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產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水分級治理

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2019-6-21 9:00:16

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  1 污水分級治理及協(xié)同監(jiān)管模式

  在完成園區(qū)下游污水處理廠的達(dá)標(biāo)技改,確保其出水全指標(biāo)一級A達(dá)標(biāo)的前提下,針對產(chǎn)業(yè)園區(qū)的廢水特性及環(huán)保監(jiān)管復(fù)雜性,構(gòu)建排污企業(yè)-園區(qū)集中預(yù)處理設(shè)施-下游污水處理廠-受納水體自上游至下游的污水分級治理及協(xié)同監(jiān)管模式,如圖1、圖2所示。針對各級的核心在線監(jiān)測數(shù)據(jù),實行監(jiān)管平臺自動報警(低限、高限)、預(yù)警(低、高)。通過技術(shù)措施、管理手段、排污收費機(jī)制、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等“組合拳”,為產(chǎn)業(yè)園區(qū)水環(huán)境治理和管理的實踐,提供一種“物聯(lián)網(wǎng)+環(huán)!钡膭(chuàng)新思維和實踐導(dǎo)向。

 

  2 排污企業(yè)截污

  各企業(yè)內(nèi)部自設(shè)預(yù)處理站,基本處理流程如圖3所示。企業(yè)車間排水,通過格柵、調(diào)節(jié)池,再經(jīng)過一級反應(yīng)沉淀、氣浮等物化處理后進(jìn)入生化池,生化采用曝氣-缺氧-曝氣的OAO工藝,生化出水在二沉池固液分離,并設(shè)有終端沉淀池以進(jìn)一步改善水質(zhì)。污泥通過疊螺脫水減容處理。

 

  通過針對企業(yè)的用水監(jiān)控(智能預(yù)付費購水、總量限購等)、排水監(jiān)控(排水量/質(zhì)/時段等進(jìn)行智能聯(lián)鎖受控)、自設(shè)預(yù)處理站的運行能/物耗監(jiān)控(含電、藥耗)、污泥處置去向、視頻監(jiān)控、技術(shù)及管理措施,強(qiáng)化企業(yè)源頭規(guī)范、有序排污。針對企業(yè)實行用水預(yù)付費機(jī)制,確保廢水處理費收支兩條線。企業(yè)超標(biāo)排污時,實行排污因子疊加收費的超標(biāo)補(bǔ)償機(jī)制,從而確保廢水處理經(jīng)營收費的財政可持續(xù)性。

  部分洗毛企業(yè)經(jīng)預(yù)處理后的外排廢水中COD仍有2 000~4 500 mg/L,NH3-N約100~300 mg/L,pH為4.5~6.5。洗絨企業(yè)外排廢水中含COD為1 000~3 000 mg/L,NH3-N為50~180 mg/L,pH為5.5~7.0。

  3 園區(qū)集中預(yù)處理設(shè)施控污

  3.1設(shè)計水量、水質(zhì)

  國務(wù)院2015年頒布的“水污染防治行動計劃”(又稱“水十條”)規(guī)定:“集聚區(qū)內(nèi)工業(yè)廢水必須經(jīng)預(yù)處理達(dá)到集中處理要求,方可進(jìn)入污水集中處理設(shè)施”。因此園區(qū)設(shè)有集中預(yù)處理設(shè)施,其設(shè)計規(guī)模5 000 m3/d,設(shè)計水質(zhì)如表1所示,企業(yè)尾水需滿足園區(qū)集中預(yù)處理設(shè)施的進(jìn)水要求,處理后的廢水,達(dá)到《毛紡工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 28937—2012)的間接排放標(biāo)準(zhǔn)。

 

  3.2處理工藝流程

  企業(yè)尾水,輸送至園區(qū)集中預(yù)處理設(shè)施,經(jīng)過格柵、預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池、混凝沉淀池進(jìn)行物化處理,出水進(jìn)入水解沉淀池,經(jīng)水解酸化反應(yīng)提高B/C。水解出水進(jìn)入兩級AO池,最終通過終沉池,達(dá)標(biāo)后排入下游污水處理廠。系統(tǒng)產(chǎn)生的物化及生化污泥采用分質(zhì)分流、獨立脫水后集中外運處置,見圖4。

 

  3.3 實際處理效果

  園區(qū)集中預(yù)處理設(shè)施的進(jìn)水COD為1 500~4 800 mg/L,進(jìn)水NH3-N為80~190 mg/L,進(jìn)水TN為110~220 mg/L,進(jìn)水TP為9~21 mg/L,進(jìn)水SS為90~1 600 mg/L,出水水質(zhì)基本滿足達(dá)標(biāo)限值要求,如圖5~圖9所示。

