生物制劑在SBR中的工業(yè)化試驗(yàn)
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-10-20 9:24:27
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘 要:生物促進(jìn)劑(BE)和毒性緩沖劑(MT),是普羅公司的兩個(gè)主要產(chǎn)品,藥劑的基本成分是從美國(guó)愛(ài)達(dá)荷州西南部“風(fēng)化褐煤”(一種軟煤)中提取的,包含有降解污染物的多種酶、緩減環(huán)境中有毒物質(zhì)的緩沖物質(zhì)和促進(jìn)微生物生長(zhǎng)的能源以及有機(jī)酸、微量元素、常量元素、維生素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。
上海煉油廠SBR裝置主要處理經(jīng)堿渣濕式氧化后,分離粗酚調(diào)節(jié)pH值后的高濃度廢水,該廢水中污染物的質(zhì)量濃度很高,ρ(CODcr)約200000mg/L,ρ(揮發(fā)酚)約10000mg/L。設(shè)計(jì)進(jìn)水負(fù)荷以CODc,計(jì)為2.0-2.5kg/(m3·d),反應(yīng)池污泥的質(zhì)量濃度為6-8g/L。該裝置由于堿渣原料的問(wèn)題,采用間歇式生產(chǎn),致使SBR反應(yīng)池污泥濃度無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),同時(shí)因各種原因來(lái)水的揮發(fā)酚的含量又遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)指標(biāo),再加上動(dòng)力風(fēng)的供應(yīng)不足,酸堿中和不足等多種原因,造成SBR裝置的出水波動(dòng)較大,對(duì)下游裝置污水處理場(chǎng)造成沖擊。經(jīng)過(guò)考察,選用普羅生物促進(jìn)劑和毒性緩沖劑,并對(duì)煉油SBR裝置廢水處理的促進(jìn)作用進(jìn)行了試驗(yàn)。
1 普羅藥劑原理
生物促進(jìn)劑(BE)和毒性緩沖劑(MT),是普羅公司的兩個(gè)主要產(chǎn)品,藥劑的基本成分是從美國(guó)愛(ài)達(dá)荷州西南部“風(fēng)化褐煤”(一種軟煤)中提取的,包含有降解污染物的多種酶、緩減環(huán)境中有毒物質(zhì)的緩沖物質(zhì)和促進(jìn)微生物生長(zhǎng)的能源以及有機(jī)酸、微量元素、常量元素、維生素等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。普羅產(chǎn)品能通過(guò)所含的緩沖物質(zhì)減輕環(huán)境中的毒性,并在酶的輔助作用下將復(fù)合有機(jī)分子、碳鏈轉(zhuǎn)化為更有利于被微生物吸收的分子,使微生物對(duì)自然生成的有機(jī)物進(jìn)行利用(這些有機(jī)物在有毒環(huán)境中是難以被微生物吸收的),從而幫助降解污染物質(zhì)。當(dāng)投加普羅產(chǎn)品到污染環(huán)境中后,酶可立即發(fā)揮作用,迅速將各類污染物降解成小分子有機(jī)物或直接降解為C02,H20等無(wú)機(jī)物,達(dá)到穩(wěn)定化的目的,并使污染物的耗氧量大大下降。而污染環(huán)境中的土著微生物在利用普羅產(chǎn)品中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)大量繁殖的同時(shí),繼續(xù)對(duì)殘存的有機(jī)污染物質(zhì)進(jìn)行降解。污染環(huán)境的逐步改善,使環(huán)境中的溶氧漸漸地升高,有助于好氧微生物區(qū)系的建立,競(jìng)爭(zhēng)性地抑制了只能在污染環(huán)境中生存的微生物。
普羅產(chǎn)品本身并不含活生命體,其治污作用通過(guò)營(yíng)養(yǎng)土著或原有混合菌群進(jìn)行原位降解來(lái)實(shí)現(xiàn),所以不象活體微生物那樣既怕被環(huán)境淘汰又可能污染環(huán)境。
2 工業(yè)化試驗(yàn)的方案設(shè)計(jì)
2.1 試驗(yàn)設(shè)備
本試驗(yàn)采用污水調(diào)節(jié)和均質(zhì)原料罐1只(100m3),SBR反應(yīng)池容積1 000m3,SBR進(jìn)水泵2臺(tái),加藥槽2只(0.2m3)。
2.2 試驗(yàn)方案
試驗(yàn)運(yùn)行程序?yàn)檫M(jìn)水曝氣5 h,鼓風(fēng)曝氣13h,沉降5h,排水45min,閑置15min。
第一階段試驗(yàn):污水量1.5m3/h,稀釋水量13-15m3/h,風(fēng)量500-600m3/h,溫度為20-24℃。
第二階段試驗(yàn):污水量2.0m3/h,稀釋水量、風(fēng)量和溫度與第一階段相同。
2.3 藥劑投加方案
在SBR池進(jìn)水曝氣開始時(shí),根據(jù)SBR池補(bǔ)充水量(約200t/d)進(jìn)行計(jì)算,稀釋20倍后投加。第一個(gè)月毒性緩沖劑和生物促進(jìn)劑分別投加質(zhì)量濃度為7mg/L(總量分別為1.4L/d)第一個(gè)月后,分別投加5mg/L(總量分別為1 L/d)。
