引言
長期以來,燃煤電廠在節(jié)水減排方面做了大量的工作,采取了多種措施,取得了重大進(jìn)展。但是,由于受到傳統(tǒng)理論、理念的影響和不適宜標(biāo)準(zhǔn)的限制,廢水依然排放,水環(huán)境依然受到污染。怎么辦?惟有原始創(chuàng)新、顛覆性創(chuàng)新,實行廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù),才能從根本上改變現(xiàn)狀,才能給人民群眾交上一份滿意的答卷。
一、燃煤電廠節(jié)水治污工作形勢嚴(yán)峻
《國務(wù)院關(guān)于實施最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》(國發(fā)2013.3號)指出:“水是生命之源,生產(chǎn)之要,生態(tài)之基,人多水少,水資源時空分布不均是我國的基本國情和水情。當(dāng)前我國水資源面臨的形勢十分嚴(yán)峻,水資源短缺,水污染嚴(yán)重,水生態(tài)環(huán)境惡化等問題日益突出,已成為制約經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的主要瓶頸”。國務(wù)院(2015.17號)發(fā)布的《水污染防治行動計劃》進(jìn)一步指出:“我國正處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展階段,水污染防治任務(wù)繁重艱巨。并要求各地區(qū)、各部門以抓鐵有痕、踏石留印的精神,依法依規(guī)狠抓落實,確保全國水污染治理與保護(hù)目標(biāo)如期實現(xiàn),為實現(xiàn)‘兩個一百年’奮斗目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興中國夢作出貢獻(xiàn)”。為貫徹這一系列指示精神,國家發(fā)改委、環(huán)保部、工信部、水利部和能源局等部門以及各大發(fā)電公司都下發(fā)了相應(yīng)的文件,節(jié)水治污工作不僅提到了議事日程上,而且成為各級領(lǐng)導(dǎo)工作的重中之重。
燃煤電廠是耗水大戶,特別是濕冷機(jī)組的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的用水量和排水量十分驚人。以180萬千瓦裝機(jī)容量的發(fā)電廠而言,每天排放的高鹽濃水、脫硫廢液、生活污水、含油廢水及循環(huán)水排污水等約3000m3,平均每萬千瓦的日排污量為16.7m³。我國燃煤發(fā)電機(jī)組總裝機(jī)容量為9.9億千瓦,其中濕冷機(jī)組占72.2%,為7.15億千瓦,按每萬千瓦每天排污16.7m³計,全國濕冷機(jī)組每日排污量為1191667m³,一年的排污量為4.35億m³。如此巨大的數(shù)據(jù),水資源能不緊張嗎?水環(huán)境能不污染嗎?億萬人民群眾的生活用水怎樣保證?所以,燃煤電廠的節(jié)水治污工作形勢非常嚴(yán)峻,迫在眉睫,刻不容緩。
二、已有的水處理技術(shù)破解不了現(xiàn)實難題
當(dāng)前,各燃煤電廠的循環(huán)冷卻水處理工作普遍按照循環(huán)水的用水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)水,按照循環(huán)水的水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排污。為了適應(yīng)補(bǔ)水標(biāo)準(zhǔn)和水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)的要求,近些年來,衍生出了多種循環(huán)冷卻水處理技術(shù)。但是,無論哪種技術(shù),都沒有達(dá)到循環(huán)水設(shè)備的百分之百不結(jié)垢和百分之百不腐蝕效果。不單如此,廢水的排放問題依然存在,或者說排放廢水量減少了,而污染物總量沒有變。比如:
