改良SBR脫氮污水處理工藝
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-3-4 10:18:06
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
高氨氮、高有機(jī)物濃度的廢水含有大量N、P,會(huì)導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化;污水滲漏造成地下水的污染;產(chǎn)生的氨、硫化物、甲烷等惡臭有害氣體污染大氣且危害人體健康。未經(jīng)處理的畜禽污水是一種典型的高氨氮、高有機(jī)濃度的廢水。
國(guó)外規(guī);i場(chǎng)廢水的處理主要采用厭氧+好氧+生物凈化組合工藝,一般堅(jiān)持資源化、無(wú)害化、減量化的處理原則;國(guó)內(nèi)基本遵循固液分離、干糞制肥、廢水處理后排放的原則。由于畜禽養(yǎng)殖屬微利行業(yè),廢水處理基本得不到保證。筆者采用ABR(厭氧折流板反應(yīng)器)與改良SBR(序批式反應(yīng)器)的厭氧-好氧組合工藝對(duì)人工模擬污水進(jìn)行處理,形成一體化處理設(shè)備并獲得國(guó)家實(shí)用新型專(zhuān)利(專(zhuān)利號(hào)ZL200420029270.7)。在寧河原種豬場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)小試、中試,效果良好,得到了用戶(hù)肯定。該套工藝具有投資省、運(yùn)行成本低、管理方便等特點(diǎn),已經(jīng)向全國(guó)推廣。
筆者針對(duì)改良SBR 單元,優(yōu)化改良SBR 工藝條件,探索了各因素對(duì)氨氮去除率的影響規(guī)律。
1 實(shí)驗(yàn)廢水與裝置
1.1 實(shí)驗(yàn)廢水
研究涉及ABR 與改良SBR 兩部分的聯(lián)用系統(tǒng),考慮到實(shí)際廢水水質(zhì)的波動(dòng)性和最優(yōu)條件選擇的可控性,采用模擬廢水進(jìn)行研究。模擬廢水按營(yíng)養(yǎng)比COD∶N ∶P =100 ∶5 ∶1 配制,配料為葡萄糖、NH4HCO3、K2HPO4、MgCl2、MnSO4、CuSO4、CoCl2、 FeSO4 等〔1〕。
實(shí)驗(yàn)中ABR 系統(tǒng)和改良SBR 系統(tǒng)的啟動(dòng)均采用同步接種馴化方法,ABR 系統(tǒng)啟動(dòng)廢水COD 從 1 000~10 000 mg/L 逐步增加,以進(jìn)水COD 為10 000 mg/L 時(shí)去除率達(dá)72.0%為ABR 啟動(dòng)完成的標(biāo)志。
ABR 系統(tǒng)和改良SBR 系統(tǒng)的進(jìn)、出水主要指標(biāo)如表 1 所示。
表 1 中,由于ABR 厭氧系統(tǒng)中污泥的引入,導(dǎo)致 ABR 出水NH3-N 高于原水。根據(jù)改良SBR 系統(tǒng)進(jìn)水要求和ABR 出水實(shí)際狀況,將ABR 出水經(jīng)適當(dāng)稀釋后作為SBR 進(jìn)水,以滿(mǎn)足脫氮時(shí)C/N=3~5 的要求。
1.2 裝置
ABR 反應(yīng)器L=600 mm,B=100 mm,H=600 mm,有效容積30 L。改良SBR 反應(yīng)器L=500 mm,B= 100 mm,H=500 mm,有效容積20 L。裝置見(jiàn)圖 1。
圖 1 實(shí)驗(yàn)裝置
改良SBR 連續(xù)進(jìn)水、間歇出水操作,處理量為 2~3 L/h。前端沿池長(zhǎng),距池壁70 mm 及100 mm 兩處分別設(shè)擋板分隔形成生物選擇區(qū)(對(duì)于ICEAS 則稱(chēng)為預(yù)反應(yīng)區(qū)),不曝氣,可形成兼氧條件;第二個(gè)擋板距池底有20 mm 空隙,來(lái)自預(yù)反應(yīng)區(qū)的污水從擋板下面的孔或縫隙以0.03~0.05 m/min 低速流至主反應(yīng)區(qū),而所經(jīng)的區(qū)域?yàn)槿毖鯀^(qū)。該單元結(jié)合ICEAS、 CASS 及IDEA 三種工藝形式,具有如ICEAS 那樣較長(zhǎng)的停留時(shí)間,又具有CASS 缺氧厭氧的生物選擇區(qū),還如ICEAS 和IDEA 采用連續(xù)進(jìn)水方式〔2〕,使該工藝具有占地面積小、運(yùn)行維護(hù)簡(jiǎn)便、處理效果好(特別是脫氮除磷效果)、自動(dòng)化操作、可靠度高等特點(diǎn)〔3〕。
