直鏈二元酸結(jié)構(gòu)式為 HOOC(CH2)nCOOH(n為大于 7 的整數(shù)),是工程塑料尼龍的主要原料,還可用于合成香料的麝香酮,彩色顯象管與偏轉(zhuǎn)線圈粘合用膠,制成電解電容器、制備高級香料中間體、高檔潤滑油、高檔防銹劑、高級粉末涂料、熱熔膠、合成纖維以及其它聚合物等。據(jù)有關(guān)專家估計(jì),到2010 年,我國對長鏈二元酸的需求量將達(dá)到 4~5萬噸。無論在直鏈二元酸傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝及新的生物發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)都將產(chǎn)生大量酸性廢水,成分復(fù)雜,存在大量難降解及有毒有害物質(zhì),不僅造成其處理工藝復(fù)雜及穩(wěn)定運(yùn)行的困難,且對于擴(kuò)產(chǎn)改造廢水處理設(shè)施帶來很大問題。為此,作者到山東某二元酸生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)行了 MBR 工藝中試實(shí)驗(yàn)。
1 原廢水處理工藝
1.1 廢水水質(zhì)及工藝流程
企業(yè)采用生物發(fā)酵法生產(chǎn)技術(shù),以正構(gòu)烷烴為原料,由特殊細(xì)菌進(jìn)行發(fā)酵氧化,通過離子交換及活性炭脫色等工藝,從發(fā)酵產(chǎn)物中分離出直鏈二元酸。
目前污水處理系統(tǒng)處理水量為 1730m3/d,廢水根據(jù)其產(chǎn)生情況分為工藝廢水、生活污水和其他生產(chǎn)廢水。各項(xiàng)具體水質(zhì)見表 1。
工藝廢水中主要含有直鏈烷烴石蠟油生物發(fā)酵后的產(chǎn)物碳十二、碳十三直鏈二元酸及其烷烴衍生物,不易被生物降解;廢水中二元酸在酸性條件下能析出,在堿性條件下溶解為離子狀態(tài);工藝廢水進(jìn)入第一調(diào)節(jié)池,其他生產(chǎn)廢水進(jìn)入第二調(diào)節(jié)池。處理工藝流程見圖 1。
1.2 運(yùn)行情況及問題
表 2 為 2005 年 2 月份系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),從中可以看出:CASS 池最終出水 COD 很不穩(wěn)定,大多數(shù)情況下無法達(dá)標(biāo)。主要存在以下幾方面問題:
(1) UASB 問題: 工藝廢水硫酸鹽濃度較高,UASB運(yùn)行效率低下,去除 COD 主要依靠 CASS。
(2) CASS 問題:工藝廢水中 COD 的組成主要以二元酸為主,占 80%以上,長鏈二元酸是不易生物降解的有機(jī)物,其 BOD/COD<0.2,COD 濃度高且不穩(wěn)定,導(dǎo)致生化反應(yīng)困難且不穩(wěn)定。此外,運(yùn)行中
CASS 池容易污泥膨脹,導(dǎo)致泥水分離困難,出水中夾雜大量的污泥絮體,此時(shí) COD 會在 600mg/L 以上,最終出水 NH +-N 和 TP 濃度也嚴(yán)重超標(biāo)。
(3)其他問題:為滿足市場需求,企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)將增加 1000m3/d 生產(chǎn)廢水及生活污水,總處理規(guī)模達(dá)到
2500m3/d 左右,CASS 池水力停留時(shí)間已經(jīng)由 8d 縮短為 5d,幾乎滿負(fù)荷運(yùn)行,現(xiàn)有的污水處理設(shè)施不能滿足增加廢水處理需求,需要進(jìn)行改造或擴(kuò)建新的污水處理系統(tǒng),但采用常規(guī)的方法重?cái)U(kuò)建污水處理設(shè)施需占用較大面積。此外,南水北調(diào)迫使北方用水水價(jià)上漲,且要求企業(yè)廢水排放執(zhí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。
