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紡絲生產(chǎn)廢水處理鐵炭微電解工藝

發(fā)布時(shí)間:2023-4-4 15:23:59  中國(guó)污水處理工程網(wǎng)

紡絲生產(chǎn)廢水的特點(diǎn)在于污染物濃度高,含有有毒物質(zhì)甲酸,有濃烈刺激性酸味及腐蝕性。甘肅某企業(yè)主產(chǎn)的聚甲酸基纖維(紡絲),其生產(chǎn)廢水主要是甲酸,針對(duì)該物質(zhì)的基本性質(zhì)及特征,采用鐵炭微電解工藝進(jìn)行甲酸的去除,確保出水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)第二類污染物最高允許排放濃度一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

1、廢水水質(zhì)

該企業(yè)自產(chǎn)廢水量為1686m3/d。廢水成分主要為甲酸,占93%以上,根據(jù)企業(yè)自檢及多次取樣的檢測(cè)結(jié)果,廢水水質(zhì)見(jiàn)表1。

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2、廢水處理工藝

2.1 工藝流程

工藝流程見(jiàn)圖1。

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將紡絲廢水通過(guò)加壓泵打入鐵炭微電解柱,同時(shí)調(diào)節(jié)微電解柱內(nèi)的鐵炭比為11.2;在催化微電解作用下,將二價(jià)鐵離子轉(zhuǎn)化為三價(jià)鐵離子;再通過(guò)加堿曝氣,使曝氣池中紡絲廢水與堿飽和溶液的體積比為11,使有機(jī)物與三價(jià)鐵離子結(jié)合生成氫氧化鐵的高聚物,生成絮體沉淀;之后通過(guò)沉淀池分離出沉淀物,使得出水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)第二類污染物最高允許排放濃度一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

2.2 主要構(gòu)筑物與設(shè)備

①藥劑投加方式

藥劑投加采用液體投加方式將配制成3%的堿飽和溶液,通過(guò)曝氣池中的斜管,靠重力進(jìn)入紡絲廢水中。

②鐵炭微電解柱

鐵炭微電解柱選用圓柱形結(jié)構(gòu),依據(jù)中試規(guī)模確定基本尺寸,設(shè)計(jì)體積V=2000m3,底面直徑為35.6m,反應(yīng)器高度為2m,內(nèi)置1~3mm粒徑鐵屑及2~3mm粒徑焦炭,裝填高度1.5m,反應(yīng)停留時(shí)間(RRT)20~30min

③加堿曝氣池

本工藝中加堿曝氣池采用盤(pán)式擴(kuò)散器,曝氣頭采用陶瓷剛玉膜,單個(gè)曝氣量10~15m3/h。設(shè)計(jì)容積V=2000m3,底面面積為749.06m2,反應(yīng)器高度為2.67m。空氣經(jīng)曝氣管進(jìn)入池內(nèi),氣體從池底流向池頂;堿液經(jīng)斜管從池頂流入池內(nèi),曝氣時(shí)間10~20min。

④沉淀池

本工藝中沉淀池采用重力沉降分離方式。設(shè)計(jì)容積V=2500m3,底面面積為856.2m2,反應(yīng)器高度為2.92m。內(nèi)部設(shè)置錯(cuò)流式組合波紋板和三相分離器。汽水混合液從曝氣池進(jìn)入沉淀池中,因重力作用,液體的實(shí)際流速較慢,而氣體的實(shí)際流速較快,從而使氣體脫離液體,二者的流速差均為0.3m/s。絮體沉淀物經(jīng)沉降室沉降后去除,沉降時(shí)間為15~20min

3、工藝調(diào)試與效果

3.1 工藝調(diào)試

該套工藝主要調(diào)試部分為鐵炭微電解柱。為了使反應(yīng)高效、快速進(jìn)行,經(jīng)計(jì)算,電解柱內(nèi)的鐵炭比為11.8為最宜,鐵屑最佳粒徑為1~3mm及焦炭最佳粒徑為2~3mm。同時(shí),鐵炭微電解應(yīng)在酸性條件下進(jìn)行反應(yīng),以保證有足夠的新生態(tài)氫離子,并防止填料板結(jié),但是,酸性強(qiáng),耗酸、耗堿量都大,鐵的消耗量也大,沉淀物也多。從經(jīng)濟(jì)性能考慮,進(jìn)水pH值的適宜范圍為3.0~3.4。曝氣池內(nèi),為使堿液、廢水和氣體能夠充分混合并反應(yīng)生成絮狀沉淀,需使流體呈湍流狀態(tài)。并加堿調(diào)pH值至7.2,曝氣時(shí)間控制在10~20min

3.2 運(yùn)行效果

本工藝自投入實(shí)際運(yùn)行三個(gè)月以來(lái),經(jīng)過(guò)了多次水質(zhì)監(jiān)測(cè),出水水質(zhì)一直穩(wěn)定達(dá)標(biāo),具體監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如表2所示。

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3.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

該工程總投資為109.9萬(wàn)元。該工程實(shí)際日常運(yùn)行成本主要為電費(fèi)、鐵屑費(fèi)和藥劑費(fèi)。實(shí)際處理水量為1686m3/d,鐵屑費(fèi)用為0.51/m3,藥劑費(fèi)為0.38/m3,電費(fèi)為0.36/m3,垃圾處置費(fèi)為0.06/m3,總計(jì)水處理費(fèi)用為1.31/m3

4、結(jié)論

(1)采用鐵炭微電解工藝處理紡絲生產(chǎn)廢水,工藝運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)第二類污染物最高允許排放濃度一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

(2)工藝中將有機(jī)物甲酸轉(zhuǎn)化為絮狀沉淀物是核心環(huán)節(jié),所以保證曝氣池內(nèi)足夠的反應(yīng)時(shí)間是關(guān)鍵。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)結(jié)果得出加堿曝氣反應(yīng)停留時(shí)間(RRT)10~20min最適宜。

(3)該工藝設(shè)備緊湊、占地少,且儀器操作簡(jiǎn)單,日常運(yùn)行成本為1.31/m3。根據(jù)王曉兵、胡國(guó)強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)資料表明,萃取法氧化甲酸的經(jīng)濟(jì)與技術(shù)性能尚不理想,藥劑費(fèi)過(guò)高,反應(yīng)pH值控制范圍較苛刻。相比之下,采用鐵炭微電解法法,可提高反應(yīng)效率22%,節(jié)省運(yùn)行成本約11.9%,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。(來(lái)源:上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院第十市政設(shè)計(jì)院有限公司,蘭州交通大學(xué) 環(huán)境與市政工程學(xué)院)

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