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利用粉末活性焦強(qiáng)化A/A/O工藝處理煤氣化廢水

中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2016-8-28 8:50:09

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

  1 引言

  我國的能源結(jié)構(gòu)特征是“富煤、貧油、少氣”,據(jù)國務(wù)院新聞辦公室2012年發(fā)布的《中國的能源政策》,我國煤炭、石油和天然氣的人均占有量僅為世界平均水平的67%、5.4%和7.5%.近年來,隨著石油、天然氣資源需求量的快速增長及環(huán)境質(zhì)量要求的日益嚴(yán)格,以煤氣化為龍頭的新型煤化工產(chǎn)業(yè)已被列為國家戰(zhàn)略并得到了快速發(fā)展.目前的大型煤氣化技術(shù)主要分為3類:固定床氣化技術(shù)、流化床氣化技術(shù)和氣流床氣化技術(shù).碎煤加壓氣化技術(shù)是固定床氣化技術(shù)的典型代表,在運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性等方面具有明顯優(yōu)勢,是目前煤氣化的主流技術(shù)之一.

  煤氣化廢水主要來自煤氣洗滌、分餾和冷凝等工段,具有廢水產(chǎn)生量大,難降解和毒性物質(zhì)濃度高,處理和回用難度大等特點(diǎn).而且由于資源分布原因,我國煤化工項(xiàng)目主要分布在內(nèi)蒙、新疆等干旱半干旱區(qū),這些地區(qū)的環(huán)境承載力差,因此,煤化工廢水的處理與回用已成為影響煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要因素.

  目前常用的煤氣化廢水處理工藝主要分為物化預(yù)處理、生物處理和后處理3個(gè)階段,其中,生物處理是煤氣化廢水處理技術(shù)的核心,包括A/O、A/A/O及其改進(jìn)工藝等.由于該類廢水中含有大量酚類、長鏈烷烴、多環(huán)芳烴、含N、P、S的雜環(huán)化合物等有毒難降解有機(jī)物,且常規(guī)生化工藝存在水力停留時(shí)間長,出水COD、氨氮、色度難達(dá)標(biāo)等問題.

  針對煤氣化廢水處理存在的問題,本研究在傳統(tǒng)A/A/O工藝的基礎(chǔ)上,以粉末活性焦為關(guān)鍵功能材料投加至好氧池并將排放的剩余污泥回流到A/A/O工藝前端對廢水進(jìn)行預(yù)處理,探索通過活性焦強(qiáng)化A/A/O工藝處理煤氣化廢水的可行性,確定關(guān)鍵工藝參數(shù)并探討強(qiáng)化機(jī)理,以期為煤氣化廢水處理工藝的優(yōu)化和升級改造提供理論依據(jù)和技術(shù)支持.

  2 材料與方法

  2.1 試驗(yàn)用水水質(zhì)

  試驗(yàn)用水取自某碎煤加壓氣化廠廢水,CODCr為2000~4000 mg · L-1,有濃烈的刺激性氣味,顏色深紅,實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)見表 1.

  表1 試驗(yàn)用水水質(zhì)

  2.2 粉末活性焦性質(zhì)

  試驗(yàn)采用褐煤基粉末活性焦作為關(guān)鍵功能材料,其主要參數(shù)見表 2.與常規(guī)微孔活性炭相比,活性焦中孔發(fā)達(dá),能有效吸附廢水中的大分子有毒難降解物質(zhì).前期研究結(jié)果表明,煤氣化廢水的色度主要是由500 Da以上的大分子物質(zhì)造成的,采用活性焦與微孔活性炭對該廢水進(jìn)行吸附,在相同的吸附試驗(yàn)條件下(水/焦(炭)比15,吸附時(shí)間30 min),活性焦對500Da以上物質(zhì)的去除率為86%,活性炭對應(yīng)的去除率為40%;此外,活性焦價(jià)格低廉,便于工程的大規(guī)模使用.

表2 粉末活性焦的主要參數(shù)

  2.3 試驗(yàn)流程

  中試處理規(guī)模為80 L · h-1,試驗(yàn)流程見圖 1.中試裝置由污泥吸附池、水解酸化池、缺氧池和好氧池組成,有效容積分別為0.15、1.6、1.6和5 m3,對應(yīng)HRT分別為2、20、20和62.5 h.其中,水解酸化池和缺氧池采用上流式池型,設(shè)置柔性填料,好氧池采用流動(dòng)床池型.粉末活性焦投加到好氧池作為吸附劑和微生物的載體,強(qiáng)化好氧池的生物降解功能,投加量為250 mg · L-1.好氧池出水回流到缺氧池進(jìn)行反硝化,回流比200%.好氧池排出的剩余污泥回流到系統(tǒng)前端對煤氣化原水進(jìn)行吸附預(yù)處理,吸附后污泥排出系統(tǒng).吸附出水經(jīng)混凝沉淀后進(jìn)入水解酸化池、缺氧池和好氧池進(jìn)行生化處理.利用粉末活性焦強(qiáng)化常規(guī)A/A/O形成的新工藝,定義為活性焦吸附生化降解耦合(Lignite-coke Adsorption Biodegradation,LAB)工藝.