MBR 工藝是將現(xiàn)代膜分離技術(shù)與傳統(tǒng)生物處理技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來的一種新型高效污水處理及回用工藝。具有占地面積小、容積負(fù)荷高、泥量少、易實(shí)現(xiàn)自控等特點(diǎn)[1-2]。MBR 在較小池容內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高的處理負(fù)荷,出水水質(zhì)更好,甚至可能到達(dá)中水回用標(biāo)準(zhǔn)。
2 MBR 工藝中試
2.1 試驗(yàn)內(nèi)容
實(shí)驗(yàn)分兩階段進(jìn)行。第一階段主要考察 CASS出水的實(shí)際可再生化性,同時(shí)達(dá)到強(qiáng)化馴化污泥的目的,為期兩周左右;第二階段取 UASB 出水為進(jìn)水源,在保證出水 COD 去除率情況下,逐漸縮短水力停留時(shí)間,整個實(shí)驗(yàn)過程在無排泥條件下運(yùn)行。
2.2 材料和方法
2.2.1 試驗(yàn)裝置
試驗(yàn)采用一體式 MBR,膜組件采用中空纖維膜,接于微孔曝氣框架上,膜面積 1m2,膜孔徑
0.2μm,材質(zhì) PVDF(聚偏氟氯乙烯),反應(yīng)器有效容積
100L,試驗(yàn)流程如圖 2 所示。
2.2.2 分析方法
COD 采 用 重 鉻 酸 鉀 國 標(biāo) 法 ;BOD 采 用 BOD-220A 微生物法 BOD 快速測定儀測定;pH 值采用 LP115-BLE 酸度計(jì)測定;氨氮采用納氏試劑比色法;MLSS 及 MLVSS 采用重量法測定;DO 使用 JENCO-9190 溶氧儀測定。
3 結(jié)果與討論
3.1 生化性驗(yàn)證及強(qiáng)化馴化
從 4 月 18 日~4 月 30 日,取 CASS 排放水進(jìn)行實(shí)驗(yàn),污泥取自 CASS 池,,強(qiáng)化訓(xùn)化結(jié)果見表 3。由表 3 可知,平均進(jìn)水 COD 為 438mg/L,MBR 出水
COD 穩(wěn)定在 69mg/L,反應(yīng)器內(nèi) COD 在初始 4、5d 表現(xiàn)出一定積累,但逐漸呈下降趨勢,這表明 CASS 出
水仍具有一定生化性,其中難降解的大分子物質(zhì)在
MBR 被截留,相對延長其水力停留時(shí)間,加上微生物的有效截留,使得這部分污染物在反應(yīng)器中強(qiáng)化去除;硝化細(xì)菌在 CASS 容易隨排放水流走,而硝化菌的生長速率較異氧菌低近一個數(shù)量級[3],使得 CASS排放水氨氮忽高忽低,而 MBR 將硝化細(xì)菌截留于反應(yīng)器內(nèi),增加了硝化菌數(shù)量,使得氨氮也進(jìn)一步降低到 2mg/L 以下。
3.2 MBR 取代 CASS
第二階段從 5 月 1 日到 6 月 22 日,取厭氧反應(yīng)器 UASB 出水,在 4 月 30 日完成反應(yīng)器內(nèi)原有廢水替換,然后逐漸縮短 HRT,考察 8 種工況下 MBR工藝對 COD、氨氮、TP 的去除情況。各工況條件及運(yùn)行情況見表 4。
3.2.1 COD 的去除
由表 4 和圖 3 可見,隨著污泥濃度的增加,前 7種工段下,HRT 從 5d 縮短到 2d,污泥負(fù)荷在 0.2~
0.4kgCOD/kgMLSS·d, 出 水 COD 穩(wěn) 定 在 均 值79mg/L 左右,平均去除率為 97%, 明顯低于 CASS
出水 COD,但在第 8 段,HRT 為 1d,污泥濃度達(dá)10g/L 時(shí),曝氣困難,溶氧偏低,污泥負(fù)荷達(dá)到 0.5~
