HABR-CASS組合工藝處理棉機(jī)織物印染廢水
中國污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2013-8-15 8:50:13
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘要:采用HABR—CASS組合工藝進(jìn)行棉機(jī)織物印染廢水處理的中試研究。結(jié)果表明,在HABR厭氧池、CASS反應(yīng)池的水力停留時(shí)間分別為24、12 h的條件下, 系統(tǒng)對(duì)COD BOD5、氨氮、SS的總?cè)コ史謩e為90I4% 、95.5% 、87.0% 、87.5% ,各污染物出水平均質(zhì)量濃度分別為67.5、13.8、6.9、38.0 mg/L, 出水色度為33.0倍??cè)コ蕿?5.0% ,均低于DB44/26-2001《廣東省水污染排放限值》第Ⅱ時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)限值。
關(guān)鍵詞:組合工藝;填料復(fù)合式厭氧折流板反應(yīng)器(HABR);循環(huán)活性污泥系統(tǒng)(CASS);棉機(jī)織物印染廢水
棉機(jī)織物印染加工包含退漿和絲光工序.其印染廢水具有水量大、有機(jī)污染物濃度高、色度深、堿度大、水質(zhì)變化大等特點(diǎn).屬于難處理的工業(yè)廢水 處理方法一般采用物化法和生化法組合工藝[1-3].廢水處理后基本能達(dá)標(biāo)排放 物化工序中的吸附法需要使吸附劑再生.混凝法需要投加混凝劑.氣浮法需要投加氣浮劑和耗費(fèi)大量的電能。從而導(dǎo)致棉機(jī)織物印染廢水的處理成本較高 為了降低其處理成本.本文通過對(duì)厭氧工序進(jìn)行強(qiáng)化.來探索HABR—CASS組合生物工藝處理棉機(jī)織物印染廢水的可行性
l 材料與方法
1.1 試驗(yàn)水質(zhì)
試驗(yàn)用水取自佛山市某印染廠水處理站調(diào)節(jié)池綜合排放廢水.廢水水質(zhì)見表1.其主要成分為棉印染加工過程中產(chǎn)生的大量染料、表面活性劑、熒光增白劑、元明粉、燒堿等多種印染助劑。
1.2 試驗(yàn)裝置
試驗(yàn)裝置如圖1所示,由高位水箱、填料復(fù)合ABR厭氧池(HABR)、緩沖槽、CASS反應(yīng)池、曝氣機(jī)、出水槽等部分組成 HABR厭氧池與CASS反應(yīng)池均為有機(jī)玻璃制作。HABR厭氧池尺寸為:800 mm×200 mm x 380 1Tim.有效容積為42.0 L.內(nèi)置軟性纖維填料,填充率為50% :CASS反應(yīng)池尺寸為:400 mm×200 mm X 380 mm,有效容積為21.0 L,由生物選擇區(qū)、缺氧區(qū)、主反應(yīng)區(qū)組成。三部分容積比為1:5:15.曝氣機(jī)曝氣 CASS反應(yīng)池以6 h為一運(yùn)行周期.其中曝氣4 h.沉淀1h,排水1 h,用時(shí)間控制器對(duì)CASS反應(yīng)池的曝氣、沉淀、排水進(jìn)行控制 進(jìn)水時(shí)開始污泥回流,靜置沉淀時(shí)污泥回流停止.排水比為30%。廢水進(jìn)水流量約2-3 L/h.進(jìn)入HABR厭氧池前根據(jù)水質(zhì)狀況適當(dāng)調(diào)節(jié)pH值,然后從高位水箱通過流量計(jì)進(jìn)入HABR厭氧池 CASS反應(yīng)池主反應(yīng)區(qū)的污泥通過污泥回流泵回流到生物選擇區(qū). 與廢水混合。本裝置利用水位差原理使上清液排入出水槽。
1.3 分析方法
CODcr測定:重鉻酸鉀氧化法;BOD 測定:標(biāo)準(zhǔn)稀釋法;SS測定:烘干稱重法;pH值測定:pHS一3C精密pH計(jì);色度:稀釋倍數(shù)法;NH3一N:納氏試劑光度法
2 結(jié)果與討論
2.1 反應(yīng)器的啟動(dòng)與馴化
