截至2009年底,我國約有木薯酒精生產企業(yè)30多家,木薯酒精產量700萬t/a,平均每家企業(yè)產量133t/al。以木薯為原料生產酒精在我國廣西、廣東、湖北、江蘇等省有較為廣闊的市場。常規(guī)生產工藝中每生產1t木薯酒精排出的廢水約為12~15t,且木薯酒精廢槽液出水溫度高,含有大量的有機化合物及懸浮物,CODcr高達50~80g/L,SS(懸浮物)高達60~80g/L,屬于典型的高濃度有機廢水。
酒精釀造是借助高活性微生物的代謝作用,使用淀粉類物質(木薯、谷類及玉米等)轉化為糖,繼而生成酒精的過程。工業(yè)生產過程包括粉碎、糖化、發(fā)酵、精餾、分子篩脫水等過程,其中精餾過程產生的廢醪液為酒精釀造的主要廢水來源。
廣東某木薯酒精加工企業(yè),燃料乙醇年產量達15萬噸/年,廢醪液排放量達4000t/d。因木薯酒精廢醪液含有大量的有機化合物及懸浮物,其濃度高、粘度大,直接固液分離處理較為困難,且分離后的醪渣由于蛋白質含量低,做飼料銷售困難。建設方出于資源化利用的考慮,采用“高溫CSTR厭氧反應器”工藝,通過厭氧生物處理回收大量沼氣用于發(fā)電。
項目建成后投產運行,CSTR厭氧反應器出水的懸浮物經“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”工藝處理后依然高達8~15g/L,影響后續(xù)二級UASB厭氧系統(tǒng)和A/O好氧系統(tǒng)的運行效果,最終出水的CODcr和SS均不能穩(wěn)定達標。于是對CSTR厭氧反應器的出水懸浮物去除工藝進行技術改造,改造后各項出水指標穩(wěn)定達到設計要求,本工藝改造案例可為同類型木薯酒精廢水處理提供參考。
1、污水處理站運行概況
1.1 進出水水質及原工藝流程
木薯酒精廢醪液處理規(guī)模為4000t/d,溫度高達80℃以上。本項目設計進水的CODcrq為60~80g/L,SS為50~70g/L,總氮為1g/L,總磷為0.3g/L。設計出水執(zhí)行廣東地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二時段一級標準。處理工藝如下:
1.2 主要設計參數
(1)CSTR高溫厭氧反應器工藝:8個厭氧發(fā)酵罐,單個罐體規(guī)格尺寸:φ24.00x23.00m,有效容積8000m,容積負荷4.45kgCODcr/(m3·d),停留時間16d;
(2)斜篩過濾工藝:過濾目數為60目,安裝角度為60°;
(3)混凝氣浮工藝:處理能力為100m3/h,數量為2臺;
(4)平流沉淀工藝:平流沉淀池,表面負荷0.2m3/m2·h;
(5)UASB中溫厭氧反應器工藝:容積負荷2.0kgCODcr/(m3·d),停留時間2.8d;
(6)A/O生化池工藝:污泥負荷為0.09kgBOD5/(kgMLSS·d),停留時間130h;氣水比110:1。
(7)芬頓氧化工藝:芬頓氧化塔1座,規(guī)格尺寸:φ3.6x15m;
(8)污泥處理系統(tǒng):板框壓濾機9臺,過濾目數200目,過濾面積450m2,用于處理厭氧污泥;帶式壓濾機2臺,帶寬3m,用于處理好氧系統(tǒng)及芬頓系統(tǒng)的污泥。
1.3 設計水質與實際水質對比
CSTR厭氧反應器出水的懸浮物經“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”工藝處理后依然高達8~15g/L,大量的懸浮物進入后續(xù)的處理單元,導致后續(xù)二級UASB厭氧系統(tǒng)產沼氣率和CODcr去除率低,A/O生化系統(tǒng)的SVI指數低于80,活性污泥結塊成團下沉等情況,最終出水的CODcr和SS均不能穩(wěn)定達標排放。污水處理站運行1年,設計進、出水水質及實際出水質對比如下:
2、現狀問題診斷及原因分析
2.1 實際運行主要存在的問題
CSTR工藝為完全混合式厭氧反應器,罐內設置水力攪拌裝置,出水SS與反應器內部的濃度一致,高達20~30g/L。原處理工藝采用“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”的組合工藝,計劃將CSTR厭氧出水懸浮物降低至5g/L以下,再進入二級UASB厭氧工藝。
實際運行中發(fā)現,采用“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝后,出水懸浮物高達8~15g/L,且每個工藝段經常出現不同的問題,不能穩(wěn)定連續(xù)運行。各工藝段的問題如下:
