醬油生產(chǎn)廢水屬于比較難處理的工業(yè)廢水。雖然其BOD5/COD 值一般大于0.4,可生化性好,但由于含有大量難降解有機(jī)物,色度的生物降解性差,鹽度高以及污染物負(fù)荷變化較大,傳統(tǒng)活性污泥法對(duì)該廢水的處理效果較差。采用MBR 工藝處理該類廢水,可以利用膜的截留作用保持反應(yīng)器內(nèi)較高的污泥濃度及較強(qiáng)的抗沖擊能力,避免傳統(tǒng)活性污泥法處理醬油廢水時(shí)色度與COD 去除不同步的現(xiàn)象,而且可以減少剩余污泥產(chǎn)量。
1 工程概述
廣東省鶴山市某調(diào)味品公司以生產(chǎn)醬油為主,兼營(yíng)醬品及腐乳的生產(chǎn)。由于生產(chǎn)中各工段排放的廢水不同,所以排放口的廢水水質(zhì)波動(dòng)很大(見(jiàn)表1) 。
表1 醬油廢水水質(zhì)
Tab.1 Wastewater quality
該公司原建有一套處理能力為1 000 m3/d 的厭氧/SBR/物化處理系統(tǒng),存在的主要問(wèn)題有: ①抗沖擊負(fù)荷能力不強(qiáng),系統(tǒng)出水水質(zhì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo); ②物化處理加藥量非常大,運(yùn)行費(fèi)用高; ③處理水量不能滿足企業(yè)發(fā)展需要; ④原有工藝占地面積較大,用地緊張制約了企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)。
在前期試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上,該公司對(duì)原有廢水處理工藝進(jìn)行了改造,改造后處理能力為2 000m3/d。工藝流程如圖1 所示。
圖1 改造后醬油廢水處理工藝流程
Fig.1 Flow chart of reconstructed process
調(diào)節(jié)池容積為1 000 m3,水力停留時(shí)間為16 h。厭氧工序分2 段,厭氧1 由2 個(gè)總?cè)莘e為1 500 m3的池塘組成,水力停留時(shí)間為24 h; 厭氧2 為人工強(qiáng)化厭氧工段,池體為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為50 m× 18 m×6 m,分8 格,有效容積為4 500 m3,池內(nèi)投加聚乙烯球形填料,水力停留時(shí)間為72 h。
好氧池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為3 000m3,分4 格(見(jiàn)圖2) 。其中第1、2 格為好氧池(DO>2.5 mg/L),第3 格為兼氧池(DO <1.0 mg/L),第4 格為好氧MBR 池(DO >2.5 mg/L) 。第1、2 格主要用于降解有機(jī)物以及硝化反應(yīng); 第3 格則通過(guò)兼氧反硝化脫氮,第3 格末端的泥水混合物以200%的比例回流到第2 格的起始端。第4 格浸沒(méi)式安裝中空纖維膜組件,該膜組件采用片式改性聚丙烯膜,孔徑為0.1 μm,每片膜面積為8 m2,共1 800 片,總膜面積為14 400 m2,膜組件尺寸(L ×B) 為800 mm×500 mm。第4 格末端的污泥通過(guò)污泥泵定期回流到第1 格的起始端。第1、2、3 格的污泥濃度為7 000 mg/L,第4 格的污泥濃度>8 500mg/L。好氧工藝采用真空泵抽吸出水。在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),隨著系統(tǒng)的運(yùn)行pH 值會(huì)有下降趨勢(shì),故每天向系統(tǒng)投加堿(NaOH),投加量為100 kg/d。
圖2 MBR反應(yīng)池的平面示意
Fig.2 Schematic diagram of MBR tank
好氧出水進(jìn)入混凝沉淀工藝,混凝反應(yīng)時(shí)間為30 min,沉淀池采用平流沉淀池,表面負(fù)荷為1 m3/(m2·h),尺寸(L×B×H) 為20 m×4.2 m×5 m,沉淀時(shí)間為2 h。沉淀池出水通過(guò)管道混合器投加含次氯酸鈉13%的漂水,經(jīng)過(guò)氧化脫色后排放。
2 工藝運(yùn)行效果
2. 1 厭氧工段
厭氧工段于2009 年8 月開(kāi)始調(diào)試運(yùn)行,接種污泥取自附近市政污水廠的干化污泥及原工程厭氧段的污泥。加入污泥后連續(xù)小流量向厭氧2 進(jìn)水,并逐漸增加進(jìn)水量直至設(shè)計(jì)流量。
在厭氧處理的前60 天,COD 去除效果不明顯,可能因?yàn)閰捬跷勰嗟纳L(zhǎng)比較緩慢,其COD 去除率僅為30% 左右。隨著厭氧污泥的增長(zhǎng),出水COD開(kāi)始明顯下降,運(yùn)行3 個(gè)月后,厭氧出水COD 穩(wěn)定在500 mg/L 左右,去除率>60%。