2 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 分析方法
COD 采用重鉻酸鉀法測(cè)定;NH3-N 采用納氏比色法測(cè)定;DO 采用膜電極法JPB-607 測(cè)定;MLSS 采用重量法測(cè)定;pH 采用玻璃電極法測(cè)定;SS 采用重量法測(cè)定。
2.2 改良SBR 啟動(dòng)
取天津市紀(jì)莊子污水處理廠(chǎng)硝化池回流污泥馴化后接種,常溫下按表 1 配制模擬廢水(COD 約1 000 mg/L)引入反應(yīng)器,溶解氧控制在0.2 mg/L,pH 為 6.0~9.0,曝氣175 min,沉淀60 min,排水5 min 進(jìn)行操作。每天保證3 個(gè)周期,2 d 后COD 去除率達(dá)到 87.6%,啟動(dòng)結(jié)束。
2.3 實(shí)驗(yàn)方法
系統(tǒng)類(lèi)似于CAST 是變?nèi)莘e運(yùn)行,連續(xù)操作。每個(gè)循環(huán)周期為4 h,分別由曝氣、沉淀、出水組成。通常要求5~10 min 內(nèi)排水完畢,若沉淀時(shí)間太長(zhǎng),由于連續(xù)進(jìn)水,會(huì)導(dǎo)致出水惡化。試驗(yàn)將沉淀時(shí)間固定為5 min,沉淀時(shí)間與曝氣時(shí)間共235 min。
對(duì)沉淀時(shí)間、停留時(shí)間、回流比、進(jìn)水基質(zhì)濃度等各因素進(jìn)行單因素實(shí)驗(yàn),獲得各因素的影響規(guī)律;在此基礎(chǔ)上,采用正交設(shè)計(jì)表L9(34),以NH3-N 去除率作為考察指標(biāo),通過(guò)極差法獲得重要性影響順序與最優(yōu)參數(shù)。
3 結(jié)果與討論
3.1 沉淀時(shí)間對(duì)氨氮去除率的影響
隨著曝氣時(shí)間的延長(zhǎng),出水NH3-N 下降。曝氣時(shí)間太短,會(huì)使充水比太小而導(dǎo)致SVI 變大,泥水分離效果變差〔4〕。根據(jù)同步硝化反硝化理論,保持好氧、缺氧條件同時(shí)存在,即DO 保持在0.5~1.5 mg/L 即可〔5, 6〕。研究發(fā)現(xiàn),沉淀時(shí)間>20 min 時(shí),氨氮去除率明顯提高。但沉淀時(shí)間>60 min,增大了水力停留時(shí)間,從而增大反應(yīng)器的容積,使大量未經(jīng)處理的污水進(jìn)入反應(yīng)器與上一周期的反應(yīng)出水混合,降低了處理效果,如圖 2 所示。研究結(jié)果表明沉淀時(shí)間為 30~60 min 時(shí),處理效果較好。
圖 2 沉淀時(shí)間對(duì)氨氮去除率的影響
3.2 回流比對(duì)氨氮去除率的影響
按連續(xù)進(jìn)水連續(xù)出水方式操作,改良SBR 前端設(shè)置生物選擇區(qū)或稱(chēng)作預(yù)反應(yīng)區(qū)。將出水回流至預(yù)反應(yīng)區(qū),可以調(diào)節(jié)進(jìn)水,提高系統(tǒng)抗沖擊性,同時(shí)可在預(yù)反應(yīng)區(qū)形成脫氮條件,延長(zhǎng)硝化污泥的泥齡,利于脫氮過(guò)程的進(jìn)行。根據(jù)反硝化經(jīng)驗(yàn),硝化液內(nèi)回流比>200%〔5〕。如圖 3 所示,回流比為300%時(shí)氨氮去除率最高。
圖 3 回流比對(duì)氨氮去除率的影響
3.3 進(jìn)水COD 對(duì)氨氮去除率的影響