廢水經(jīng)膜法處理后回用。循環(huán)水的排污水經(jīng)預(yù)處理、生化處理、納濾或超濾、反滲透膜處理后,純水回用,濃水排放。這種方法的設(shè)備投資大,運行費用高,外排廢水量減少了,外排廢水的含鹽量更高了,污染物總量沒有變。國內(nèi)有極少數(shù)企業(yè)采用了多效蒸發(fā)、結(jié)晶分離的工藝得到了廢水零排放。但是投資大,耗能高,運行成本高,企業(yè)不堪重負(fù),基本上處于虧損狀態(tài)。
補(bǔ)充水經(jīng)石灰軟化處理。用石灰軟化補(bǔ)充水是一種多年的老技術(shù),至今仍在使用。通過石灰軟化后的補(bǔ)充水,可以達(dá)到循環(huán)水的高濃縮倍率。但是,在實施過程中還要進(jìn)行絮凝、澄清、過濾、加酸調(diào)節(jié)PH值等工藝的配合。這一技術(shù)的工作環(huán)境差,工藝條件復(fù)雜,仍然有外排廢水,循環(huán)水設(shè)備時常有結(jié)垢或腐蝕問題發(fā)生。
補(bǔ)充水經(jīng)弱酸樹脂降堿降硬處理。經(jīng)弱酸樹脂軟化處理后的水與工業(yè)水混合作為循環(huán)水的補(bǔ)充水,可以較大提高循環(huán)水的濃縮倍率,節(jié)水效果好。但是,循環(huán)水仍有排污水,弱酸樹脂再生時的酸性廢水含鹽量高,仍然污染環(huán)境。
循環(huán)水用硫酸中和堿度處理。為了防止高倍率引起的循環(huán)水設(shè)備結(jié)垢問題,在普遍投加阻垢緩蝕劑的同時,用硫酸調(diào)節(jié)循環(huán)水的PH值和堿度。此方法較上述三種方法處理工藝簡單,處理成本最低。但頻繁的結(jié)垢和腐蝕問題導(dǎo)致系統(tǒng)運行不正常,并產(chǎn)生大量的排污水。
復(fù)合高效阻垢緩蝕劑處理。是一種普遍采用的循環(huán)水處理方法,大多數(shù)的燃煤發(fā)電企業(yè)單獨采用,有少數(shù)企業(yè)配以加酸、或石灰軟化、或弱酸樹脂軟化、或膜處理廢水等方法。但是無論哪種方法,都存在廢水排放問題。即使有的企業(yè)把廢水用作沖灰水,同樣存在灰場灰水溢流到水環(huán)境,或污染水體、或高鹽水滲透到地層中造成地下水污染。
燃煤電廠的外排廢水由來已久,司空見慣。雖然采取了多種節(jié)水減排措施,但終不能解決廢水外排問題,終不能解決水生態(tài)環(huán)境惡化問題。至此,黨和政府在企盼,企業(yè)和大眾在企盼,企盼水處理領(lǐng)域有創(chuàng)新技術(shù)問世,企盼所有企業(yè)實現(xiàn)廢水零排放,企盼水環(huán)境不再污染。
三、廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)的問世
目前,在節(jié)水治污領(lǐng)域中,政府層面已經(jīng)出臺了許多相關(guān)政策與法規(guī),而技術(shù)層面幾乎到了“山窮水盡疑無路”的窘境。雖然有專門機(jī)構(gòu)推出了多效蒸發(fā)、結(jié)晶分離的廢水零排放技術(shù),可并非雪中送炭,迎合者甚少。更何況采用了多效蒸發(fā)、結(jié)晶分離技術(shù)的企業(yè)大多出現(xiàn)嚴(yán)重虧損,其中有多家企業(yè)的設(shè)施閑置,另尋其它省錢的技術(shù)。
正當(dāng)人們在為節(jié)水治污技術(shù)一籌莫展的時候,邯鄲市奧博水處理有限公司推出了醞釀已久的“廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)”。這一技術(shù)已經(jīng)獲得了三項國家發(fā)明專利授權(quán)(專利號:ZL200910073943.6、ZL201110368302.0、ZL201310605643.4)。該專利技術(shù)的推廣和運用,顛覆了傳統(tǒng)的循環(huán)水處理理念和方法,突破了循環(huán)水水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)和多項廢水回用水標(biāo)準(zhǔn)的限制,取得了循環(huán)水設(shè)備百分之百不結(jié)垢、不腐蝕和節(jié)約用水的效果,這無疑是水處理領(lǐng)域的一場革命。推廣和實施這一技術(shù),將成為落實“水十條”的重大技術(shù)支撐,水污染或?qū)⒊蔀闅v史,畫上句號。
