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味精精制廢水處理工藝

發(fā)布時間:2023-3-14 16:39:06  中國污水處理工程網(wǎng)

味精生產(chǎn)一般以大米、淀粉、糖蜜為主要原料,先通過發(fā)酵提取谷氨酸,再用谷氨酸精制成味精,精制過程會產(chǎn)生大量廢水。該廢水的特點是CODCrTKN較高,可達1500mg/L150mg/L,通過一步生物處理達到GB89782002的一級A排放標準,尤其是TN達標(15mg/L),存在不小難度。

AO工藝是一種已被實踐廣泛證明的簡單、經(jīng)濟、有效的廢水生物脫氮技術(shù)。本文采用AO工藝對味精精制廢水進行處理,通過工程設計實現(xiàn)了A池的完全反硝化與O池的同時硝化反硝化,提高了TN的去除率,對味精精制廢水的處理是一個新的實踐。

1、工藝設計

11 設計水量與水質(zhì)參數(shù)

本工程主體為山東濟寧某味精生產(chǎn)企業(yè),其年產(chǎn)味精12t、雞精1t,主要生產(chǎn)工藝為谷氨酸直接精制味精,廢水主要來源于谷氨酸到味精經(jīng)歷的中和、脫色、濃縮和結(jié)晶等精制過程。

該污水站的設計流量為1500m3/d,設計進水CODCr1500mg/L,TKN130mg/L。設計出水水質(zhì)達到GB89782002規(guī)定的一級A排放標準,直接排入附近河道,即CODCr50mg/L,BOD515mg/L,NH3N5mg/LpH值為69,TN5mg/L,色度≤60倍。

12 工藝設計要點

121 處理工藝流程圖

該工程采用AO工藝,處理流程如圖1所示。

1.jpg

122 平面布置圖

該污水處理站占地1000m2,其平面布置如圖2所示。

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123 主要構(gòu)筑物及設備

(1)進水混合池:尺寸為8m×4m×55m,有效容積為140m3。

(2)A池:尺寸為8m×8m×55m,有效容積為320m3。池內(nèi)安裝框式攪拌機1(轉(zhuǎn)速為48r/min,功率為30kW)。

(3)O池:尺寸為32m×24m×55m,分四廊道,廊道長分別為16、20、24m24m,廊道寬均為8m,有效水深為50m,有效容積為3185m3。硝化液回流比為40。配套離心風機2臺,流量為50m3/min,壓力為49kPa,功率為75kW

(4)二沉池:Φ10×55m,表面負荷為080m3/(m2h),污泥回流比為1。中心進水周邊出水,池內(nèi)安裝刮泥機1(功率為055kW)。以上尺寸均為池壁尺寸中分。

(5)帶式污泥脫水機:1臺,寬為1500mm,功率為40kW。

124 硝化液回流與二沉池污泥回流方式

O池末端硝化液與二沉池污泥均采用氣提回流至進水混合池,設計回流量分別為250m3/h65m3/h。

13 基建費用

該項目基建費用為187萬,其中土建工程為105萬,安裝工程為82萬。

2、工程運行情況

21 系統(tǒng)運行結(jié)果

工程自20135月投入運行以來,運行良好,出水水質(zhì)穩(wěn)定。圖3為其中100d運行的進出水監(jiān)測數(shù)據(jù),廢水流量為1270±335m3/d,原水CODCr1724±897mg/LTKN935±415mg/L,pH值為85±24

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由圖3可知,盡管進水的水量和水質(zhì)波動很大,水量平均波動為263%,水質(zhì)平均波動為520%,日COD負荷平均波動為92%,但出水CODCr104±51mg/L,平均去除率為994%,處理效果好且穩(wěn)定。由于出水氨氮很低(未檢出,<02mg/L),因此用TKN表征過程情況,圖中出水TKN06±04mg/L,平均去除率為994%,出水TN72±15mg/L,平均去除率為917%,說明系統(tǒng)不但對氨氮、有機氮有極高的去除(硝化)效果,而且有很高的反硝化脫氮能力。

CODTKN的平均容積負荷分別為0626kg/(m3d)0034kg/(m3d)。期間,系統(tǒng)活性污泥濃度(MLSS)保持在5056g/L,計算污泥負荷為0118kgCOD/(kgMLSS),平均剩余污泥排放量為228kg/d,污泥產(chǎn)率為011kgSS/(kgCOD),計算污泥齡為81d。就C/N較低的廢水處理系統(tǒng)而言,該活性污泥濃度還是比較高的,間接說明系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及有機物去除與脫氮的高效率與污泥負荷低、污泥齡高有關(guān)。系統(tǒng)污泥齡長也有利于微生物的生長和富集,可對污染物進行更充分的降解,而AO工藝構(gòu)筑少、控制管理簡單,也便于系統(tǒng)操作并保持長期穩(wěn)定運行。

22 日常運行費用

(1)動力費:每日用電量約1963kWh,電價按065/(kWh)計算,為1276/d。

(2)設備維護費:按30000/a計算,82/d。

(3)人員費:2人,按400/d計算。

(4)污泥處置費:脫水后污泥量為15t/d(含水率為83%85%),免費由用戶運走,作為有機肥。

(5)污水站運行成本:1758/d,噸水處理費用為138元。

3、技術(shù)與設計特點

31 技術(shù)特點

(1)從運行結(jié)果看,出水CODCr約為10mg/L,TKN約為06mg/L(其中氨氮為未檢出,<02mg/L),說明系統(tǒng)對COD的降解幾乎達到了極限水平。TN去除率為917%,高于一般教科書或設計手冊所提出的AO反硝化脫氮的計算,如式(1)。

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其中:η—反硝化脫氮率;

R—硝化液回流比;

r—二沉池污泥回流比。

(2)能夠?qū)⒍脸嘏懦龅氖S辔勰嗖唤?jīng)過污泥濃縮池而直接進帯機脫水,說明該生物污泥易脫水,這與系統(tǒng)的長泥齡有關(guān)。

(3)系統(tǒng)運行穩(wěn)定,操作簡便。

(4)工程的投資費用低,這從圖2及其說明也可以看出。

32 設計特點

以上技術(shù)特點,以及看似簡單的處理流程與平面布置,得益于以下主要的設計特點。

(1)進水混合池:其功能相當于CASS工藝的前兩格。

(2)A池:水流下進上出,使得其污泥濃度高于系統(tǒng)平均污泥濃度;采用框式攪拌,能夠在保證絮體質(zhì)量的同時使所有污泥處于懸浮狀態(tài),且過程能耗僅為約5W/m3。

(3)二沉池:采用了輻流式沉降池設計,這是系統(tǒng)高污泥濃度的保障,且這樣的設計造價較低。

(4)2可見,O(包括廊道劃分)A池、前端進水混合池三者之間巧妙組合,不僅使基建費用降低,管道或設備等連接可能引起的故障也得到減少。

4、結(jié)論

通過提高生物處理水平、降低生物降解極限值,使生物處理出水的水質(zhì)(COD、氨氮與TN)滿足日益提高的排放標準,正是目前我國環(huán)境技術(shù)研究者與工程師努力追求的。本文所述工程的運行結(jié)果,體現(xiàn)了該工程簡單高效與經(jīng)濟節(jié)約等特點,對同類中小型企業(yè)的污水治理具有實際的參考意義。(來源:上海博華環(huán)境科技有限公司,華東理工大學環(huán)境工程研究所)

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