硝化菌是自養(yǎng)型細(xì)菌,對(duì)環(huán)境變化非常敏感,有機(jī)底物并不是它的生長(zhǎng)限制因素〔7〕。進(jìn)水COD 為 1 000 mg/L 時(shí),BOD 污泥負(fù)荷(Ns)為0.8 kg/(kg·d),超過(guò)了一般活性污泥法所要求的經(jīng)驗(yàn)值〔0.3~0.5 kg/(kg·d)〕〔8〕,影響了氨氮的去除效果。由圖 4 可以看出,隨著COD 的增大,氨氮去除率單調(diào)下降。COD 為700 mg/L 時(shí)去除率最高,實(shí)際中系統(tǒng)COD 盡量控制在700~1 000 mg/L。
圖 4 進(jìn)水COD 對(duì)氨氮去除率的影響
3.4 水力停留時(shí)間對(duì)氨氮去除率的影響
據(jù)HRT=V/Q 知,進(jìn)水流量的變化影響HRT 的變化,而HRT 的變化又影響Ns,Ns 太大,出水水質(zhì)差,Ns 太小,處理效率低〔9〕。本課題要求處理量為2~ 3 L/h,為了取得較高的脫氮率,硝化反應(yīng)歷時(shí)一般不低于6 h。HRT=10 h 時(shí)處理效果存在一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 HRT=8 h 時(shí),氨氮去除率為55%,HRT=5 h、12 h 時(shí),氨氮去除率低于49%。鑒于1 d 24 h 內(nèi)可安排3 個(gè)周期,HRT 取8 h。
圖 5 水力停留時(shí)間對(duì)氨氮去除率的影響
3.5 正交試驗(yàn)優(yōu)化
正交試驗(yàn)中沉淀時(shí)間、水力停留時(shí)間均選擇轉(zhuǎn)折點(diǎn)前后,考察轉(zhuǎn)折點(diǎn)處的交互影響;亓鞅冗x擇200%和500%與沒(méi)有回流進(jìn)行對(duì)比,污泥泵相應(yīng)的流量是5 L/h 和12.5 L/h;亓鞅葹200%,NH3-N 去除率從沒(méi)有回流前的30%增至74%,可見(jiàn)內(nèi)回流對(duì)于改良SBR 是絕對(duì)必要的。進(jìn)水COD 也是影響硝化效果的重要因素,考慮系統(tǒng)整體屬于高速反應(yīng)器,前端ABR 要求改良SBR 具備較大的處理能力,故采用800、1 000、1 200 mg/L。正交試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)及結(jié)果分別如表 2、表 3 所示。
由表3 可見(jiàn),回流比對(duì)氨氮去除率影響最大,其次是進(jìn)水COD,最小的是沉淀時(shí)間。同時(shí)發(fā)現(xiàn)與單因素研究一致的規(guī)律是,最佳點(diǎn)出現(xiàn)在進(jìn)水COD 最小時(shí):800 mg/L。最佳條件下的處理效果為74.02%,相應(yīng)條件為回流比200% ,循環(huán)周期組成曝氣 175 min,沉淀時(shí)間60 min,排水時(shí)間5 min,HRT= 8 h,進(jìn)水COD 為800 mg/L,出水NH3-N 為24.86 mg/L,可達(dá)到GB 8978—1996 中二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。具體參見(jiàn)http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
4 結(jié)論
(1)采用改良SBR 工藝處理模擬高氨氮有機(jī)廢水,處理效果好(特別是脫氮除磷效果)。
(2)通過(guò)正交試驗(yàn)獲得各影響因素的重要度排序:回流比>進(jìn)水COD>停留時(shí)間>沉淀時(shí)間。
(3)最佳工藝條件:回流比200%,曝氣175 min,沉淀時(shí)間為60 min,排水時(shí)間5 min,HRT=8 h,進(jìn)水 COD 為800 mg/L。此時(shí)NH3-N 去除率為74.02%,出水NH3-N 為24.86 mg/L,達(dá)到GB 8978—1996 中的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。