經(jīng)調(diào)查了解,目前已經(jīng)試用和運用廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)的企業(yè)已達(dá)35家,其中有煤化、石化、冶金、制藥、熱電等多個行業(yè)的企業(yè)。這些企業(yè)的廢水不盡相同,但在采用廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)后,省掉了廢水生化處理費用、省去了廢水排放費用、省去了新鮮水費用、省去了設(shè)備檢修或更新費用。最重要的是循環(huán)水設(shè)備實現(xiàn)了百分之百不結(jié)垢不腐蝕,提高了設(shè)備利用率,提高了勞動生產(chǎn)率,提高了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量,延長了設(shè)備壽命等,可謂是一項低費用投入,換來了多項收益。經(jīng)測算,每消耗掉一噸廢水的費用僅4.00元左右。廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)有三項創(chuàng)新理念:
其一,循環(huán)水系統(tǒng)是廢水深度處理的最佳設(shè)施。循環(huán)水系統(tǒng)的固有設(shè)施具備了廢水深度處理所需的好氧、厭氧、缺氧、熱解、催化等條件,廢水中的COD、BOD、氨氮、酚、氰等有毒有害物質(zhì)均可以在循環(huán)水無限循環(huán)過程中得到徹底的降解。比如:剩余氨水做為循環(huán)水補(bǔ)充水,經(jīng)過降溫除油后直接補(bǔ)入循環(huán)水泵的入口處水面以下,在進(jìn)入換熱器后,循環(huán)水溫度的升高造成水中溶解氧含量降低,逃逸出的氧與氨氮結(jié)合形成硝酸根和亞硝酸根,與硫化氫結(jié)合形成了硫酸根和亞硫酸根。循環(huán)水中碳酸鹽轉(zhuǎn)化成硝酸鹽和硫酸鹽,擴(kuò)大了硬度在循環(huán)水中的溶解度。所以,雖然剩余氨水堿度高、PH值高、而且味道很大,但作為循環(huán)水補(bǔ)充水時,循環(huán)水不僅沒有味道,而且堿度降低了,PH值也降到了8.0以下,根本不會發(fā)生結(jié)垢問題。
其二,廢水是循環(huán)水的最佳水源。這是因為廢水中含有微量重金屬離子,重金屬離子又是高價陽離子,可在藥劑絡(luò)合作用下成為循環(huán)水設(shè)備的預(yù)膜劑。重金屬離子膜可抵御高CI-、高SO42-、溶解氧的腐蝕,因而循環(huán)水用廢水零排放時,設(shè)備不會出現(xiàn)腐蝕問題。在零排放情況下,循環(huán)水中超飽和的結(jié)垢物質(zhì)必然要析出成垢,但是在多功能阻垢緩蝕劑的作用下,結(jié)晶析出的物質(zhì)會改變晶體形態(tài),成為不規(guī)則的水渣,因而循環(huán)水系統(tǒng)不會結(jié)垢。與此同時,循環(huán)水高CI-抑制了菌藻瘋長,氯化鈣的超飽和析出成為循環(huán)水的凈水劑等。