  圖 1 粉末活性焦強(qiáng)化A/A/O工藝中試流程

  2.4 檢測方法

  試驗(yàn)采用的主要水質(zhì)檢測指標(biāo)及方法如下,CODCr:重鉻酸鉀氧化微回流法;NH3-N:水楊酸分光光度法;TN:堿性過硫酸鉀紫外分光光度法;石油類物質(zhì):重量法;色度:稀釋倍數(shù)法;SS:重量法.

  3 結(jié)果

  3.1 CODCr去除情況

  系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,各反應(yīng)器進(jìn)出水CODCr情況見圖 2.從圖中可以看出,原水CODCr值波動(dòng)較大,進(jìn)水平均值為3165 mg · L-1.吸附、水解酸化、缺氧和好氧處理的CODCr去除率分別為11.5%、3.8%、11.4%和70.4%,累計(jì)CODCr去除率為97.4%.水解酸化對CODCr的去除效率不高,但經(jīng)過水解酸化后,廢水的BOD5/CODCr從0.28增加到0.33,可生化性提高,這與之前的研究結(jié)論是類似的.厭氧微生物體內(nèi)具有易于誘導(dǎo)的、較為多樣化的開環(huán)酶體系,使雜環(huán)化合物和多環(huán)芳烴易于開環(huán)裂解.好氧出水平均CODCr為76mg · L-1,達(dá)到《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T3923—2007)中COD≤80 mg · L-1的出水要求.

  圖 2 反應(yīng)期運(yùn)行過程中CODCr變化情況

  3.2 色度去除情況

  圖 3為系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定時(shí)各反應(yīng)器進(jìn)出水的色度情況.由圖可知,煤化氣原水顏色深紅,色度為2000倍,經(jīng)過吸附、水解酸化、缺氧和好氧處理后,色度分別降為1000、1000、375和64倍.污泥吸附池和好氧池是色度的最主要去除單元,去除率分別為50.0%和46.7%.污泥吸附對廢水色度的去除主要是含焦剩余污泥的吸附絮凝作用,好氧對色度的去除主要是生物降解和吸附作用,水解酸化和缺氧反應(yīng)段對色度去除的貢獻(xiàn)有限.

  圖 3 色度去除情況

  3.3 氨氮去除情況

  系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后各反應(yīng)器的進(jìn)出水氨氮情況見圖 4.從圖中可以看出,進(jìn)水氨氮的平均濃度為75.6 mg · L-1.吸附、水解酸化、缺氧、好氧處理階段的氨氮去除率分別為11.5%、-4.8%、4.9%和87.0%,累計(jì)氨氮去除率為98.1%.氨氮的去除主要發(fā)生在好氧階段.水解酸化對氨氮的去除率為負(fù)值,分析原因可能為煤氣化廢水中的含氮有機(jī)物斷鏈解環(huán)釋放出氨氮,導(dǎo)致氨氮濃度上升,也從另一方面說明了水解酸化促進(jìn)大分子難降解物質(zhì)的降解.何苗(1995)研究了厭氧酸化對雜環(huán)化合物的降解特性,結(jié)果表明,經(jīng)過厭氧酸化后,喹啉、吲哚、咔唑、吩噻嗪等含氮雜環(huán)物質(zhì)被分解,產(chǎn)生氨氮,與本試驗(yàn)結(jié)果一致.缺氧處理階段氨氮平均濃度從69.7 mg · L-1降到22.2 mg · L-1,而去除率數(shù)值較低,主要原因?yàn)楹醚醭爻鏊亓鞯南♂屪饔?出水氨氮濃度為0.3 mg · L-1,達(dá)到《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T3923—2007)中NH3-N≤15 mg · L-1的出水要求.