0.7kgCOD/kgMLSS·d,出水 COD 在 200mg/L 左右,已經(jīng)不能降到一滿意水平。整個過程表明,隨著污泥濃度的增加,縮短 HRT 等于使 F/M 維持在某一水平(0.3 左右),出水水質(zhì)良好,但 HRT 過短則導(dǎo)致污
泥負(fù)荷過高,出水狀況惡化。
3.2.2 氨氮的去除
由表 4 和圖 4 可以看出,前 3 工況出水氨氮均值為 1.6mg/L,低于 CASS 出水 4mg/L,從第 4 工況開始 MBR 出水氨氮逐漸呈現(xiàn)上升趨勢,甚至高于
CASS 出水,這與硝化菌的增加,氨氮的去除效果本應(yīng)更好相矛盾。分析發(fā)現(xiàn),因?yàn)檎麄實(shí)驗(yàn)在不排泥條件下進(jìn)行,污泥齡過長導(dǎo)致硝化菌活性逐漸降低,宏觀表現(xiàn)出氨氮去除效率的降低,與文獻(xiàn)[4]研究結(jié)果相符。
3.2.3 TP 的去除
由表 4 和圖 5 可以看出,在前兩工段,MBR 出水 TP 平均值 11mg/L 較 CASS 出水 24mg/L 低,表明MBR 實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化去除 TP 的目的。從第 3 工段開始出水 TP 呈現(xiàn)上升趨勢,后期甚至高于 CASS 出水TP。觀察反應(yīng)器時(shí),看到低部淤積大量黑色污泥,這也就是出水TP 過高的原因所在。
聚磷菌除磷依靠厭氧釋放磷和好氧吸收磷之差實(shí)現(xiàn),污泥濃度的增加也同時(shí)增加了厭氧區(qū)域,而吸收的磷因沒有進(jìn)行排泥,始終存在于污泥中,增加了聚磷菌釋放磷的幾率。因此,在實(shí)際運(yùn)行中,適當(dāng)?shù)呐拍鄬τ贛BR 的穩(wěn)定除磷也是必要的。
此外,可以看出,盡管 MBR 強(qiáng)化去除了幾乎較CASS 多一倍的 TP,但是仍然高達(dá) 11mg/L。生物法除磷能力是有限的,工藝廢水含磷過高,除磷最有效方法是化學(xué)法[5]。MBR 工藝與化學(xué)等手段結(jié)合使用,將可能獲得更優(yōu)效果。例如向反應(yīng)器中投加一定量的鋁鹽或鐵鹽,這需要進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)了解其投加量等參數(shù)是否會對 MBR 的運(yùn)行產(chǎn)生負(fù)面影響。
4 結(jié) 論
MBR 中試結(jié)果表明:污泥濃度控制在 7000~9700mg/L、溶解氧 2~3mg/L 時(shí),HRT 可縮短到 2d,與 CASS 水力停留時(shí)間相比縮短了 3d, 但出水COD 仍維持在一較低水平,平均值為 79mg/L,平均去除率為 97%。MBR 工藝中硝化菌的富集強(qiáng)化了氨氮的去除,但因?qū)嶒?yàn)在不排泥條件下進(jìn)行,使得硝化菌活性降低,導(dǎo)致出水氨氮偏高,在保證硝化菌活性階段,平均值為 1.6mg/L;MBR 工藝較 CASS 工藝具有更優(yōu)的除磷性能,但除磷性能是有限的,說明在 MBR 工藝應(yīng)用中除適當(dāng)排泥外,還應(yīng)考慮用化學(xué)方法以實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的脫磷效果。
MBR 工藝對 CASS 進(jìn)行改造是可行的,在不增加現(xiàn)有池容情況下,使處理水量增加為原有的 2.5倍,不僅解決了增加廢水的處理問題,更增加了其抗沖擊負(fù)荷能力,出水水質(zhì)穩(wěn)定良好,優(yōu)于國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)。因出水中幾乎無 SS,如果后期出水進(jìn)一步經(jīng)過反滲透,就很容易實(shí)現(xiàn)廢水的回用。