隨著我國焦炭產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,焦油化工企業(yè)對焦油的深加工規(guī)模也在逐步增加,加工工藝正趨于完善,但產(chǎn)生的高濃度廢水如何處理,已經(jīng)成為急需解決的重要問題。由于其廢水成分復(fù)雜,除了氨氮、硫氰酸根等無機(jī)污染物,還有酚類、萘、吡啶、喹啉等雜環(huán)及多環(huán)化合物,且氰化物、多環(huán)及雜環(huán)化合物很難被生物降解,加之高濃度氨氮對微生物活性有很強(qiáng)的抑制作用,導(dǎo)致廢水的可生化性較差,因此結(jié)合該行業(yè)的企業(yè)個體水質(zhì)情況,具有針對性地開發(fā)出經(jīng)濟(jì)合理、高效實用的高濃度廢水處理方法,已經(jīng)成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展中必須解決的重要難題。
1 企業(yè)廢水的水質(zhì)特點(diǎn)及危害
1.1 廢水的水質(zhì)情況
某企業(yè)主要從事焦炭生產(chǎn)、苯加氫及粗焦油加工,建有完整的污水處理系統(tǒng)和生化處理裝置,綜合生化處理前的水質(zhì)要求為:COD≤3 500 mg/L、氨氮≤100 mg/L;廢水主要源自煤高溫干餾煤氣冷卻、粗苯分離、粗焦油加工和苯加氫等生產(chǎn)過程,10 t/h的廢水中有2 t/h是高濃度有機(jī)廢水,由于有機(jī)物含量嚴(yán)重超標(biāo),可生化性較差,需要經(jīng)過單獨(dú)的處理,以降低COD和氨氮的含量,確保滿足綜合生化處理的水質(zhì)要求。高濃度有機(jī)廢水的水質(zhì)分析結(jié)果:COD 104 100 mg/L,NH3-N 19 000 mg/L,揮發(fā)酚2 600 mg/L,CN- 110 mg/L,硫化物110 mg/L,石油類 400 mg/L。
1.2 廢水的主要成分及危害
高濃度廢水的組成很復(fù)雜,其中所含氨氮污染物主要以無機(jī)銨鹽的形式存在,有機(jī)污染物中除了占80%多的酚類化合物以外,還含有脂肪族、雜環(huán)類和多環(huán)芳烴等化合物;此類廢水COD和氨氮的含量太高,其中難降解的物質(zhì)較多,會對生化處理系統(tǒng)造成危害。
2 實驗方法及技術(shù)原理
2.1 實驗用主要試劑和儀器
硫酸汞(HgSO4)、重鉻酸鉀(K2Cr2O7)、六水合硫酸亞鐵銨〔(NH4)2Fe(SO4)2˙6H2O〕等均為分析純(上海化學(xué)試劑廠);濃硫酸(H2SO4)、鹽酸(HCl)、2%穩(wěn)定性二氧化氯溶液(鄭州化學(xué)試劑廠),自制催化劑。
UV-1750紫外分光光度計,日本島津;精密pH計,北京分析儀器廠;微波閉式COD TN TP消解儀,WXJ-Ⅲ/WMX-Ⅲ-B型,上海分析儀器廠;消解罐、蒸餾瓶、氨吸收瓶,天津玻璃儀器廠;UV光源,天津工業(yè)光源有限公司。
2.2 技術(shù)原理
工藝采用ClO2氧化與光催化相結(jié)合(ClO2/UV)方式,即在氧化消解塔中增加波長為0.01——0.38 mm的紫外燈作為催化光源,加入微量催化劑,通過ClO2進(jìn)行氧化消解,實現(xiàn)了對氨氮和有機(jī)物的高效去除。由于ClO2的氧化能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于次氯酸鈉和氯氣,特別是對苯環(huán)、酚類等具有不飽和鍵結(jié)構(gòu)有機(jī)物的氧化消解效果最好,所以該企業(yè)高濃度廢水處理選用ClO2/UV工藝方法,具有一舉兩得的效果:一是由于廢水中含有高濃度的無機(jī)氨氮采用氯折點(diǎn)法去除,這是脫氨氮工藝中常用的方法,尤其是排量較少的廢水脫氨氮有很多工藝無法實施,而ClO2脫氨氮則沒有限制性條件,只要達(dá)到合適的pH即可;二是ClO2氧化消解有機(jī)污染物比較徹底,對廢水的pH適應(yīng)范圍比較廣泛,并且ClO2還能與絕大多數(shù)著色官能團(tuán)反應(yīng),具有良好的脫色作用;另外增設(shè)催化光源和微量催化劑,處理效率較單獨(dú)使用ClO2有很大提高。
