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高濃度印染廢水處理工藝

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2015-3-29 9:30:17

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

印染廢水具有排放量大、成分復(fù)雜、有機物含量高、色度深和可生化性差等特點,因此處理難度大。將一些集中在城區(qū)中心或分散在不同地方的印染企業(yè)集中在一個工業(yè)園區(qū),形成較大生產(chǎn)規(guī)模的紡織印染區(qū),對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的印染廢水采用集中治理的方式,能杜絕企業(yè)的偷排現(xiàn)象,減少企業(yè)負(fù)擔(dān),提高運行管理水平和達(dá)標(biāo)排放率,符合國家環(huán)境保護(hù)部提出的在污染治理上采用集中與分散相結(jié)合的治理方針。

廣東某工業(yè)園內(nèi)建有20 余家大中型牛仔服裝洗漂廠和牛仔布漿染廠,并配套建有廢水集中處理廠。近年來,隨著工業(yè)園區(qū)的發(fā)展,廢水水質(zhì)不斷變化,退漿、絲光等高濃度廢水不斷增多。由于原有處理工藝對高濃度印染廢水的處理存在著設(shè)計不合理等,導(dǎo)致該廠廢水處理設(shè)施運行不穩(wěn)定,處理出水各項指標(biāo)經(jīng)常出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,必須對原處理工藝進(jìn)行改造和優(yōu)化。

1 工程概況
 
廣東省某工業(yè)園廢水集中處理廠始建于2006 年,該廢水處理廠對廢水的處理采用“混凝/生物接觸氧化”工藝,設(shè)計規(guī)模為4.2 萬m3/d,其中一期工程規(guī)模為8 000 m3/d,二期工程規(guī)模為3.2 萬m3/d,總投資約為3 500 萬元。

廢水集中處理廠多年的運行結(jié)果表明,原有工藝對廢水COD、BOD5、SS 及色度等均有很好的處理效果,出水水質(zhì)達(dá)到了廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《廣東省水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)第二時段中的一級標(biāo)準(zhǔn)。由于近年來園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展,目前有2 家工廠產(chǎn)生的退漿和絲光等高濃度印染廢水日益增多,但日處理總量基本保持不變。設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)見表 1。工藝改造前的實際進(jìn)出水水質(zhì)見表 2。



由表 1 和表 2 可知,采用原工藝對實際混合廢水進(jìn)行處理,出水各項指標(biāo)不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。由于除上述2 家工廠外,其他工廠排進(jìn)廢水處理廠的廢水均符合進(jìn)水水質(zhì)要求,因此需要針對這2 家工廠排放的高濃度廢水的處理進(jìn)行工藝改造。

改造前的廢水處理工藝流程如圖 1 所示。

 

圖 1 改造前廢水處理工藝流

2 改造工藝的選擇
 
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),由于2 家工廠排放的廢水COD 高達(dá)1 000 mg/L 左右,導(dǎo)致生物接觸氧化池中的污泥負(fù)荷過重,出現(xiàn)部分污泥中毒死亡的現(xiàn)象。另外,這2 家工廠排放的混合廢水的B/C=0.27,說明其生化性極差。若采用原工藝的生物好氧處理,則很難達(dá)到COD 的減排效果。如果在好氧生化工藝處理前進(jìn)行厭氧水解處理,可利用厭氧細(xì)菌降解能力強的特點,將廢水中的大分子有機物(如化纖原料、活性染料等)轉(zhuǎn)化為小分子有機物,將難降解的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易降解的物質(zhì),從而提高廢水的可生化性,為后續(xù)好氧處理創(chuàng)造條件。2 家工廠的廢水排放量為5 000~7 000 m3/d,為此,將一期原有的生物接觸氧化池改造成水解酸化池,專門對這2 家工廠產(chǎn)生的高濃度印染廢水進(jìn)行厭氧水解酸化處理,水解酸化處理完成后回流到調(diào)節(jié)池與其他工廠廢水一起進(jìn)入二期進(jìn)行處理,這樣就將原來的“混凝/生物接觸氧化”工藝改造成“水解酸化/混凝/生物接觸氧化” 工藝。改造后的廢水處理工藝流程見圖 2。

 

圖 2 改造后的廢水處理工藝流程 

水解酸化/混凝/生物接觸氧化工藝具有以下特點〔1〕:(1)抗沖擊負(fù)荷能力強;(2)可提高廢水的可生化性;(3)運行穩(wěn)定,污泥沉降性能好,處理效果受外界氣溫變化影響小,便于操作;(4)填料掛膜容易,老化膜靠水力沖刷、曝氣攪動可自動脫落;(5)回流污泥量小,不存在污泥膨脹,運行管理方便;(6)附著在填料表面的微生物量大、種類多,并形成了細(xì)菌→原生動物→后生動物的食物鏈,出水水質(zhì)良好。

研究表明: 對中高濃度印染廢水采用厭氧生化預(yù)處理,有利于去除色素(包括活性染料類)及有機污染物的毒性。

3 改造方案的實施
 
將2 家工廠產(chǎn)生的高濃度印染廢水直接排入一期2 個圓形豎流沉淀池,在此處加少量藥劑PAC 和 PAM。圓形豎流沉淀池起初沉、降溫和調(diào)節(jié)水量等作用。將一期生物接觸氧化池改造成厭氧水解酸化池,可以將高濃度印染廢水中的大分子有機物水解酸化成小分子有機物,將大部分不溶性有機物降解為溶解性物質(zhì),可提高廢水的可生化性,為后續(xù)好氧處理創(chuàng)造條件。為了避免一期二沉池堵塞,高濃度印染廢水在經(jīng)一期厭氧水解酸化池處理完后直接回流到集水池,跟其他廠家廢水一起進(jìn)入二期進(jìn)行處理。調(diào)節(jié)池可以空出來在全廠污水量過大(污水高峰時)時儲存部分污水,調(diào)節(jié)水質(zhì)和水量。

4 運行效果及效益分析
 
經(jīng)過2 個月的調(diào)試,該廢水處理系統(tǒng)運行逐漸穩(wěn)定,穩(wěn)定運行期間各單元的處理效果見表 3。

由表 3 可知,經(jīng)工藝改造后,廢水COD、BOD5、 SS、色度的去除率分別達(dá)到95.3%、92.4%、93.9%、98.4%,出水各項指標(biāo)均優(yōu)于廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《廣東省水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)第二時段中的一級標(biāo)準(zhǔn),而且部分出水回用到壓泥房作為壓濾機沖洗用水。改造后,2 家工廠產(chǎn)生的高濃度廢水的處理成本為1.58 元/m3,其中電費0.81 元/m3、藥劑費 0.65 元/m3、人工費0.12 元/m3;其他廠家廢水的處理成本不變,仍為0.68 元/ m3(包括藥劑費、電費和人工費,不計折舊費)。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

5 結(jié)論
 
(1) 采用水解酸化/混凝/生物接觸氧化工藝處理較高濃度(即COD>1 000 mg/L)的印染廢水非常有效。從運行結(jié)果來看,處理效果良好,處理出水水質(zhì)符合廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《廣東省水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)第二時段中的一級標(biāo)準(zhǔn)。

(2)水解酸化有效地提高了高濃度印染廢水的可生化性,為后續(xù)好氧處理創(chuàng)造了良好條件。

(3)改造工程對原有構(gòu)筑物進(jìn)行了最大限度地利用,達(dá)到厭氧、好氧生物處理以及物化處理的結(jié)合,在保證處理效果的同時,具有環(huán)境、經(jīng)濟雙重效益。