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中藥材初加工廢水處理技術(shù)

發(fā)布時間:2024-1-30 15:10:38  中國污水處理工程網(wǎng)

中藥材初加工是在藥材采收后,為防止霉?fàn)變質(zhì),影響藥材質(zhì)量和療效,而進(jìn)行的初步加工,是后期炮制、制劑等環(huán)節(jié)的前處理階段。中藥材初加工一般包括藥材清洗、蒸煮、干燥等生產(chǎn)工序,同時各工序會排放相應(yīng)的生產(chǎn)廢水,廢水中含有大量的泥砂,植物根莖表皮及懸浮物,藥材中水溶性浸出物等,屬于高濃度有機(jī)廢水,對其進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理難度較大,是目前中藥廢水處理領(lǐng)域中亟需解決的難題之一。

目前,大多數(shù)中藥廢水處理工程是將中藥材初加工廢水與后續(xù)深加工(提取、濃縮、制劑等)廢水混合后進(jìn)行處理,針對中藥材產(chǎn)地集中采收后的初加工廢水處理研究鮮有報道。白芍是我國常用大宗藥材,近年來市場需求量大,種植面積不斷擴(kuò)大,藥材集中采收后的初加工規(guī)模亦有所提高,產(chǎn)生的初加工廢水也與日俱增,可見白芍初加工廢水對環(huán)境的污染不容忽視。因此,以亳州某產(chǎn)業(yè)園內(nèi)白芍初加工廢水處理工程為例,從處理工藝、運行效果方面進(jìn)行詳細(xì)介紹和分析,實踐證明該工程在中藥材初加工廢水處理中切實可行,具有良好的應(yīng)用價值和社會效益。

1、工程概況

亳州某產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的白芍初加工包括清洗、蒸煮和脫皮工序,清洗廢水基本未受到有機(jī)物污染,主要含有大量的泥砂、植物根莖表皮及根須、懸浮物等;白芍蒸煮過程是連續(xù)的,目的是幫助白芍進(jìn)行脫皮,其與脫皮廢水混合排放。蒸煮脫皮廢水含有白芍皮、白芍肉質(zhì)顆粒、白芍浸出物等。廢水水質(zhì)總體濁度大、呈淡紅色,水質(zhì)水量波動大;含有大量的有機(jī)物和少量無機(jī)鹽類;BOD5/CODcr值較高,具有較強(qiáng)的可生化性。

該廢水處理工程設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)見表1,對白芍初加工車間生產(chǎn)廢水進(jìn)行分流處理,大部分清洗廢水排放至清洗廢水站;蒸煮和脫皮廢水混合后依次流經(jīng)蒸煮脫皮廢水預(yù)處理、蒸煮脫皮廢水站。清洗廢水站日處理總量400m3/d,處理后繼續(xù)回用于白芍清洗工序;蒸煮脫皮廢水預(yù)處理階段日處理總量1600m3/d,經(jīng)預(yù)處理后通過廠區(qū)污水管網(wǎng)排放至蒸煮脫皮廢水站,該股廢水要求出水水質(zhì)達(dá)到《中藥類制藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21906-2008)中污染物最高允許排放濃度的一級標(biāo)準(zhǔn)后外排。

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2、工藝設(shè)計

2.1 工藝流程

2.1.1 清洗廢水處理工藝

白芍清洗廢水處理采用“旋流沉砂器+平流沉淀”工藝,見圖1。車間排出的清洗廢水分別經(jīng)車間收集池收集后,通過提升泵提升進(jìn)入清洗廢水站旋流沉砂器,去除水中泥沙等雜質(zhì);旋流沉砂器中泥砂泵入砂水分離器進(jìn)行砂水分離,旋流沉砂器出水進(jìn)入平流沉淀池。

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平流沉淀池去除水中的SS等物質(zhì)后,自流進(jìn)入回用水池,污泥則通過提升泵提升至廢水站污泥濃縮池;赜盟貎(nèi)廢水通過回用水泵提升至車間處,回用水池內(nèi)廢水亦可通過廠區(qū)污水管網(wǎng)溢流至廢水站。

2.1.2 蒸煮脫皮廢水預(yù)處理工藝

由于白芍廢水蒸煮脫皮過程中,白芍皮屑及肉質(zhì)顆粒的存在,實際運行中,隨著處理工序的推進(jìn),污水中的COD處理效果不理想,甚至逐漸升高。針對這一現(xiàn)象,本項目采取了針對性預(yù)處理措施。

預(yù)處理采用“滾筒格柵+平流沉淀+混凝沉淀”工藝,見圖2。車間排出的白芍蒸煮脫皮廢水經(jīng)車間收集池分別收集后,通過水泵分別提升至車間處滾筒格柵,去除廢水中的根莖、根須等雜物,然后自流進(jìn)入集水池;集水池中廢水通過提升泵提升至蒸煮預(yù)處理處滾筒格柵,進(jìn)一步去水中的雜物,然后自流進(jìn)入平流沉淀池。