在HABR厭氧池、CASS反應(yīng)池中分別投加了占池容2O% 左右的接種污泥.該污泥為某印染廠水處理站的厭氧與好氧污泥. 污泥馴化初期采取間歇進(jìn)水、悶曝的方式,然后以小流量連續(xù)進(jìn)水.以鏡檢結(jié)果和COD。去除率達(dá)80% 以上作為增加進(jìn)水量的依據(jù).逐步提升流量到設(shè)計(jì)負(fù)荷 低負(fù)荷啟•動(dòng)是HABR厭氧池快速啟動(dòng)的關(guān)鍵.啟動(dòng)時(shí)控制COD。容積負(fù)荷低于1 kg/m .d),增長幅度以每次增加20% ~30% 為宜.過大容易造成揮發(fā)酸積累 HABR厭氧池的負(fù)荷是否適中可以通過出水pH值來問接反映,合適的pH值為7.0~7.4,pH值小于6.9時(shí),說明有機(jī)負(fù)荷過大.可以在減小有機(jī)負(fù)荷的同時(shí)向水中投加石灰和純堿的方法來加以調(diào)節(jié)。pH值大于7.4,說明有機(jī)負(fù)荷偏小[41。隨著培養(yǎng)時(shí)間的增加.觀測到CASS池污泥中有大量活躍的原生動(dòng)物(如鐘蟲)和少量的后生動(dòng)物(如輪蟲),表明活性污泥培養(yǎng)基本成功 經(jīng)過3個(gè)月的調(diào)試.HABR厭氧池、CASS反應(yīng)池的水力停留時(shí)間分別控制在24、12 h,pH值控制在6~9之間,連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2 對(duì)有機(jī)物的去除
系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行2個(gè)月對(duì)有機(jī)物的去除情況見圖2~圖4。由圖2可知,在反應(yīng)器COD&容積負(fù)荷為1.4 kg/(m3•d),進(jìn)水CODo波動(dòng)較大的情況下,HABR厭氧池對(duì)COD。的去除效果良好,平均去除率為48.8% ,與文獻(xiàn)[5]中的ABR反應(yīng)器相比。HABR厭氧池對(duì)COD。的去除率提高4.3%。這是因?yàn)橛葾BR反應(yīng)器增設(shè)填料構(gòu)成的HABR厭氧池能利用填料加速污泥與氣泡分離.提高沉淀區(qū)域的泥水分離效率.降低污泥流失.從而能截留更多的生物量.增加反應(yīng)器的有效泥量.提高了反應(yīng)器的容積負(fù)荷和處理效果。由圖3、圖4可知,HABR厭氧池對(duì)BOD 的平均去除率僅為25.3%,但經(jīng)過HABR厭氧池處理后,廢水的m(BOD )/m(COD。)均值由進(jìn)水的0.30提高到出水的0.44,大大提高了廢水的可生化性.為后續(xù)的CASS反應(yīng)池的進(jìn)一步處理創(chuàng)造了有利的條件HABR厭氧池出水進(jìn)入后續(xù)CASS反應(yīng)池進(jìn)行進(jìn)一步處理 CASS反應(yīng)池在時(shí)間序列上以推流方式運(yùn)行.而各個(gè)反應(yīng)區(qū)則以完全混合的方式運(yùn)行.
它兼有完全混合式反應(yīng)器耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)和推流式反應(yīng)器生化反應(yīng)推動(dòng)力大的優(yōu)點(diǎn) 主反應(yīng)區(qū)回流的活性污泥在生物選擇區(qū)中先經(jīng)歷一個(gè)高負(fù)荷的吸附階段(基質(zhì)積累);然后在主反應(yīng)區(qū)中再經(jīng)歷一個(gè)低負(fù)荷的反應(yīng)階段,完成基質(zhì)降解。從而實(shí)現(xiàn)活性污泥的再生 此時(shí)的活性污泥已經(jīng)過充分的好氧代謝.微生物多處于內(nèi)源呼吸階段.具有很強(qiáng)的活性.對(duì)有機(jī)物的吸附、降解作用十分明顯。因此CASS反應(yīng)池有較強(qiáng)的去除有機(jī)物的能力。由圖2、圖4可知,經(jīng)過CASS反應(yīng)池處理后,其出水COD BOD5的平均質(zhì)量濃度分別為67.5、13.8mg/L,平均去除率分別達(dá)到90-4%、95.5%。
2.3 對(duì)氨氮的去除
在HABR厭氧池中.廢水中的有機(jī)氮能在氨化菌的作用下分解轉(zhuǎn)化為氨氮。氨氮的消耗存在2個(gè)方面:部分氨氮被厭氧氨氧化細(xì)菌利用與NO -/NO 一發(fā)生厭氧氨氧化轉(zhuǎn)化為氮?dú)鈒 6l:部分氨氮被厭氧微生物利用,合成自身物質(zhì)。因此,HABR厭氧池中氨氮含量的變化取決于生成部分與消耗部分的對(duì)比關(guān)系 由圖5可知.HABR厭氧池的出水氨氮含量有所提高.說明氨氮的生成大于消耗.即氨化作用大于厭氧氨氧化作用 氨氮含量的增加主要是廢水中有機(jī)氮的轉(zhuǎn)化.由此亦證明廢水中染料分子結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變.發(fā)色基團(tuán)打開.由復(fù)雜難生物降解的有機(jī)物分子轉(zhuǎn)化成易生物降解的有機(jī)物 經(jīng)過厭氧處理后COD 有一定程度降低,而作為好氧處理所必需氮源的氨氮并未減少甚至增加將有益于后續(xù)的好氧微生物的正常生長.