 

 

 

 

 

  通過針對上游企業(yè)排污信息(水量、水質(zhì)、排污閥、排污口視頻)實時監(jiān)控,以及園區(qū)集中預(yù)處理設(shè)施的進(jìn)水監(jiān)控(各企業(yè)尾水的水質(zhì)、水量)、排水監(jiān)控(集中預(yù)處理后的水質(zhì)、水量)、污泥產(chǎn)率與去向、視頻監(jiān)控、排污許可管理措施等,充分發(fā)揮園區(qū)集中預(yù)處理設(shè)施的效能,確保廢水經(jīng)集中預(yù)處理達(dá)標(biāo)納管后進(jìn)入下游污水廠處理。

  4 下游污水處理廠治污

  4.1下游污水處理廠概況

  下游污水處理廠設(shè)計規(guī)模2×104m3/d,受水范圍包括縣域居民生活污水及園區(qū)集中預(yù)處理設(shè)施的排水,設(shè)計工業(yè)廢水占比約30%。通過廠內(nèi)運行達(dá)標(biāo)風(fēng)險評估后,進(jìn)行了優(yōu)化技改,確保設(shè)計出水達(dá)到GB 18918—2002一級A標(biāo)準(zhǔn),尾水就近排河。污泥含水率要求≤80%,脫水后污泥進(jìn)一步安全衛(wèi)生處置。

  設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)如表2所示。

 

  4.2 污水處理廠優(yōu)化技改

  自下游污水處理廠投入運行以來,存在著以下問題:

 、龠M(jìn)水含毛絮等雜物,且格柵運行年久,截污效率差。

 、谏趸瘻喜捎酶⊥+曝氣轉(zhuǎn)碟的機(jī)械曝氣,曝氣充氧效率低,DO長期處于≤1.0 mg/L的較低水平,出水氨氮難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo),且運行能耗高;高進(jìn)水濃度造成生化單元污泥濃度高,二沉池的固體負(fù)荷高,偶有跑泥現(xiàn)象。

 、燮貧馍餅V池為上向流,通過濾頭配水配氣,毛絨等雜物易在池底配水區(qū)聚集,造成濾頭淤堵,長期運行易使拼裝濾板翻板、濾料坍塌、濾池過流能力及處理效率均大幅降低。

 、苡捎趥別企業(yè)生產(chǎn)涉及染色工段,造成進(jìn)水色度高,現(xiàn)有生化工藝難以保證出水色度達(dá)標(biāo)。

 、莠F(xiàn)有脫水機(jī)能力有限,脫泥量及含水率無法保證。

 、奚啄芰τ邢蓿瑹o法保證出水TP穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  ⑦進(jìn)水碳氮比偏低,無法保證出水TN穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

 、嘞緞┒趸炔捎名}酸與氯酸鈉反應(yīng)制備,涉及受管制危險化學(xué)品鹽酸的安全管理,且消毒藥耗高。

  下游污水處理廠于2015年10月起實施“分部改造”的優(yōu)化技改,2016年4月底改造完成并實現(xiàn)穩(wěn)定運行。

  4.2.1 技改后工藝流程

  優(yōu)化技改后的工藝流程,如圖10所示。

 

  處理單元包括預(yù)處理、二級生化處理、深度處理、污泥處理4部分,其中預(yù)處理包括兩級格柵攔截、一次提升及旋流沉砂分離;二級生化單元包括氧化溝、二沉池及回流(剩余)污泥系統(tǒng),并設(shè)有自曝氣區(qū)向缺氧區(qū)的混合液回流系統(tǒng);深度處理單元包括二次提升、曝氣生物濾池、V型濾池、清水池。曝氣生物濾池主要起去除有機(jī)物、硝化功能,濾池均設(shè)有氣、水反洗系統(tǒng),反洗后廢水進(jìn)入反洗廢水池,再回到廠進(jìn)水口。

  4.2.2技改工程實施

  (1)細(xì)格柵更換。將現(xiàn)有5 mm細(xì)格柵更換為2 mm網(wǎng)孔階梯格柵,并配備自動清洗裝置,提高攔污效率。

  (2)生化氧化溝改造及擴(kuò)增二沉池,F(xiàn)有氧化溝單元采用AAOA,即前端的厭氧區(qū)-缺氧區(qū),后端的曝氣區(qū)-缺氧區(qū)采用渠道環(huán)流,各分區(qū)的設(shè)計HRT分別為:2 h、4h、12 h、3h;咀裱嚓P(guān)規(guī)范對HRT的參數(shù)要求。

