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煤化工廢水預(yù)處理技術(shù)—除油

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2018-4-13 15:30:09

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  為達(dá)到生化處理的進(jìn)水水質(zhì)要求,預(yù)處理技術(shù)主要用于去除油、酚等生化處理無法去除的以及對生化處理有毒害的污染物。(1)隔油法。煤化工廢水,尤其是煤液化工藝排水,其中含有一定濃度的油類物質(zhì),它能粘附在菌膠團(tuán)表面,嚴(yán)重影響生化效果。一般生物處理進(jìn)水要求廢水中油的質(zhì)量濃度不超過50mg/L,最好控制在20mg/L以下。煤化工廢水中所含的油類以輕質(zhì)油為主,其密度比水小,通常采用隔油法將其從水中分離出來。

  國內(nèi)某水處理工程公司采用調(diào)節(jié)池-隔油池-水解池-缺氧池-MBBR-混凝-臭氧-MBBR-氣浮濾池工藝,對魯奇爐氣化廢水進(jìn)行了中試研究,其中采用隔油池作為預(yù)處理措施。中試運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示:在進(jìn)水油的質(zhì)量濃度小于200mg/L的情況下,通過上述工藝綜合處理后,出水油的質(zhì)量濃度可以控制在1mg/L以下。神華鄂爾多斯煤制油分公司采用調(diào)節(jié)罐-隔油池-渦凹?xì)飧?溶氣氣浮-推流曝氣池-3T-BAF池-過濾罐-炭濾罐工藝,對煤炭直接液化廠內(nèi)各裝置塔、容器等放空、沖洗排水等進(jìn)行處理,其中采用隔油池作為除油預(yù)處理設(shè)備。實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示:在進(jìn)水石油類的質(zhì)量濃度為500mg/L的情況下,通過上述工藝綜合處理后,生化出水油的質(zhì)量濃度小于1.5mg/L。吳翠榮采用隔油-氣浮-脫酚-蒸氨工藝對魯奇爐氣化廢水進(jìn)行預(yù)處理,試驗(yàn)結(jié)果顯示:經(jīng)該工藝預(yù)處理后,氣化廢水中油的質(zhì)量濃度由346.4mg/L降為10.1mg/L,去除率達(dá)到97.1%。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  (2)氣浮法。氣浮法主要用于去除廢水中的油類物質(zhì)和懸浮顆粒物,氣浮法的形式比較多,常用的氣浮方法有加壓氣浮、曝氣氣浮、真空氣浮以及電解氣浮和生物氣浮等。山西某煤化工有限公司采用氣浮法作為預(yù)處理措施處理煤制甲醇和合成氨廢水,運(yùn)行結(jié)果顯示:在進(jìn)水CODCr、氨氮、SS、油類的質(zhì)量濃度分別為300、160、90、26mg/L的條件下,經(jīng)氣浮處理后,對應(yīng)出水水質(zhì)指標(biāo)分別不超過240、150、10、3mg/L,證明了氣浮法對于SS和油類具有較好的去除效果。陳莉榮等針對神華某煤制油廠生產(chǎn)過程產(chǎn)生的低濃度含油廢水進(jìn)行了混凝-氣浮動態(tài)試驗(yàn)。結(jié)果表明,PAC作為混凝劑,混凝攪拌反應(yīng)時間為10min,氣浮接觸時間為20min,進(jìn)水pH值為7~8,CODCr、氨氮、油、SS的質(zhì)量濃度分別為197~235、28~35、29~35、38~42mg/L的條件下,對應(yīng)出水水質(zhì)指標(biāo)分別為90、20、10、25mg/L,該預(yù)處理工藝對油類有明顯處理效果,進(jìn)入生物處理單元的水質(zhì)狀況得到優(yōu)化。研究和實(shí)際工程運(yùn)行結(jié)果表明:氣浮法對SS去除率較高,但因其對CODCr的去除效果不佳,故通常與其它方法聯(lián)合使用。