2.3 工藝流程
工藝流程如圖 1所示。
2.4 工藝流程簡介
2.4.1 焦油處理
由于廢水焦油含量過高,必須進(jìn)行除油預(yù)處理,以免造成蒸氨裝置堵塞。工藝選用隔油池、氣浮裝置將廢水中的輕重油以及浮渣,經(jīng)油水分離器去除,處理后的污水流入廢水儲存池。
2.4.2 廢水儲池
由于高濃度有機(jī)廢水量較少(2 t/h),從實際情況考慮,采用間歇處理方式,以24 h為一個處理單元(即48 t),每天處理約5 h,廢水以10 t/h的量進(jìn)入處理裝置。
2.4.3 蒸氨裝置
蒸氨工藝要求溫度在60——70 ℃左右,在廢水儲池內(nèi)部安裝蒸汽盤管,由泵提升至蒸氨塔,進(jìn)行蒸氨處理。蒸氨裝置采用焦油廢水處理廣泛采用的空氣吹脫法去除氨氮,該工藝具有處理裝置簡單,處理效果穩(wěn)定,投資少和運(yùn)行費(fèi)較低等優(yōu)點(diǎn)。
2.4.4 ClO2/UV多級氧化消解
經(jīng)過蒸氨之后,廢水溫度在60——70 ℃左右,正好滿足氧化塔進(jìn)水溫度50——60 ℃的要求,不需要添加蒸汽加熱裝置,當(dāng)廢水流滿氧化反應(yīng)塔后,啟動循環(huán)泵和ClO2發(fā)生器,水泵從塔內(nèi)抽取廢水與ClO2混合后再送到塔內(nèi),塔內(nèi)裝有陶瓷接觸介質(zhì),為有機(jī)物和ClO2提供反應(yīng)接觸界面;此外,塔內(nèi)增設(shè)的紫外催化光源,能提高COD和氨氮的去除率;并可根據(jù)不同的水質(zhì)情況設(shè)置多級氧化反應(yīng)塔,使COD和氨氮的含量達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
3 實驗結(jié)果與討論
3.1 實驗結(jié)果
用自制催化劑和穩(wěn)定性ClO2溶液為氧化劑,對廢水進(jìn)行氧化消解,同時引入紫外催化光源。實驗條件:取廢水250 mL,調(diào)節(jié)pH為2,在紫外燈照射下,投加35 mL 2%的ClO2溶液和3 g催化劑,隨著反應(yīng)時間的延長,廢水中有機(jī)物和COD去除情況如圖 2所示。
用上述工藝方法對企業(yè)現(xiàn)場提取的高濃度廢水進(jìn)行處理后,檢測結(jié)果如表 1所示。
表 1 處理后廢水水質(zhì)沿程變化
由表 1可見,經(jīng)過除油、蒸氨、氧化處理后,高濃度廢水中COD和氨氮含量大大降低,完全符合進(jìn)入生化處理系統(tǒng)的水質(zhì)要求。
3.2 分析討論
在ClO2 /UV工藝中,氧化消解反應(yīng)前50 min內(nèi),隨著反應(yīng)時間的增加,廢水消解程度明顯增加;當(dāng)反應(yīng)時間大于50 min時,廢水降解程度隨反應(yīng)時間的增加緩慢增長,有機(jī)物和COD去除率均趨于穩(wěn)定。
引入紫外催化光源,對氧化消解反應(yīng)效果明顯,有機(jī)物和COD去除率都較ClO2單獨(dú)氧化廢水時有所提高,尤其是COD去除率,增加得更加明顯,這是因為紫外光的存在,反應(yīng)相產(chǎn)生了較多的˙OH,而˙OH具有非常強(qiáng)的氧化性,使廢水中的有機(jī)物和COD更徹底的氧化消解,所以處理效果也更佳。具體參見污水寶商城資料或http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
4 結(jié)論
采用預(yù)處理和ClO2 /UV多級氧化消解相結(jié)合的工藝方法,可有效降低焦油化工企業(yè)產(chǎn)生的高濃度廢水中COD和氨氮含量,使其達(dá)到進(jìn)入生化處理系統(tǒng)的水質(zhì)要求。
該工藝選擇的廢水預(yù)處理方法使氧化消解反應(yīng)中的ClO2實際用量大幅減少,運(yùn)行費(fèi)用較常規(guī)ClO2氧化工藝明顯降低。
針對企業(yè)個體的廢水水質(zhì)特性,選擇多種廢水處理方法的組合工藝技術(shù),可以有效地處理焦油加工過程中產(chǎn)生的高濃度廢水。