  將現(xiàn)有機(jī)械曝氣改為鼓風(fēng)曝氣方式,配套曝氣擴(kuò)散器采用可提式管膜微孔曝氣器,無需停水即可進(jìn)行安裝及檢修維護(hù),鼓風(fēng)曝氣設(shè)備與DO聯(lián)鎖。拆除原10臺浮筒曝氣機(jī)(18/15 kW)及4臺轉(zhuǎn)碟曝氣機(jī)(30 kW)。新增國產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機(jī)2臺(60 m3/min,90 kW,1臺變頻)、1臺(40 m3/min,75 kW,變頻)、可提式曝氣擴(kuò)散器(每個配氣配重管對稱安裝4根管式膜),池內(nèi)共安裝管膜式微孔曝氣器1 250套(65 mm,單根膜長1 m,單膜氣量3~5 m3/h),設(shè)計氣水比7.2∶1。

  現(xiàn)狀采用平流式二沉池,規(guī)范規(guī)定表面負(fù)荷q宜為06~15、固體負(fù)荷G≤150,校核實際q為1.2 m3/(m2·h)、G達(dá)135 kg/(m2·d),現(xiàn)狀取值偏高。為降低負(fù)荷,確保良好的固液分離效果,減少出水跑泥風(fēng)險,新增平流二沉池1座,以此將q控制在≤0.8、G控制在≤90。

  (3)曝氣生物濾池改造。曝氣生物濾池分為4格(單格面積A=64 m2),采用陶粒濾料及卵石承托、拼裝濾板。設(shè)計濾速3.25 m/h,硝化負(fù)荷0.45 kgNH3-N/(m3·d),空床停留時間60 min,基本符合相關(guān)規(guī)范要求。

  現(xiàn)針對曝氣生物濾池的進(jìn)水及曝氣方式進(jìn)行優(yōu)化技改,即改上向流為下向流,懸浮物及絨毛被截留在濾料表層,通過反洗排除,不會堵塞濾頭;另由濾板下的濾頭配氣改為濾板上的單孔膜曝氣,提高曝氣均勻性及充氧效率,降低濾板翻板風(fēng)險。

  曝氣生物濾池的改造前后過流方式見圖11。

 

  (4)增加臭氧脫色系統(tǒng),降低出水色度。選用國產(chǎn)臭氧系統(tǒng)(采用液氧源),2臺10 kg/h。臭氧設(shè)備系統(tǒng)由液氧罐區(qū)、臭氧發(fā)生器主機(jī)、冷卻水系統(tǒng)、臭氧泄露報警、臭氧尾氣處理、電氣及自控系統(tǒng)等組成。新增臭氧接觸池1座,設(shè)計接觸時間40 min。根據(jù)脫色需求,實際消耗原料液氧源(10%含量)約1.2~1.5 t/d(臭氧有效投量6~7 mg/L)。

  (5)新增污泥脫水設(shè)施。原有2臺帶寬1 m的帶式壓濾機(jī)更換為2臺疊螺脫水機(jī)(300 kg/h)。

  (6)新增化學(xué)除磷系統(tǒng)。輔以化學(xué)除磷,確保出水TP穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。選用鐵鹽除磷劑,新增計量加藥泵(Q=252 L/h,0.7 MPa)2臺,加藥點選擇細(xì)格柵出水段,便于泥/水/藥充分紊流混合,在二沉池進(jìn)行固液分離并排泥,將含磷化學(xué)污泥排出系統(tǒng)。

  (7)新增外碳源投藥系統(tǒng)。輔以外碳源(電子供體)強(qiáng)化生物脫氮,選用乙酸作為碳源。新增計量加藥泵(Q=252 L/h,0.7 MPa)2臺,加藥點設(shè)置在生化池缺氧段。

  (8)新增次氯酸鈉消毒系統(tǒng)。采用次氯酸鈉(10%有效含量)實現(xiàn)加氯消毒目的,新增計量加藥泵(Q=128 L/h,0.7 MPa)2臺,加藥點設(shè)在清水池中后端,確保一定的消毒反應(yīng)時間,次氯酸鈉投量在30~50 mg/L(有效氯投量3~5 mg/L)。

