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MBR工藝處理制藥廢水COD

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2018-3-27 14:50:51

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  湖北西北部某工業(yè)園以化學(xué)合成類制藥企業(yè)為主,種類繁多的合成藥物廢水未經(jīng)處理與園區(qū)內(nèi)少量

  生活污水混合后進(jìn)入園區(qū)污水處理廠調(diào)節(jié)池。該類廢水污染物成分復(fù)雜、污染當(dāng)量大、沖擊負(fù)荷高、可生物降解性差、以及水量水質(zhì)變化大等特點(diǎn),致使園區(qū)已建成污水處理廠(反應(yīng)沉淀池+水解酸化池+MBR+消毒池)出水水質(zhì)未能達(dá)到《化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,因此,需對原工藝進(jìn)行升級改造。針對該制藥廢水特點(diǎn),采用鐵碳微電解/水解酸化兩級預(yù)處理工藝對該制藥廢水進(jìn)行強(qiáng)化預(yù)處理,并建立鐵兩級預(yù)處理/MBR工藝進(jìn)行小試實(shí)驗(yàn)。

  廢水經(jīng)混凝沉淀和水解酸化后,膠體和細(xì)微懸浮物以及部分有機(jī)物雖然得到有效去除,但水解酸化后出水B/C值僅由進(jìn)水的0.23提升至0.26,僅增長了13.04%,廢水可生化性未得到很大改善。同時MBR內(nèi)污泥濃度長期維持在較低狀態(tài)4000mg·L-1左右(廢水具有生物毒性,對微生物生長起抑制作用),遠(yuǎn)沒有達(dá)到設(shè)計要求8000mg·L-1以上,其對COD去除率僅為67.15%左右,表明MBR未處在高效能運(yùn)行階段。導(dǎo)致全工藝段出水COD均值在1000mg·L-1以上,BOD5均值在200mg·L-1以上,氨氮(均值)和總磷(均值)出水接近排放標(biāo)準(zhǔn),總體出水各參數(shù)值均不能穩(wěn)定達(dá)到《化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》。并在運(yùn)行監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)膜污染嚴(yán)重。

  鐵碳微電解工藝具有處理效能高、運(yùn)行成本低、占地面積小、操作維護(hù)方便等其他預(yù)處理方法不具備的優(yōu)勢。因此在原工藝的基礎(chǔ)上,采用鐵碳微電解作為一級預(yù)處理工藝對該制藥廢水進(jìn)行預(yù)處理實(shí)驗(yàn)研究,并進(jìn)行鐵碳微電解/水解酸化/MBR組合工藝小試實(shí)驗(yàn)。

  小試工藝流程為原工藝調(diào)節(jié)池進(jìn)水(水量為200L·d-1)經(jīng)小試調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水量、水質(zhì)后進(jìn)入一級預(yù)處理段(鐵碳微電解反應(yīng)器+反應(yīng)沉淀池)。反應(yīng)沉淀池出水進(jìn)入二級預(yù)處理段(水解酸化池),有機(jī)物進(jìn)一步降解。其后廢水進(jìn)入MBR后出水排放。本次實(shí)驗(yàn)主要考察鐵碳微電解作用,實(shí)驗(yàn)材料的選取遵循以廢治廢的原則,其中鐵采用工業(yè)園區(qū)附近某機(jī)械加工廠的鐵刨花廢料,炭采用原實(shí)驗(yàn)所使用過的活性炭。

  活性炭預(yù)處理:將原動態(tài)吸附實(shí)驗(yàn)已達(dá)飽和狀態(tài)的柱狀顆;钚蕴(直徑5mm)浸泡在原水中,當(dāng)檢測原水中COD值基本保持不變,即活性炭吸附達(dá)到飽和,通過活性炭靜態(tài)吸附實(shí)驗(yàn)確定浸泡時間為48h。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  由此消除活性炭吸附對COD去除的干擾。

  鐵刨花預(yù)處理:將鐵刨花(長2cm)在NaOH(質(zhì)量濃度為10%)溶液中浸泡0.5h,過程中不斷用玻璃棒攪拌,最后用水沖洗干凈。由于鐵極易被氧化,為避免干擾實(shí)驗(yàn)結(jié)果,臨用前用稀H2SO4(質(zhì)量濃度為5%~10%)進(jìn)行浸泡,浸泡時間為0.5h,最后用水沖洗干凈。

  實(shí)驗(yàn)方法:將預(yù)處理過的鐵刨花和活性炭顆粒按一定比例混合,投入到已盛有1L制藥廢水的4L反應(yīng)容器中,并對該反應(yīng)器進(jìn)行連續(xù)曝氣(曝氣量為3L·min-1),反應(yīng)后出水通過投加NaOH調(diào)節(jié)pH值至7.0~8.0,進(jìn)行絮凝沉淀(沉淀時間60min)以去除Fe2+、Fe3+離子,后檢測反應(yīng)容器中上清液的COD值。

  實(shí)驗(yàn)主要考察了鐵碳投加量、鐵碳質(zhì)量比、反應(yīng)時間及pH值對COD去除率的影響,并以沉淀后上清液COD值作為評判指標(biāo)。

  鐵碳微電解作為一級預(yù)處理工藝,通過其氧化還原作用,廢水可生化性由0.23提高到0.38,并由于電化學(xué)富集、物理吸附及混凝沉淀作用,使廢水中的污染物質(zhì)大量沉淀去除。再通過二級預(yù)處理水解酸化將廢水可生化性B/C值由0.38提升至0.46,可生化性的大幅提高確保了MBR工藝的高效能運(yùn)行,在MBR穩(wěn)定運(yùn)行行周期中未出現(xiàn)因制藥廢水含高鹽度引起的污泥膨脹及相應(yīng)地膜污染現(xiàn)象[13-15],MBR出水COD均值為88.81mg·L-1,BOD5均值為16.54mg·L-1,SS均值為10.13mg·L-1,NH3-N均值為11.73mg·L-1,TP均值為0.79mg·L-1,最終出水各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到《化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》。