其三,循環(huán)水水質(zhì)不按標(biāo)準(zhǔn)控制,效果會更好。循環(huán)水的用水標(biāo)準(zhǔn)和循環(huán)水水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)有十多項,控制的目的是為了保證循環(huán)水系統(tǒng)不結(jié)垢不腐蝕。但是,幾十年的生產(chǎn)實踐卻證明了按照這些標(biāo)準(zhǔn)控制,不僅沒有節(jié)水,而且又結(jié)垢又腐蝕。比如:控制循環(huán)水的PH值,就是加硫酸,硫酸根與水泥結(jié)合形成了水合硫酸鈣,引起了水泥構(gòu)件腐蝕、沙化。腐蝕產(chǎn)物堆積于換熱器管內(nèi),形成軟垢。再比如:硫酸與碳鋼管道結(jié)合,形成硫酸鐵、硫酸亞鐵,在水中溶解氧的作用下,形成三氧化二鐵和四氧化三鐵,使換熱器生成銹垢銹瘤,影響換熱效果。除了調(diào)PH值外,其它控制指標(biāo)如:CI-、SO42-、濁度、硬度、電導(dǎo)、SiO2、Fe2+、油含量等都是小于號,也就是說達(dá)到了所規(guī)定的指標(biāo)就是排污。所以,這就造成了水資源的極大浪費和水環(huán)境的污染。相反,循環(huán)水不控制PH值,就用不著加硫酸,就不會引起系統(tǒng)腐蝕,也不會造成PH值升高而結(jié)垢。因為藥劑將Ca2+、Mg2+螯合后,HCO3-就是多余的不穩(wěn)定的離子,在換熱器受熱后,兩個HCO3-就轉(zhuǎn)化成一個CO2、一個H2O、一個CO3-。再比如:因循環(huán)水CI-含量低,相對應(yīng)的陽離子含量也低,陽離子含量低意味著重金屬離子含量低,所以在沒有微量重金屬離子作預(yù)膜劑的情況下,循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備怎么能不腐蝕呢?
截至目前,已經(jīng)研發(fā)成功的廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)中,剩余氨水、蒸氨廢水、生化廢水、脫硫廢液、酸堿再生廢水、反滲透濃水、納濾或超濾濃水、煤氣洗滌水、電脫鹽濃水、酸性凈化水、生物制藥廢水、合成制藥廢水、城市中水、生活污水等,均可作為循環(huán)水的補(bǔ)充水,在零排放情況下實現(xiàn)循環(huán)水設(shè)備百分之百不結(jié)垢不腐蝕。
焦化廢水、生物制藥廢水均是難降解難處理的有機(jī)廢水。比較而言,電廠的廢水是易處理的廢水。所以,燃煤電廠的外排廢水全部用作循環(huán)水補(bǔ)充水,做到零排放,是非常簡單的事情。
四、廢水用作循環(huán)水零排放需好事多磨
廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)推廣近三年來,遇到過許多挫折,但是因為采取相應(yīng)的措施加以補(bǔ)救,從而保證了這一技術(shù)的順利推廣和應(yīng)用。
邯鄲一家大型鋼鐵企業(yè)的焦化廠,年生產(chǎn)規(guī)模為206萬噸。長期以來,循環(huán)水補(bǔ)充冶金中水,循環(huán)水濃縮倍率控制在1.5-1.7。其處理效果是:每年對換熱器進(jìn)行一次清洗,三年更換一遍換熱管。當(dāng)采用焦化廢水用作循環(huán)水系統(tǒng)零排放技術(shù)后,循環(huán)水CI-達(dá)到8000-12000mg/L,運行一個半月后,循環(huán)水上水管道脫落的銹瘤碎片對換熱器造成堵塞。又運行了三個月后,回水管脫落的銹瘤碎片堵塞了冷卻塔填料。如果原來的循環(huán)水系統(tǒng)沒有嚴(yán)重腐蝕問題,就不會出現(xiàn)銹瘤碎片堵塞換熱器和冷卻塔填料問題。解決此類問題,目前還未有良策,所能采取的措施是降低藥量,讓銹瘤銹斑緩慢脫落。
山東淄博有一家石化企業(yè),循環(huán)冷卻水系統(tǒng)結(jié)垢非常嚴(yán)重。當(dāng)采用石化廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)后,上層填料中的垢疏松后,跌落到下層填料中發(fā)生了堵塞,支撐填料的是塑料支架,不堪重負(fù)時折斷,造成冷卻塔填料大面積坍塌。如果填料中的垢不嚴(yán)重,或者支撐架是角鐵或槽鋼,就不會發(fā)生填料坍塌問題。解決此類問題,目前唯一的手段是降低藥量,讓老垢慢慢溶化和分解。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