  4.3 技改后運行情況

  4.3.1 常規(guī)污染物去除

  優(yōu)化技改前后的主要污染物指標(biāo)(COD、NH3-N、SS)對比分析結(jié)果如圖12~圖14所示(4月份之前為改造前;4月之后為改造后)。

 

 

 

  改造后生化池、曝氣生物濾池均提高了去除效能。臭氧系統(tǒng)的脫色效果良好,連續(xù)投加次氯酸鈉時,糞大腸菌群數(shù)≤1 000個/L。疊螺脫水系統(tǒng)運行時,實測污泥含水率在73%~78%。綜上,處理出水及污泥的指標(biāo)達(dá)標(biāo),實現(xiàn)了預(yù)期效果。

  4.3.2化學(xué)除磷

  鑒于固體鋁鹽除磷劑(如PAC)需要人工溶配藥,液體硫酸鋁等采購渠道受限,本項目僅考察鐵鹽除磷劑的應(yīng)用。以細(xì)格柵出水作為原水,分別投加不同種類、不同投量聚合氯化鐵(PFC)、聚合硫酸鐵(PFS)、七水硫酸亞鐵(綠礬),通過“除磷效果最優(yōu)、噸水藥耗最低”的性價比選,篩選最優(yōu)除磷藥劑,結(jié)果如圖15~圖17所示。

 

 

 

  當(dāng)進(jìn)水TP為3.5 mg/L,通過化學(xué)除磷實現(xiàn)TP≤0.5 mg/L目標(biāo)時,除磷的藥耗約0.05元/m3,藥耗約0.013~0.016元/g磷。最優(yōu)鐵鹽藥劑為PFC(PFC>PFS>綠礬),鐵與進(jìn)水磷的質(zhì)量比約5~6∶1(摩爾比2.8~3.4∶1),基本符合金屬鹽與磷的經(jīng)驗?zāi)柋?~3。

  在生物反應(yīng)池投加化學(xué)除磷劑時,藥劑發(fā)生水解,可能產(chǎn)生大量氫離子,如果廢水堿度不足,會導(dǎo)致生化池pH下降,影響微生物活性。由于PFC、PFS均為酸性藥劑,隨著其投量增加,pH有所降低,pH宜控制6.8~7.2。

  圖18為改造后除磷劑對出水TP的影響,驗證了化學(xué)除磷的有效性。投加除磷劑后,TP去除率從50%~60%提高至90%以上。去除每1 mg/L的TP時,PFC投量約40~60 mg/L(有效鐵投量4~6 mg/L)。

 

  4.3.3生物脫氮

  進(jìn)水的COD/TN約在5~9波動,如不增加外碳源,難將出水TN穩(wěn)定于15 mg/L以下。圖19為在生化缺氧區(qū)首段投加乙酸(>99%含量,COD當(dāng)量約107 gCOD/g乙酸)外碳源前后,總出水TN的變化。投加外碳源時,去除每1 mg/L的TN時,乙酸投量約6~8 mg/L?紤]到99%以上純乙酸低于16 ℃時存在結(jié)晶問題,冬季采購低含量乙酸及采取加熱保溫措施。

 

  4.3.4 技改能耗分析

  技改前后的全廠電耗對比見圖20。盡管增加了臭氧系統(tǒng)電耗,但由于氧化溝的曝氣節(jié)能優(yōu)化、曝氣生物濾池的曝氣技改,總體電耗仍下降了0.08 kW·h/m3左右。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

 

  下游污水處理廠是下游的最后一道治理把關(guān)單元,通過污水處理廠的進(jìn)水監(jiān)控(入廠的水質(zhì)、水量)、排水監(jiān)控(出廠的水質(zhì)、水量)、生化處理單元的在線儀表監(jiān)控(DO、MLSS等)、運行能/物耗監(jiān)控及污泥產(chǎn)率與去向、視頻監(jiān)控、排污許可管理措施等,充分發(fā)揮污水處理廠的提質(zhì)增效功能,確保尾水全指標(biāo)達(dá)標(biāo)后,排入受納水體。

  5 受納水體凈污

  受納水體自身具備一定的水體自凈能力和環(huán)境容量,起到進(jìn)一步活水凈化功能。在關(guān)鍵斷面,安裝在線監(jiān)測設(shè)備(COD、氨氮、TN、TP等)。河道設(shè)有中水回用提升設(shè)施,作為縣域環(huán)城水系、景觀湖的補(bǔ)給水及市政公用的取水源。(來源:給水排水 作者:蔣富海等)