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平流沉淀池去除水中的SS等物質(zhì)后,自流進(jìn)入混凝反應(yīng)池。廢水經(jīng)過混凝反應(yīng)后自流進(jìn)入混凝沉淀池,通過混凝沉淀池的沉淀作用實現(xiàn)泥水分離,上清液通過廠區(qū)污水管網(wǎng)自流進(jìn)入廢水站,污泥則通過提排泥泵輸送升至蒸煮脫皮廢水站污泥濃縮池。

2.1.3 蒸煮脫皮廢水處理工藝

白芍蒸煮脫皮廢水經(jīng)預(yù)處理后,進(jìn)入后續(xù)綜合處理階段,采用UASB+A/O+混凝沉淀(保障工藝)”工藝,見圖3。蒸煮脫皮預(yù)處理廢水通過廢水管網(wǎng)流入蒸煮脫皮廢水處理階段的格柵井,通過格柵井機(jī)械格柵攔截廢水中的根莖、根須等雜物,然后自流進(jìn)入集水井;集水井廢水一級提升進(jìn)入一級混凝沉淀池。其它車間廢水通過園區(qū)廢水管網(wǎng)自流進(jìn)入其它車間格柵井,通過機(jī)械格柵攔截廢水中的根莖、根須等雜物,然后自流進(jìn)入其它車間集水井,其它車間集水井廢水通過提升進(jìn)入白芍廢水集水井。

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經(jīng)過一級混凝沉淀池絕大部分懸浮物得以去除,然后出水自流入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池上部溢流至事故池。調(diào)節(jié)池設(shè)有機(jī)械攪拌系統(tǒng),對廢水的水質(zhì)水量起調(diào)節(jié)作用。

廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后通過二級提升泵提升至厭氧UASB反應(yīng)器。厭氧UASB反應(yīng)器是廢水處理的核心反應(yīng)設(shè)施,底部設(shè)有布水裝置,中上部設(shè)三相分離器,以保證污泥、廢水、沼氣有良好的分離效果。經(jīng)厭氧UASB反應(yīng)器的處理可降解絕大部分BODCOD。厭氧UASB反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣經(jīng)水封箱后外排。

厭氧UASB反應(yīng)器出水自流進(jìn)入A/O池。經(jīng)過A/O池通過硝化反硝化的作用,廢水中的絕大部分BODCOD、氨氮在好氧菌的作用下得以去除。

A/O池出水自流入二沉池,經(jīng)過二沉池污泥沉降作用,泥水分離,達(dá)標(biāo)廢水直接外排。

不達(dá)標(biāo)廢水則進(jìn)入作為保障性工藝的二級混凝沉淀池進(jìn)行深度處理,進(jìn)一步去除COD、SS等,實現(xiàn)達(dá)標(biāo)外排。

混凝沉淀池、好氧系統(tǒng)等系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥排入污泥濃縮池,濃縮池污泥經(jīng)疊螺機(jī)脫水后外運。濃縮池上清液、污泥濾液自流進(jìn)入白芍車間集水井重新進(jìn)行處理。

2.2 工藝設(shè)施

主要設(shè)施參數(shù)見表2。

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3、運行效果

清洗廢水站處理后的廢水可回用至清洗車間再利用。蒸煮脫皮廢水經(jīng)滾筒格柵去除廢水中的白芍皮屑及顆粒物后,后續(xù)處理單元運行穩(wěn)定,出水指標(biāo)滿足《中藥類制藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21906-2008)中污染物最高允許排放濃度的一級標(biāo)準(zhǔn),解決了COD升高,處理效果不理想的問題,各處理單元進(jìn)出水水質(zhì)見表3。

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污水站運行費用包括廢水站總費用為電費、蒸汽費用、人工費用、藥劑費維修費,其中電費982.46/天、蒸汽費6528/天,人工費333.33/天,藥劑費2270/天,維修費54.8/天,費用合計10168.69/天,噸水運行成本為5.08/噸。

4、結(jié)論

本項目將白芍初加工生產(chǎn)廢水進(jìn)行分類處理,白芍清洗廢水采用“旋流沉砂器+平流沉淀池”工藝,處理后作為清洗水被循環(huán)利用,緩解用水緊張,減輕后續(xù)生化處理負(fù)荷;白芍蒸煮脫皮廢水采用預(yù)處理和“UASB+A/O+混凝沉淀(保障工藝)”工藝,處理后出水水質(zhì)達(dá)到《中藥類制藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21906-2008)中污染物最高允許排放濃度的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。整個工程保證了處理出水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo),并且能夠節(jié)約資源,降低運行成本,具有良好的環(huán)境、社會和經(jīng)濟(jì)效益。(來源:華夏碧水環(huán)保科技有限公司)

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