧池有機(jī)污染物的削減效果見圖3(圖中CODCr的濃度是月平均值)。
由圖3 可以看出,好氧池出水難以滿足CODCr的質(zhì)量濃度小于100 mg /L 的排放要求。因此,為保證廢水能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,需增加二次混凝沉淀池進(jìn)行深度處理,使出水CODCr的質(zhì)量濃度小于95 mg /L。
圖3 好氧池有機(jī)污染物削減效果
Fig. 3 Removal of organic pollutants in aerobic pool
2.4 運(yùn)行結(jié)果
工程運(yùn)行15 個(gè)月時(shí),各主要處理單元對(duì)廢水中的污染物削減效果見表2。
表2 污染物削減效果
Tab. 2 Pollutants removal effect
由表2 數(shù)據(jù)可看出,厭氧單元對(duì)有機(jī)污染物削減貢獻(xiàn)比例達(dá)70.1%;預(yù)處理單元對(duì)廢水中有機(jī)物的去除效果也明顯,去除率達(dá)13.75%;好氧單元對(duì)有機(jī)物的去除率為14.95%。預(yù)處理單元對(duì)有機(jī)污染物的去除主要在混凝沉淀過程中,通過投加一定量的絮凝劑和助凝劑,使得部分大分子有機(jī)物發(fā)生共聚、沉淀,沉淀物的化學(xué)成分分析結(jié)果表明:約60%的雜環(huán)化合物和90%的懸浮物在此工序得到了去除。
2.5 經(jīng)驗(yàn)探討
(1)當(dāng)廢水中鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于0.7%時(shí),應(yīng)進(jìn)行脫鹽預(yù)處理,可選用多效蒸發(fā)、MVR 等方法。
(2)制藥工業(yè)廢水含有未反應(yīng)的原料,或殘留未分離完全的中間體、成品,宜采取混凝、過濾等預(yù)處理措施,將部分污染物先期分離出來。
(3)缺氧和厭氧工序應(yīng)分開設(shè)置,且廢水停留時(shí)間應(yīng)協(xié)同確定,以使水解酸化進(jìn)程與厭氧產(chǎn)甲烷進(jìn)度一致,避免酸敗現(xiàn)象的發(fā)生。
(4)二沉池出水宜進(jìn)入混凝沉淀單元,以確保廢水達(dá)標(biāo)排放。
(5)在設(shè)計(jì)方面,厭氧反應(yīng)器采用半地下式,有利于節(jié)能保溫;采用管式曝氣,可大大延長(zhǎng)曝氣系統(tǒng)壽命,而且布?xì)饩鶆;缺氧池采用完全混合式,避免了推流式帶來的混合不均勻;管道宜采用PE 管,避免ABS 材質(zhì);生化污泥與物化污泥分開處理,減少污泥處置成本;池壁采用增厚水泥砂漿層、貼鋪耐酸瓷磚的防腐方式,經(jīng)濟(jì)可靠。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結(jié)語
(1)采用預(yù)處理(蒸發(fā)脫鹽、中和、混凝沉淀)-缺氧/厭氧-好氧-二次混凝沉淀組合工藝處理制藥工業(yè)廢水,可以有效去除廢水中的有機(jī)污染物,CODCr、甲苯、氨氮去除率分別為98.8%、99.6%和61.4%,出水水質(zhì)滿足GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(2)缺氧、厭氧、好氧工序的污泥單獨(dú)回流,可以減少菌群混雜,利于優(yōu)勢(shì)微生物的生存。缺氧單元對(duì)廢水可生化性有一定提高,厭氧單元是去除有機(jī)污染物的主要工序,有機(jī)物削減比例達(dá)70.1%。
(3)廢水含氯化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.72%,二沉池出水進(jìn)入混凝沉淀池,是出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的重要保障。
(4)廢水處理直接成本9.8 元/m3,蒸發(fā)脫鹽186 元/m3。
(5)制藥工業(yè)廢水成分復(fù)雜,除了特征污染物不同,廢水的其余特征相似。如何進(jìn)一步提高厭氧污泥負(fù)荷,提升好氧污泥耐鹽性能以及創(chuàng)新改進(jìn)工藝組合是制藥廢水處理的重要研究方向。