好氧微生物活性的增加將會(huì)增加分泌的酶量.提高生物降解性能及氧氣的利用率.有利于成本的降低隨著曝氣的推進(jìn).世代時(shí)間長的硝化細(xì)菌將會(huì)在CASS反應(yīng)池內(nèi)積累.硝化細(xì)菌的活性與數(shù)量逐漸增多.硝化作用逐漸加強(qiáng) CASS反應(yīng)池主反應(yīng)區(qū)的污泥回流到生物選擇區(qū)的同時(shí).也實(shí)現(xiàn)了硝化液的回流.有利于反硝化反應(yīng)進(jìn)行:且生物選擇區(qū)與主反應(yīng)區(qū)相比存在較低的溶解氧濃度.增大了污泥絮體的溶解氧梯度.使污泥絮體內(nèi)部更易形成厭氧環(huán)境.從而在菌膠團(tuán)的外部和內(nèi)部分別完成硝化和反硝化過程[7]。由圖5可知,氨氮負(fù)荷為0.03 kg[NH3一N]/(kg[MLSS]•d)時(shí),CASS反應(yīng)池出水氨氮的平均質(zhì)量濃度為6.9 mg/L. 平均去除率為87.0% 。
2.4 對(duì)色度的去除
HABR厭氧池對(duì)廢水色度的去除主要是通過以下作用:廢水通過污泥層所產(chǎn)生的截留作用.大量的疏水性染料被吸附在污泥上直到被降解為小分子物質(zhì);污泥層中的厭氧菌或兼性菌直接對(duì)染料的降解作用,破壞其發(fā)色基團(tuán).使其失去顯色能力 且HABR厭氧池內(nèi)污泥量大.保證了厭氧水解的微生物量:水力停留時(shí)問較長.污泥與廢水接觸混合效果較好,使厭氧菌或兼性菌的作用得到充分發(fā)揮CASS反應(yīng)池能使色度得到進(jìn)一步去除 由圖6可知,HABR厭氧池、CASS反應(yīng)池對(duì)色度的去除率分別達(dá)到79.7% 、75.2% ,系統(tǒng)對(duì)色度的總體去除率為95.0% .出水平均色度值為33.0倍 但亦有少量天數(shù)的色度值超過DB 44/26-2001《廣東省水污染排放限值》第Ⅱ時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)中的40倍標(biāo)準(zhǔn)
2.5 對(duì)SS的去除
HABR厭氧池具有獨(dú)特的分室結(jié)構(gòu).反應(yīng)器內(nèi)的折流板迫使水流上下折流,使廢水與厭氧微生物充分接觸.大量的懸浮物在前面隔室中被有效去除.故SS去除率較高 由圖7可知.雖然HABR厭氧池進(jìn)水SS濃度波動(dòng)較大.但其出水SS平均質(zhì)量濃度穩(wěn)定在100.3 mg/L.對(duì)SS的平均去除率為66.9% CASS反應(yīng)池在沉淀階段停止曝氣.只有進(jìn)水而無出水.曝氣結(jié)束后沉淀階段整個(gè)反應(yīng)池的面積均用于在近乎靜止的環(huán)境中進(jìn)行泥水分離.故其固體通量很低,泥水分離效果良好。CASS反應(yīng)池對(duì)SS的平均去除率為62.1%.出水SS平均質(zhì)量濃度穩(wěn)定在38.0 mg/L 系統(tǒng)對(duì)SS的總體去除率達(dá)到87.5% 。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
3 結(jié)論
(1)HABR高效厭氧一CASS耦合工藝進(jìn)行棉機(jī)織物印染廢水處理的中試研究表明.在HABR厭氧池、CASS反應(yīng)池的水力停留時(shí)間分別為24、12h的條件下,系統(tǒng)對(duì)COD BOD 、氨氮、SS的總?cè)コ史謩e為90.4%、95.5% 、87.0%、87.5%,各污染物出水平均質(zhì)量濃度分別為67.5、13.8、6.9、38.0 mg/L. 出水色度為33.0倍. 總?cè)コ蕿?5.O% .均低于DB 44/26-2001第Ⅱ時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)限值.
( 2)棉機(jī)織物印染廢水的處理可嘗試采用HABR—CASS組合工藝 通過強(qiáng)化厭氧處理.降低了后續(xù)好氧處理的負(fù)荷.減少了電能的消耗.且CASS工藝運(yùn)行成本較低.從而可降低處理成本?紤]到中試研究過程中,少量天數(shù)的色度指標(biāo)超過排放標(biāo)準(zhǔn).為安全起見,可在耦合工藝后增加化學(xué)氧化作為色度去除的補(bǔ)充工藝.其開啟情況可根據(jù)耦合工藝出水水質(zhì)狀況而定。(廣東紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院)