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厭氧/一體化氧化溝工藝處理橡膠廢水

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2014-9-4 11:01:01

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

橡膠廢水主要是以天然膠乳或膠原凝膠為原料生產(chǎn)天然生膠,以及以天然膠乳為原料,生產(chǎn)濃縮膠乳和膠清橡膠所排放的廢水。由于在生產(chǎn)過程中有氨水、甲酸加入,其成分復(fù)雜,含浮膠顆粒、橡膠乳清、植物蛋白、糖類、脂肪等大分子有機(jī)污染物,且濃度較高,有一定的治理難度。目前處理方法主要有人工濕地處理法、厭氧消化法、接觸氧化法等。人工濕地處理法利用水中微生物的代謝作用來降解有機(jī)物,運(yùn)行費(fèi)用低,但占地面積大且對周圍環(huán)境有影響。厭氧消化法對有機(jī)物的去除率可達(dá)70%~80%,但出水水質(zhì)不能直接達(dá)標(biāo),且廢水停留時間長,微生物生長緩慢,構(gòu)筑物占地面積大。接觸氧化法處理能力強(qiáng),出水水質(zhì)好,但因采用的填料是固定的,易造成堵塞和生物膜脫落或不易掛膜。

我國海南省橡膠種植面積為49×104 hm2,總產(chǎn)量為34.6×104 t,居全國首位,那里有許多中小型天然橡膠加工廠,采用技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上可行、操作管理簡單的橡膠廢水處理工藝對其非常重要。采用厭氧/一體化氧化溝工藝對海南省某廠橡膠廢水進(jìn)行處理,應(yīng)用效果良好,為進(jìn)一步推進(jìn)橡膠廢水的處理和回用提供了示范。

1 工程規(guī)模和工藝流程

1. 1 工程規(guī)模

海南省某橡膠廠年產(chǎn)干膠為1.5×104 t,產(chǎn)品主要為濃縮乳膠、膠清橡膠、SCR5 等淺色膠和SCR5- RT、SCR10-RT、SCR20-RT 等標(biāo)膠。其中年產(chǎn)濃縮膠乳15 000 t(折干膠為9 000 t,廢水量約為200 m3/d),凝膠級標(biāo)準(zhǔn)膠系列產(chǎn)品4 500 t(廢水量約550 m3/d),膠清橡膠1 500 t(廢水量約150 m3/d) 。

1. 2 廢水處理工藝流程

該廠生產(chǎn)廢水采用厭氧/一體化氧化溝工藝處理。濃縮膠乳及膠清橡膠廢水自流入酸化調(diào)節(jié)池,停留時間為5 d,去除浮膠并將pH 值調(diào)整到5.5~6.5。酸化調(diào)節(jié)池內(nèi)的廢水用自吸泵送入?yún)捬醴磻?yīng)池,在厭氧反應(yīng)池的停留時間為4 d,再自流入一沉池,沉淀污泥用泵回流入?yún)捬跸。一沉池出水進(jìn)入混合池與凝膠級標(biāo)準(zhǔn)膠廢水混合,凝膠廢水經(jīng)過格柵和沉砂池去除固體物質(zhì)進(jìn)入混合池。兩股廢水混合,經(jīng)混合池降解后再用自吸泵提升進(jìn)入一體化氧化溝,進(jìn)行好氧生物降解,沉淀上清液自流入回用水池,可用于凝膠生產(chǎn)回用水,也可用于水生物種植、灌溉或養(yǎng)魚。厭氧發(fā)酵和一體化氧化溝的剩余污泥排至污泥干化池,經(jīng)干化后用作農(nóng)作物肥料。厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣采用濕式貯氣柜貯存,經(jīng)脫水后代替天然氣用于烘膠。

工藝流程見圖1。

①厭氧發(fā)酵

厭氧發(fā)酵采用上流式厭氧污泥床(UASB),床體上部設(shè)置三相分離器。三相分離器下部是反應(yīng)區(qū),上部是沉淀區(qū)。反應(yīng)區(qū)分為污泥床(層)與懸浮層,上流式厭氧污泥床運(yùn)行時,廢水以一定流速自下部進(jìn)入,通過污泥層向上流動。由于廢水與污泥菌體得以充分接觸,并進(jìn)行生物降解產(chǎn)生沼氣,形成小氣泡。氣泡上升將污泥托起,氣體便從污泥床內(nèi)突發(fā)性逸出,引起污泥層表面略呈沸騰流化狀態(tài)。沉淀性能較差的污泥顆粒和絮體在氣體攪拌下,形成懸浮層。氣、水、泥混合上升到三相分離器內(nèi),在一定水力負(fù)荷下,絕大部分污泥顆粒保留在反應(yīng)區(qū)內(nèi),且形成粒徑為1~5 mm、以產(chǎn)甲烷菌為主的厭氧顆粒污泥。