3 工業(yè)化試驗(yàn)結(jié)果與分析
從近20d的使用情況來(lái)看,達(dá)到了預(yù)期效果,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1SBR出水?dāng)?shù)據(jù)對(duì)照
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3.1 出水CODcr,值穩(wěn)定下降
試驗(yàn)第一階段:向SBR裝置曝氣池投加BE和MT后,出水CODcr值逐步下降。在投加藥劑之前,CODcr的質(zhì)量濃度通常在2000 mg/L以上,投加BE和MT藥劑后,SBR池排水CODcr的質(zhì)量濃度基本在1000mg/L,大大低于試驗(yàn)前。試驗(yàn)第二階段:高濃度廢水進(jìn)水量增加30%以后,出水CODcr的質(zhì)量濃度仍基本在1 000mg/L以下,且保持下降趨勢(shì),由此不難看出:系統(tǒng)在投加BE和MT后,耐負(fù)荷沖擊能力得到提高。
SBR系統(tǒng)在投加BE和MT后,耐負(fù)荷沖擊能力和CODcr去除率都得到了提高,第一階段,在容積負(fù)荷不變的情況下:CODcr去除率與同期相比提高10%以上;第二階段,在容積負(fù)荷提高30%的情況下,CODcr去除率與同期相比仍提高10%以上。
3.2 出水揮發(fā)酚和硫化物值逐漸下降
從表1我們不難看出:在投加藥劑前,出水揮發(fā)酚平均值為20mg/L,最高值達(dá)到42.8mg/L,而投加藥劑后的平均值為4.9mg/L,最高值不超過(guò)10mg/L。另外,在進(jìn)水量提高30%后出水揮發(fā)酚的值也沒(méi)有波動(dòng)現(xiàn)象,而且有繼續(xù)下降趨勢(shì);投加藥劑前,出水硫化物的質(zhì)量濃度平均值為1.24mg/L,最高值達(dá)到2mg/L,而投加藥劑后,在容積負(fù)荷提高之前出水硫化物的質(zhì)量濃度平均值為0.76mg/L,多數(shù)值在0.8以下;只有當(dāng)容積負(fù)荷提高30%后才出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象,但平均值不超過(guò)0.7mg/L,仍低于投加藥劑前的水平。在加入BE和MT之后,揮發(fā)酚和硫化物的值呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì),充分說(shuō)明了MT對(duì)緩減和轉(zhuǎn)化有毒物質(zhì)的效果良好,微生物的生長(zhǎng)環(huán)境得到改善,為后續(xù)的生化處理降低了毒性沖擊的可能性。同時(shí)可以查看中國(guó)污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。
3.3 污泥性狀趨向好轉(zhuǎn)
如表l所示,向SBR池加入BE和MT后,污泥濃度MLSS值明顯增大,污泥濃度平均值從實(shí)驗(yàn)前的3.9Sg/L增加到4.9g/L,SVI值提高到100左右,灰分值較實(shí)驗(yàn)前有所下降,說(shuō)明污泥的性狀正在趨向好轉(zhuǎn),有機(jī)成分含量增加,為污染物降解、系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供了保證。
3.4 活性污泥中生物相發(fā)生變化
從連續(xù)鏡檢來(lái)看,在BE和MT使用前(見(jiàn)圖1),曝氣池中菌膠團(tuán)外形輪廓不明顯,污泥結(jié)構(gòu)較松散,而且絮體較小,游離細(xì)菌較多,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)原生動(dòng)物。這種現(xiàn)象表明,曝氣池中毒性物質(zhì)濃度較高,污泥處于中毒狀態(tài);在試驗(yàn)第一階段投加普羅產(chǎn)品一周后(圖2)和試驗(yàn)第二階段(圖3),我們都可以發(fā)現(xiàn),污泥絮體增大,邊緣清晰,結(jié)構(gòu)緊密,游離細(xì)菌很少發(fā)現(xiàn),有原生動(dòng)物出現(xiàn),而且非常活躍。從生物相的變化可以看出藥劑的投加,達(dá)到了預(yù)期的效果。污泥中生物多樣性及活性的提高,無(wú)疑有助于生化處理系統(tǒng)的處理效率和處理的穩(wěn)定性的提高。
4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
由于我國(guó)生物制劑的研制工作開展得較晚,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的生物制劑主要還是依靠進(jìn)口,生物制劑的價(jià)格較高。但生物制劑的使用效果非常明顯,上海煉油廠SBR裝置使用生物制劑后,裝置的處理能力提高30%以上。堿渣的單位處理成本反而下降12%。
使用生物制劑后,解決了SBR裝置動(dòng)力風(fēng)供應(yīng)不足,酸堿中和不充分等原因引起的出水水質(zhì)不穩(wěn)定減少今后SBR裝置的改造費(fèi)用。來(lái)源:中國(guó)環(huán)保頻道