(1)“斜篩過濾”工藝段:斜篩的進水懸浮物高達20-30g/L,在實際運行中發(fā)現篩上物很多為編織物,經分析,農民的木薯通常采用編織袋裝好木薯運送至收集單位,木薯加工段的粉碎機將編織袋及木薯一并粉碎,最終編織物在污水處理設施的斜篩上截留下來,同時還有部分粒徑小的編織物通過斜篩后,進入后續(xù)的污水處理設置,影響后續(xù)的生化處理及深度處理系統(tǒng)。同時,斜篩過濾的進水懸浮物量大,篩網經常堵塞,需要操作工人采用高壓噴槍沖洗,剛清洗后又很快堵塞。CSTR高溫厭氧反應器出水溫度高達60℃,而斜篩過濾區(qū)域需考慮加蓋除臭,工人的操作環(huán)境很差。
(2)“混凝氣浮”工藝段:因斜篩出水的SS還是高達15g/L以上,用混凝氣浮法去除SS,SS去除率能達到40%~50%,混凝氣浮后SS仍然達到8~10g/L,氣浮機的溶氣釋放器因進水的懸浮物含量高導致經常堵塞,經氣浮后出水的SS去除率不能得到保障,影響后續(xù)的工段運行。
(3)“平流沉淀”工藝段:主要作用是通過重力沉淀,分離污水中的懸浮物。本項目的表面負荷為0.2m3/m2·h,在實際運行中發(fā)現,平流沉淀效果不佳,主要原因是該懸浮物不易沉淀,排泥不干凈,導致很快形成厭氧的情況,產生的沼氣帶動污泥上浮。類比同類型的木薯酒精廢水處理項目,CSTR厭氧反應器出水后設置停留時間超過30h的輻流式沉淀池,用于分離出水的懸浮物。
2.2 出水污染物濃度超標原因分析
本項目計劃采用“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,將CSTR出水中生化性較差的懸浮物分離處理,分離后的清液再進入后續(xù)的二級厭氧和好氧生化系統(tǒng)。但是實際運行中發(fā)現,該組合工藝不能穩(wěn)定連續(xù)運行,出水SS在8~10g/L之間波動,出水中的SS主要為難降解的纖維素、木質素及經粉碎后的編織物,進入后續(xù)的二級厭氧及好氧生化系統(tǒng),嚴重影響后續(xù)的生化處理效果,導致出水不達標。
該組合工藝繁雜,工人操作量大,且衛(wèi)生環(huán)境差。斜篩和氣浮釋放器經常堵塞,平流沉淀池排泥等都需要大量的人工操作,衛(wèi)生條件極差,且一旦失誤,SS進入后續(xù)的生化系統(tǒng),導致最終出水不達標。
3、工藝運行調整
CSTR厭氧反應器出水的懸浮物多為生化性較差的木質素、纖維素等,懸浮物沒有在“斜篩+混凝氣浮+平流沉淀”的組合工藝中得到有效穩(wěn)定的去除,對后續(xù)的厭氧和好氧系統(tǒng)有較大的影響,最終出水不達標。通過考察同類型的木薯酒精廢水處理站,CSTR厭氧出水多采用輻流式沉淀池進行分離去除懸浮物,停留時間長達30h,且最終的去除率只有50%左右,因此需要一種更高效、經濟、穩(wěn)定的處理工藝,解決CSTR厭氧出水懸浮物高的問題。
因本項目CSTR厭氧反應器出水懸浮物的去除是采用“斜篩+混凝氣浮+平流沉淀”的物理分離工藝,懸浮物始終沒有得到根本的去除(沒有增減),只是從污水中通過重力、機械等的作用分離出來,最終去到污泥系統(tǒng)通過板框壓濾分離,污泥處理的規(guī)模是按絕干污泥量計算的,因此污泥處理的建設規(guī)模并沒有因此而減少。
CSTR厭氧反應器出水的懸浮物高達20~30g/L,已經滿足板框壓濾機的進料要求了,不需進一步的濃縮,可以直接經泵加壓進入板框壓濾機進行脫水,懸浮物經脫水后形成泥餅,含水率可降至60%~65%,因有機物含量高,可作有機肥料出售,板框壓濾機的濾液再進入后續(xù)的厭氧和好氧系統(tǒng)處理。板框壓濾機濾布的目數為200目(孔徑為75微米),對濾液進行化驗分析,濾液的懸浮物穩(wěn)定在3g/L以下,滿足降低CSTR出水去除懸浮物的工藝需求。
一般的市政污水,板框壓濾機的進料泵采用螺桿泵,采用高、低壓進料的方式,將污泥加壓提升進入高壓隔膜板框脫水機內,高壓進料螺桿泵為0.6Mpa,低壓進料螺桿泵為0.2Mpa。因為木薯帶有泥沙,在生產燃料乙醇的粉碎機工藝段,會將木薯上的泥沙一并粉碎,最終粉碎的泥沙會從蒸餾塔上隨酒精廢醪液一起進入污水處理系統(tǒng)。如果采用螺桿泵,粉碎的泥沙容易磨壞螺桿泵的轉子。經經濟比較及考察同類型的木薯酒精廢水處理項目,采用臥式離心泵更適合于作為板框壓濾機的進料泵,進料快且較為穩(wěn)定,而且采用臥式離心泵可以通過自動閥門的切換,一組臥式離心進料泵可為4臺板框壓濾機進料,進料時間可以控制在0.7h之內。