②一體化氧化溝

本工程采用的Orbal 氧化溝與二沉池組合為一體。Orbal 氧化溝是一種多槽氧化溝,槽與槽相互串聯(lián),采用隔墻分開,呈現(xiàn)推流流態(tài)。該工藝在形式上類似于多級處理,結(jié)構(gòu)緊湊,各槽功能明確,是單一污泥系統(tǒng),具有混合及推流式的特點(diǎn),在不增加任何設(shè)施的條件下能使廢水中的有機(jī)物得到充分氧化,在曝氣機(jī)不同距離的地方形成好氧、缺氧以及厭氧區(qū)域,故有硝化、反硝化的脫氮效果,且具有延時曝氣池的特點(diǎn),可按厭氧/好氧(A/O)的方式運(yùn)行。廢水經(jīng)中心圓沉淀池處理在二沉池中進(jìn)行泥水分離,出水水質(zhì)完全可以滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。氧化溝曝氣裝置采用轉(zhuǎn)刷曝氣機(jī)噪音較小,又可避免由氧化塘處理引起的大范圍臭氣影響,整個系統(tǒng)使用設(shè)施少,設(shè)備簡單,投資少,便于運(yùn)行管理,能耐較高的沖擊負(fù)荷,出水水質(zhì)穩(wěn)定。

2 主要構(gòu)筑物與設(shè)備參數(shù)

①格柵沉砂池

該池有效容積為20 m3,用以截留凝膠級標(biāo)準(zhǔn)膠廢水中較大的懸浮物、漂浮物和砂,如浮膠、塑料制品、樹葉、樹枝、碎布等。

②酸化調(diào)節(jié)池

建一座鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)的酸化調(diào)節(jié)池,有效容積為1 800 m3,池內(nèi)設(shè)導(dǎo)流墻,水流為推流式,廢水靜置貯存5 d 以上,殘留乳膠液自然凝固形成浮膠(固體)上浮,經(jīng)人工清掏返回廠內(nèi)用作凝標(biāo)膠原料,以免其形成固體物堵塞處理裝置。池末端設(shè)置自吸泵2 臺(1用1備),N=5.5 kW,用于提升廢水送入?yún)捬醭亍?/P>

③厭氧池

建一座1 500m3鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的上流式厭氧污泥床池(UASB),池內(nèi)設(shè)置水力攪拌、三相分離器與布水裝置,水力停留時間為4 d,有機(jī)負(fù)荷為4kgCOD/(m3·d) 。

④一沉池

建一座鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)豎流式沉淀池,表面水力負(fù)荷為1.0 m3/(m3·h),池容為100 m3。一沉池的作用是沉淀厭氧池出水的污泥,泥斗內(nèi)濃縮污泥用泵回流到厭氧池;亓鞅肗 = 2.2 kW。

⑤混合池

用于貯存厭氧出水和凝膠級標(biāo)準(zhǔn)膠廢水,對下一處理設(shè)施起到緩沖作用,使工藝更加靈活。混合池采用兼性塘,分為三級,負(fù)荷為400 kgCOD/(104m3·d),總有效容積為4 000 m3,停留時間為4 d。設(shè)置2 臺自吸泵,1用1備,N=5.5 kW。

⑥一體化氧化溝

Orbal 氧化溝和二沉池組合為一體,由幾條同心圓形的溝渠組成,采用隔墻分開,形成多條環(huán)形渠道,采用磚混結(jié)構(gòu),總有效容積為2 000 m3。污泥濃度為4.0 g/L,污泥負(fù)荷為0.04~ 0.15 kgBOD5/(kgMLSS·d),容積負(fù)荷為0.25 kgBOD5/(m3·d)。污泥齡為20 d,選用3 套推流式轉(zhuǎn)刷曝氣機(jī),單臺L= 6 m,充氧能力為22.88 kgO2/h,N = 11 kW。