  圖 4 反應(yīng)期運(yùn)行過程中氨氮變化情況

  3.4 總氮去除情況

  系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,對出水硝酸鹽和亞硝酸鹽進(jìn)行檢測,結(jié)果表明,缺氧池和好氧池出水中的亞硝酸鹽基本檢不出,總氮主要由氨氮和硝酸鹽氮組成,這說明試驗(yàn)系統(tǒng)的硝化和反硝化過程比較徹底.系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后各反應(yīng)器進(jìn)出水的總氮情況見圖 5.由圖中可以看出,進(jìn)水TN的平均濃度為112.4 mg · L-1.吸附、水解酸化、缺氧、好氧處理的TN去除率分別為8.6%、3.7%、22.8%和45.4%,累計(jì)TN去除率為80.5%.系統(tǒng)出水TN平均濃度為22.4 mg · L-1,達(dá)到《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T3923—2007)中TN≤30 mg · L-1的出水要求.

  圖 5 反應(yīng)期運(yùn)行過程中TN變化情況

  對缺氧池和好氧池組成的硝化-反硝化系統(tǒng)進(jìn)行氮平衡分析.進(jìn)入該系統(tǒng)的氮來自水解酸化池出水,總氮去除率為75%,其中,缺氧占36%,好氧占39%.好氧流動(dòng)床的TN去除率較高,可能原因有以下兩個(gè)方面:一方面好氧流動(dòng)床中溶解氧DO平均濃度為2.0 mg · L-1,流動(dòng)床中以活性焦為核心形成的菌膠團(tuán)較普通活性污泥法中的菌膠團(tuán)直徑大,結(jié)合緊密,由于存在一定的傳質(zhì)阻力,菌膠團(tuán)中微生物的實(shí)際溶解氧環(huán)境接近兼氧,為反硝化菌的生長繁殖創(chuàng)造了條件,強(qiáng)化了脫氮的去除效果;另一方面,流動(dòng)床中的微生物在活性焦表面形成生物膜,由外到內(nèi)可形成好氧、兼氧、厭氧生物層,其中,兼氧層微生物可對廢水進(jìn)行脫氮作用.

  對系統(tǒng)的總氮去除潛力進(jìn)行分析,按理論計(jì)算,COD/TN在4左右就能滿足反硝化對碳源的需要,但廢水中通常只有一部分可快速生物降解的BOD可以作為反硝化的碳源,因此,要想達(dá)到較好的TN去除效果,一般要求進(jìn)水COD/TN大于4.本中試系統(tǒng)水解酸化出水COD/TN為26,BOD/TN約為8,可為反硝化提供足夠的碳源,保證脫氮效率.由于碳源充足,在實(shí)際工程中還可以通過增加硝化液回流比來提高脫氮效率,但需要綜合考慮DO對缺氧環(huán)境的影響和動(dòng)力消耗,確定最佳回流比.

  4 討論

  4.1 粉末活性焦對好氧的強(qiáng)化作用

  4.1.1 菌膠團(tuán)結(jié)構(gòu)的改變

  放大倍數(shù)400倍的光學(xué)顯微鏡下,對投加活性焦的好氧流動(dòng)床中的活性污泥與普通活性污泥法反應(yīng)器中的活性污泥進(jìn)行鏡檢,結(jié)果見圖 6.從圖 6可以看出,普通活性污泥法反應(yīng)器中的菌膠團(tuán)直徑約為50~100 μm.粉末活性焦強(qiáng)化A/A/O工藝流動(dòng)床中的活性焦與活性污泥結(jié)合良好,形成的菌膠團(tuán)絮體直徑顯著增加,約為150~300 μm.強(qiáng)化工藝中的菌膠團(tuán)結(jié)構(gòu)更加緊密,能夠更有效地發(fā)揮活性污泥的吸附和生物降解作用.由圖 6c中單個(gè)活性焦顆粒與活性污泥絮體的結(jié)合情況可以看出,活性焦可以作為活性污泥凝聚的核心,是形成高效菌膠團(tuán)、有效維持反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度的關(guān)鍵.

  圖 6 好氧污泥鏡檢情況(a.普通好氧反應(yīng)器中的菌膠團(tuán),b.加焦好氧反應(yīng)器中的菌膠團(tuán),c.以活性焦為核心的菌膠團(tuán))

  4.1.2 污泥濃度的增加

  對投加活性焦前后流動(dòng)床中混合液懸浮固體(Mixed Liquor Suspended Solids,MLSS)、污泥沉降比(Sludge Volume,SV30)和污泥體積指數(shù)(Sludge Volume Index,SVI)等參數(shù)進(jìn)行分析,其變化情況見圖 7.從圖中可以看出,投加活性焦后,反應(yīng)器內(nèi)的MLSS濃度由4.20 g · L-1增加到11.58 g · L-1.試驗(yàn)測得反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定后平均泥焦比為1.34 ∶ 1,則活性污泥平均濃度為6.63 g · L-1,較活性焦投加前增加了57.9%,說明投加活性焦可有效增加活性污泥濃度,維持反應(yīng)器內(nèi)的有效微生物量.投加活性焦后MLSS顯著增加,但SVI值由74 mL · g-1降到35 mL · g-1,因此,預(yù)測污泥經(jīng)過沉淀濃縮后體積并無顯著變化.