3.1 工藝流程圖及說明
改造工藝流程說明:CSTR厭氧反應器出水的SS高達20~30g/L,出水后進入水量緩存池A,調節(jié)水量,采用離心泵作為進料泵,將污水提升加壓進入板框壓濾機進行過濾脫水,濾液進入水量緩沖池B,濾液的含水率在3g/L以下。污水中的懸浮物經板框的濾布截留脫水壓榨,最終形成泥餅(含水率在60%~65%左右)。
3.2 設計計算及可行性分析
(1)設計進水懸浮物為20g/L,板框過濾脫水后,濾液的懸浮物為3g/L,每天處理的絕干泥量為68t/d,懸浮物的去除率為85%;
(2)原設計有9臺板框脫水機用于厭氧污泥脫水,過濾面積450m2,過濾濾布的目數為200目(孔徑為75微米),且會在濾布上形成一個污泥層,過濾效果更佳。按每100m2過濾面積處理0.4t絕干污泥計算,每臺板框壓濾機工作周期按3.0h設置(因處理的是厭氧污泥,含纖維素、木質素等物質較多,脫水效果較好),板框壓濾機進料的時間控制在0.7h以內,板框脫水機每天工作5個周期,處理能力=450/100x0.4x5x9=81t絕干污泥;因此,將原有的9臺過濾面積為450m2的板框脫水機,改造后作為CSTR厭氧反應器出水懸浮物的去除工藝,能完成過濾分離CSTR反應器出水懸浮物的任務,同時兼具污泥脫水的功能。
4、工藝改造優(yōu)勢及經濟性
(1)原工藝是采用“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,計劃將CSTR厭氧反應器出水的懸浮物從20~30g/L降至5g/L以下,物理分離后的懸浮物最終進入污泥處理系統(tǒng),需處理的絕干污泥量為60t/d。采用“板框過濾”工藝,直接處理CSTR厭氧反應器出水的懸浮物,懸浮物從20~30g/L降至3g/L以下,需處理的絕干泥量為68t/d,同樣需要9臺過濾面積450m2的板框脫水機。工藝改造后,將污泥處理工藝直接作為CSTR反應器出水去除懸浮物的工藝,省去“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,節(jié)省了運行費用。
(2)板框壓濾機進泥含固率要求達到2%~3%,本項目CSTR厭氧反應器出水的懸浮物濃度符合板框壓濾機的進泥含固率的要求,不需設置污泥濃縮工藝,可以直接進料至板框壓濾機進行脫水。
(3)因CSTR厭氧反應器的停留時間高達16d,廢醪液中大部分易生化的懸浮物及有機物已經在厭氧反應器中去除,并轉化為熱量及沼氣。CSTR厭氧反應器出水的懸浮物多為生化性較差的木質素、纖維素等。經板框過濾出水的懸浮物能穩(wěn)定降低至3g/L以下,減少了懸浮物對后續(xù)厭氧和好氧系統(tǒng)的沖擊,進入芬頓系統(tǒng)的CODcr及懸浮物含量均有較大的降低,大大減少了項目的運行費用,最終出水能穩(wěn)定達標。
5、優(yōu)化后的水質
本項目經工藝改造后,我們對各污水處理工藝段的出水CODcr及懸浮物做了橫向對比。結果如下:
經工藝改造后,將“板框過濾”作為CSTR厭氧出水后過濾分離懸浮物的工藝,板框濾液的懸浮物能穩(wěn)定在3g/L以下,懸浮物去除率在80%~88%左右。通過對比工藝改造前后各污水處理單元CODcr及SS的出水水質發(fā)現,工藝改造后,二級厭氧系統(tǒng)和A/O生化池系統(tǒng)的CODcr及SS的去除率均提升10%~20%左右,出水水質均能達到預期的效果,同時,因進入芬頓流化床的CODcr及SS降低,因芬頓加藥量減少,整個系統(tǒng)的運行費也能進一步降低。
6、結論
(1)CSTR厭氧反應器的出水需分離污水中大量的懸浮物,用“板框過濾”工藝代替“斜篩過濾+混凝氣浮+平流沉淀”組合工藝,懸浮物的去除率可高達85%~88%,并穩(wěn)定在3g/L以下;
(2)工藝調整后,“板框過濾”工藝同時兼具污泥脫水和CSTR厭氧反應器出水懸浮物去除的功能,不需額外再設置CSTR厭氧反應器出水的懸浮物去除工藝,節(jié)省工程投資費用;
(3)CSTR厭氧反應器出水的懸浮物因采用“板框過濾”工藝得到有效的分離去除,二級UASB厭氧反應器的產氣率得到提高,A/O好氧池污泥SVI指數也回到100~150以下,最終進入芬頓流化床的進水CODcr從改造前的0.56g/L降低至0.24g/L,SS從改造前的0.9g/L降低至0.15g/L。因CODcr及SS指標降低,芬頓系統(tǒng)的加藥量得到大大降低,節(jié)省了運行費用。(來源:中交第四航務工程勘察設計院有限公司)