⑦回用水池

用于儲存氧化溝處理后的出水,直接用于凝標(biāo)膠的生產(chǎn)用水,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為300 m3。

⑧污泥干化池

用于自然干化厭氧池、一沉池和一體化氧化溝的剩余污泥,干化池分格輪換使用,每格有效干化面積為30 m2,共60 m2。

⑨貯氣柜

采用濕式鐘罩式儲氣柜,貯氣罩為鋼質(zhì),水封池采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),容積為500 m3。

3 工程應(yīng)用效果和分析

3. 1 廢水處理效果

該工程于2011 年7月通過當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門驗收,運(yùn)行1 年多處理效果穩(wěn)定,進(jìn)、出水水質(zhì)檢測結(jié)果見表1。從表1 可以看出,該處理工程出水COD、BOD5、懸浮物、氨氮和石油類的平均濃度分別為45.7、6.5、16.9、7.3 和0.10 mg/L,達(dá)到了《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996) 的一級標(biāo)準(zhǔn),也達(dá)到了《橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 27632—2011) 表2 中乳膠制品企業(yè)直接排放限值。

3. 2 工藝優(yōu)勢

①濃乳廢水自流入酸調(diào)節(jié)池停留時間>3 d,停留時間長使一些凝聚速度較慢的膠類物質(zhì)有足夠的時間失穩(wěn)并上浮,形成浮膠而清除,從而減少了后續(xù)構(gòu)筑物的有機(jī)污染物負(fù)荷。同時廢水在池中水解酸化,將復(fù)雜的大分子有機(jī)物降解為簡單的小分子有機(jī)物,提高可生化性,期間生成有機(jī)酸,為后續(xù)的厭氧消化池提供了快速生化物質(zhì)基礎(chǔ)。

② Orbal 氧化溝是由幾條同心圓形的溝渠組成,采用隔墻分開,形成多條環(huán)形渠道,每條渠道相當(dāng)于單獨(dú)的反應(yīng)器。該工藝簡單,經(jīng)過精心巧妙設(shè)計,每條溝的體積都不一樣,且溝內(nèi)的溶解氧濃度依次遞增,使廢水在反應(yīng)池中處于交替厭氧、缺氧和好氧狀態(tài),不僅能除碳、脫氮除磷,還節(jié)省能量。這種環(huán)境條件的變化也可以有效抑制絲狀菌的生長,減少污泥膨脹的影響。

③ Orbal 氧化溝有三個相對獨(dú)立的溝道,進(jìn)水方式靈活。在暴雨期間,進(jìn)水可以超越外溝道直接進(jìn)入中溝道或內(nèi)溝道,由外溝道保留大部分活性污泥,對系統(tǒng)的恢復(fù)有利。

④厭氧發(fā)酵伴隨產(chǎn)生沼氣,其主要為甲烷,平均產(chǎn)生沼氣約780 m3/d,代替天然氣用于烘膠,可節(jié)約天然氣206 kg/d,占到平均天然氣使用量的12.4%。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

3. 3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

①工程投資。該工程土建投資為255.7萬元,設(shè)備投資為93.2萬元,工程總造價為348.9萬元。

②運(yùn)行費(fèi)用。主要為動力費(fèi)、藥劑費(fèi)和人工費(fèi)。其中動力費(fèi):設(shè)備總功率為37.55 kW,當(dāng)?shù)仉妰r為0.65元/(kW·h),則動力費(fèi)為0.72元/m3;藥劑費(fèi):實際混凝劑加藥量為100 mg/L,中和劑投加量為400 kg/d,單價分別為2 000元/t 和700元/t,藥劑費(fèi)為0.51元/m3; 人工費(fèi):設(shè)工作人員1名,工資為1 800元/(月·人) 計,則人工費(fèi)為0.07元/m3。

合計運(yùn)行成本為1.3元/m3。

4 應(yīng)用前景

采用厭氧/一體化氧化溝工藝處理橡膠廢水取得了較好的處理效果,出水水質(zhì)穩(wěn)定,各項水質(zhì)指標(biāo)均可達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996) 的一級標(biāo)準(zhǔn)。該工藝系統(tǒng)具有構(gòu)造簡單、操作靈活、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),運(yùn)行成本為1.3元/m3,對于COD、BOD5和氨氮含量較高的橡膠廢水是一種較理想的處理工藝。