厭氧過(guò)程會(huì)導(dǎo)致廢水中氨氮明顯升高。前60天氨氮的增加不明顯,在180~190 mg/L 之間波動(dòng)。隨后,出水氨氮快速升高到200 mg/L 左右并逐漸穩(wěn)定,其原因是大量有機(jī)氮經(jīng)厭氧轉(zhuǎn)化為氨氮。
在厭氧過(guò)程中,色度也明顯升高。前60 天色度基本在380~400 倍范圍內(nèi)波動(dòng),其后穩(wěn)定在400 倍左右。其原因可能是一些蛋白質(zhì)中的褐色素被分解釋放,并且厭氧池沒(méi)有遮光,致使大量的醬油色素由于太陽(yáng)光的暴曬而致色度加深。
厭氧池出水濁度經(jīng)過(guò)初期的波動(dòng)之后,基本可以穩(wěn)定在100 NTU。
2. 2 好氧工段
好氧工段于2010 年4 月開(kāi)始調(diào)試,接種污泥取自附近市政污水廠的干化污泥。
實(shí)際運(yùn)行情況表明,需要較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)試期才能使好氧MBR 的處理效果穩(wěn)定下來(lái)。出水COD 在前200 天內(nèi)波動(dòng)范圍為150~360 mg/L,去除率為28%~70%。其原因可能是廢水鹽度與氨氮均較高,系統(tǒng)中微生物抗沖擊能力差,需要較長(zhǎng)的穩(wěn)定期。另外,系統(tǒng)調(diào)試到160 天時(shí),工程所在地進(jìn)入冬季,水溫較低導(dǎo)致系統(tǒng)污泥的性能變差。隨著各種條件的穩(wěn)定,活性污泥微生態(tài)系統(tǒng)日益穩(wěn)定,COD去除率也逐漸穩(wěn)定。運(yùn)行到230 天后,出水COD 穩(wěn)定在160 mg/L 左右,此時(shí)的BOD5僅為3.4 mg/L,說(shuō)明剩下的COD 多屬于難生物降解部分。色度的去除效果與COD 相似,同樣出現(xiàn)了較大的波動(dòng),在運(yùn)行200 天后,出水色度才逐漸穩(wěn)定在100 倍左右。
好氧工段對(duì)氨氮的效果比較理想,出水氨氮基本在10 mg/L 以下,其原因可能是MBR 中硝化菌生長(zhǎng)良好,以及好氧池第3 格的兼氧區(qū)有較好的脫氮效果。與很多研究的結(jié)論一致,MBR 出水中濁度基本能保持在1 NTU 以下。氨氮和濁度均達(dá)到了廣東省《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001) 的要求。
2. 3 混凝沉淀與氧化脫色
針對(duì)MBR 出水中COD 和色度不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題,進(jìn)一步采用了混凝沉淀和氧化脫色工序。
隨著PAC 投加量的增加,出水COD 先降后升,加藥量約為80 mg/L 時(shí),出水COD 能保持在90 mg/L 以下,出水色度約為60 倍。
投加含次氯酸鈉13% 的漂水可以明顯去除廢水中的色度,投加量越大,脫色效果越好。當(dāng)投加量>1 mL/L 時(shí),出水色度基本低于40 倍,可以達(dá)到DB 44/26-2001的要求。具體參見(jiàn)http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
2. 4 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
改造后新工藝的電費(fèi)為0.57 元/m3、藥劑費(fèi)為1.9 元/m3,而原工藝采用SBR 法時(shí)電費(fèi)與藥劑費(fèi)分別為0.85 元/m3 和3.2 元/m3,新工藝的運(yùn)行費(fèi)用明顯降低。如果考慮膜折舊與人工費(fèi)用,新工藝處理該企業(yè)醬油廢水的運(yùn)行成本基本可以控制在3.0 元/m3。另外,新工藝的表觀污泥產(chǎn)率基本小于0.1 gMLSS/gCOD,比傳統(tǒng)活性污泥法的污泥產(chǎn)率(>0.3 gMLSS/gCOD) 低,剩余污泥量明顯降低,污泥處理費(fèi)用也減少。
3 結(jié)論
對(duì)某調(diào)味品公司的醬油廢水處理工藝進(jìn)行改造,采用厭氧/好氧MBR/混凝沉淀/氧化脫色工藝,穩(wěn)定運(yùn)行后出水水質(zhì)分別為: COD <90 mg/L、氨氮<10 mg/L、色度<40 倍、濁度<1 NTU,各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到廣東省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001) 的要求。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析表明,該工藝運(yùn)行費(fèi)用低,可行性良好。