山東東營一家石化企業(yè)采用廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)后,水中的含鹽量和濁度很高。由于冷卻塔沒有安裝百葉窗,刮大風(fēng)時,循環(huán)水被吹出水池外,造成周圍地面和設(shè)施表面很臟。該企業(yè)的冷卻塔軸流風(fēng)機(jī)功率大,又不能調(diào)小風(fēng)量,冷卻水噴頭上方又無節(jié)水器或收水器,致使飛濺水吹出冷卻塔,使廠區(qū)一片白茫茫。解決這些問題的措施有三項:一是循環(huán)水冷卻塔裝百葉窗;二是冷卻塔噴頭上方裝節(jié)水器;三是排一部分循環(huán)水到污水廠,投加藥劑降濁后再返回循環(huán)水系統(tǒng)。
河北唐山一家焦化企業(yè)的余熱電廠有一臺不銹鋼蝶片式換熱器,蝶片的表面壓制了花紋。當(dāng)循環(huán)水的CI-達(dá)到10000mg/L時,換熱器出現(xiàn)了穿孔問題。原因是蝶片式換熱器材質(zhì)有裂紋所致。這是因為CI-半徑小,易在裂紋中聚集,當(dāng)聚集到一定程度后,共同發(fā)力,造成穿孔。目前,解決這一問題的措施有三項:一是增加多功能阻垢緩蝕劑中鋅離子的含量,抑制空蝕;二是在循環(huán)水中補(bǔ)入反滲透濃水或其它循環(huán)水系統(tǒng)的排污水,促使氯化鈣的超飽和析出與沉淀,從而降低循環(huán)水CI-含量;三是廢水補(bǔ)充量不足時,需要補(bǔ)充新鮮水,將新鮮水先經(jīng)過蝶片式換熱器后再流入循環(huán)水系統(tǒng)作補(bǔ)水。這三種方法均可抑制不銹鋼蝶片式換熱器的穿孔問題。
寧夏銀川一制藥企業(yè)的2×25MW自備發(fā)電機(jī)組系統(tǒng)結(jié)垢非常嚴(yán)重,在采用生物制藥廢水作循環(huán)水系統(tǒng)零排放期間,更換冷卻塔填料造成換熱器結(jié)垢更加嚴(yán)重。究其原因是:在不停機(jī)狀態(tài)下更換冷卻塔填料,填料中的垢渣大量脫落到循環(huán)水池中,垢渣的比表面積大,與循環(huán)水中的多功能阻垢緩蝕劑發(fā)生反應(yīng)后,就造成了進(jìn)入換熱器的循環(huán)水中藥量減少,甚至缺失,因而造成換熱器結(jié)新垢。解決這一問題的措施是:一是增加多功能阻垢緩蝕劑的日用量,逐步將換熱器和填料中的垢溶解掉;二是運行中盡可能不更換填料,如非更換不可的,要成倍地增加多功能阻垢緩蝕劑日用量。
上述五個方面出現(xiàn)的問題,是原來運行中出現(xiàn)了問題,沒有及時處理而留下的后患。通過采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施,可以保證廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)的安全運行。
結(jié)束語
綜上所述,節(jié)約有限的水資源和水污染防治工作已經(jīng)到了攻堅階段,而當(dāng)下的燃煤電廠又缺乏解決外排廢水的良方。奧博公司發(fā)明的廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)既然已經(jīng)在煤化、石化、制藥、熱電企業(yè)取得成功運用,那么,在燃煤電廠也會取得成功運用,F(xiàn)在缺少的已經(jīng)不是技術(shù),而是傳統(tǒng)水處理理論、理念的更新,是廢水用作循環(huán)水零排放技術(shù)的大膽嘗試。相信廣大的燃煤企業(yè)在運用廢水作為循環(huán)水零排放技術(shù)后,不僅解決了循環(huán)水設(shè)備的結(jié)垢和腐蝕問題,更重要的是節(jié)約了有限的水資源,實現(xiàn)了廢水資源化利用及零排放,并且更有利于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。(來源:谷騰環(huán)保網(wǎng) 作者:衛(wèi)茂盛)