  圖 7 流動(dòng)床中MLSS、SV30和SVI變化情況

  4.2 剩余污泥的吸附預(yù)處理作用

  好氧池排出的剩余污泥中含有大量的活性焦,流動(dòng)床上清液的平均CODCr為76 mg · L-1,在此條件下達(dá)到吸附平衡后排出的活性焦對高濃度CODCr原水仍然具有一定的吸附能力.另一方面,以活性焦為核心的高效菌膠團(tuán)具有較好的絮凝功能,因此,預(yù)測將剩余污泥排到吸附池對原水進(jìn)行吸附預(yù)處理可對原水進(jìn)行調(diào)質(zhì).圖 8為剩余污泥吸附后原水各項(xiàng)指標(biāo)的變化情況.

  圖 8 吸附后原水各項(xiàng)指標(biāo)去除情況

  原水經(jīng)過剩余污泥吸附后,CODCr、氨氮、TN的去除率分別為11.5%、5.0%、1.6%,而石油類物質(zhì)和SS的去除率分別為34.8%和61.5%.說明剩余污泥對CODCr、氨氮、TN等可溶性物質(zhì)的去除效果并不顯著,主要去除對象是石油類、SS等難降解大分子物質(zhì).因此,剩余污泥吸附的主要作用是絮凝攔截原水中的大分子難降解物質(zhì),降低其對生化系統(tǒng)的沖擊和毒害,同時(shí)減輕后續(xù)系統(tǒng)的負(fù)荷.吸附預(yù)處理是整體工藝處理效率提高的重要原因.

  4.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析

  從上述試驗(yàn)結(jié)果可知,LAB工藝使用粉末活性焦對A/A/O工藝進(jìn)行強(qiáng)化處理煤氣化廢水,在活性焦投加量250 mg · L-1的條件下,最終CODCr去除率為93.5%,出水平均濃度為76 mg · L-1;色度可降為64倍;氨氮去除率為95.1%,出水平均濃度為0.3 mg · L-1;總氮去除率為76.4%,出水平均濃度為22.4 mg · L-1,基本達(dá)到了《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T3923—2007)中CODCr≤80 mg · L-1、NH3-N≤15 mg · L-1、TN≤30 mg · L-1的出水要求.因此,向A/A/O工藝投加粉末活性焦處理煤氣化廢水是一種有效的強(qiáng)化措施.

  活性焦的價(jià)格預(yù)計(jì)約為3000元 · t-1,按照上述投加量計(jì)算,達(dá)到上述效果時(shí)增加的藥劑費(fèi)用約為0.75元 · t-1.綜上,采用粉末活性焦強(qiáng)化常規(guī)A/A/O形成的LAB工藝有較好的應(yīng)用前景.具體參見污水寶商城資料或http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

  5 結(jié)論

  1)中試系統(tǒng)CODCr去除率為97.4%,出水平均值為76 mg · L-1;氨氮去除率為98.1%,出水平均濃度為0.3 mg · L-1;總氮去除率為80.5%,出水平均濃度為22.4 mg · L-1,達(dá)到《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T3923—2007)中CODCr≤80 mg · L-1、NH3-N≤15 mg · L-1、TN≤30 mg · L-1的出水要求.

  2)粉末活性焦可作為好氧池生物膜的載體和菌膠團(tuán)凝聚的核心,形成的菌膠團(tuán)絮體直徑明顯大于普通活性污泥法反應(yīng)器中的菌膠團(tuán),且結(jié)構(gòu)緊密.投加活性焦后好氧反應(yīng)器中的活性污泥量增加了57.9%,提高了反應(yīng)器內(nèi)的有效微生物量.

  3)采用含焦剩余污泥對原水進(jìn)行吸附,對石油類、SS的去除率分別為34.8%和61.5%,可有效降低有毒和大分子難降解物質(zhì)對后續(xù)生化系統(tǒng)的沖擊,同時(shí)降低了生化系統(tǒng)的負(fù)荷.

  4)粉末活性焦強(qiáng)化A/A/O形成的LAB工藝流程簡潔,便于對現(xiàn)有系統(tǒng)升級改造,出水水質(zhì)好,運(yùn)行成本低,具有較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢.