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金屬加工廢水COD處理新工藝

中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2018-3-27 10:37:34

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,水污染越來越嚴(yán)重,尤其是金屬加工含乳化油廢水,包括水基金屬加工液廢水、熱處理淬火油的清洗劑廢水,具有乳化程度高、化學(xué)成分復(fù)雜、COD可達(dá)幾萬至幾十萬ppm、可生化性差等諸多特性。其中所含的分散油和乳化油等有機(jī)污染物濃度很高,對整個(gè)生態(tài)環(huán)境都會(huì)產(chǎn)生不良的影響。根據(jù)2016年9月1日起實(shí)施的《熱處理清洗廢液回收及排放技術(shù)要求》中所給出的熱處理清洗廢液中污染物最高容許排放濃度,熱處理清洗廢液經(jīng)過處理后,COD值要求低于150mg/L。而當(dāng)前普遍采用的廢水處理工藝,要么對廢水水質(zhì)要求高,只能處理COD值10000以下的廢水;要么工藝過于復(fù)雜,所需使用的化學(xué)藥劑用量大,并且出水水質(zhì)波動(dòng)大,整體處理成本過高。因此,針對金屬加工行業(yè)尤其是熱處理行業(yè)廢水排放總量小、頻次低的特點(diǎn),開發(fā)與此相匹配的廢水處理新工藝或成套設(shè)備,正越來越成為行業(yè)研究熱點(diǎn)。本文對鐵碳微電解結(jié)合Fenton氧化法在金屬加工廢液的處理方面進(jìn)行了試驗(yàn)研究;對集成型廢水處理成套設(shè)備進(jìn)行了初步開發(fā),并應(yīng)用于廢水處理中試試驗(yàn)。

  試驗(yàn)方法。小試試驗(yàn):取200mL待處理含油廢水于500mL燒杯中,置于磁力攪拌器上并開啟攪拌,用濃硫酸調(diào)節(jié)pH值至2~3;將20g鐵碳微電解填料放入燒杯,反應(yīng)30min后取出填料;再次使用適量濃硫酸調(diào)節(jié)pH值為2~3;向燒杯中滴加1.5mL雙氧水,繼續(xù)反應(yīng)60~100min;向燒杯中加入適量氫氧化鈣,調(diào)節(jié)pH值至8~9;向燒杯中加入1mL濃度為0.3%的PAM水溶液,繼續(xù)攪拌20min;停止攪拌,將燒杯內(nèi)的廢液通過真空水泵抽濾,收集濾液。

  中試試驗(yàn):將200L待處理含油廢水注入廢水處理中試設(shè)備廢水桶內(nèi),開啟鼓泡攪拌,使用濃硫酸調(diào)節(jié)廢水pH值至2~3;開啟廢水桶的氣動(dòng)隔膜泵,調(diào)節(jié)氣壓為0.1MPa,使流量控制在150L/h左右,將廢水抽至鐵碳微電解反應(yīng)單元;開啟鐵碳微電解反應(yīng)單元的鼓泡,廢水注滿反應(yīng)單元后與預(yù)先放置在反應(yīng)器內(nèi)的鐵碳微電解填料反應(yīng),并溢流至高級(jí)氧化反應(yīng)單元;待廢水全部進(jìn)入高級(jí)氧化反應(yīng)單元后,開啟鼓泡攪拌,并再次使用濃硫酸調(diào)節(jié)pH值至2~3;向高級(jí)氧化反應(yīng)單元加入2kg雙氧水,繼續(xù)反應(yīng)3h;使用氫氧化鈣調(diào)節(jié)廢水pH值為8~9后,加入1kg濃度為0.3%的PAM,繼續(xù)攪拌20min;開啟板框式壓濾機(jī)進(jìn)液泵,將廢水進(jìn)行壓濾處理并收集濾液。具體聯(lián)系污水寶或參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  試驗(yàn)結(jié)果與討論

  金屬加工含油乳化廢水采用鐵碳微電解結(jié)合Fenton氧化法處理,試驗(yàn)結(jié)果表明,采用鐵碳微電解結(jié)合Fenton氧化法處理金屬加工含油廢水,原水無需經(jīng)過破乳,處理后的COD即得到大幅降低,平均去除率在80%以上。中試試驗(yàn)結(jié)果表明,采用本方法對大批量金屬加工含油廢水的處理是切實(shí)可行的,并且能達(dá)到或超過小試試驗(yàn)的效果。采用鐵碳微電解與Fenton氧化聯(lián)用法處理金屬加工含油廢水時(shí),需要控制廢水pH值、雙氧水用量以及反應(yīng)時(shí)間這三個(gè)因素。

  (1)鐵碳微電解反應(yīng)需要在酸性條件下及氧氣充足時(shí)才能進(jìn)行,酸性越強(qiáng)對反應(yīng)促進(jìn)作用越強(qiáng),陽極釋放的Fe2+越多,對催化雙氧水釋放·OH越有利。

  (2)相關(guān)研究表明,只有在酸性條件下,F(xiàn)enton反應(yīng)才能進(jìn)行,其所要求的最佳pH值范圍為2~3。因此根據(jù)鐵碳微電解反應(yīng)方程,H+消耗會(huì)導(dǎo)致廢水pH有所升高,仍需將其調(diào)節(jié)到2~3。

  (3)雙氧水的量直接決定·OH的產(chǎn)生量,但是隨著雙氧水用量的增加,過量的雙氧水會(huì)與·OH發(fā)生反應(yīng),造成羥基自由基的量減少,最佳使用量在6~10mL/L之間。

  (4)鐵碳微電解反應(yīng)的時(shí)間一般為60~80min,時(shí)間過短,微電解反應(yīng)進(jìn)行不完全,釋放的Fe2+少,不利于后道Fenton氧化,反應(yīng)時(shí)間過長,會(huì)使廢水中沉積物大量沉積于填料空隙,覆蓋在鐵碳表面,阻礙反應(yīng)進(jìn)行,F(xiàn)enton氧化反應(yīng)的時(shí)間一般在150~180min。時(shí)間過短反應(yīng)不完全,COD去除率低;時(shí)間過長,COD去除率趨于穩(wěn)定,沒有明顯提升。

  結(jié)語

  本試驗(yàn)結(jié)果表明,采用鐵碳微電解與Fenton氧化聯(lián)用法可以直接對高濃度、高COD的金屬加工含油廢水進(jìn)行處理,能耗低、投藥量低、COD去除率高(80%以上)。因此,可以將其與生化處理工藝進(jìn)行串聯(lián),降低生化處理負(fù)荷,使處理后的水質(zhì)更穩(wěn)定,排放達(dá)標(biāo)。同時(shí),通過本文中的研究和探索,對于熱處理、機(jī)加工等廢水排放頻次低、總量小的行業(yè),更適合使用小型成套設(shè)備處理廢水,其處理效果佳、投資成本低、市場前景大。