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氧化塘-ABR-A/O氧化溝工藝處理制糖廢水

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2012-10-13 10:05:35

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

摘要:采用氧化塘-高效沉淀-ABR-A/O 氧化溝-淺層氣浮工藝處理制糖廢水。該工程自投產(chǎn)運(yùn)行至今處理效果穩(wěn)定, 進(jìn)水CODCr、BOD5、SS、氨氮、總氮、總磷的質(zhì)量濃度分別為11 560 、7 084、5 911、48.8、148、18.7mg /L 時(shí), 上述指標(biāo)的去除率分別為99.2%、99.8%、99.0%、81.6%、90.7% 和97.8%, 各項(xiàng)出水指標(biāo)均可達(dá)到GB21909—2008《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》新建企業(yè)水污染物排放限值。廢水處理費(fèi)用為1.55 元/t。

關(guān)鍵詞:制糖廢水;ABR;A/O 氧化溝;淺層氣浮

內(nèi)蒙古某糖業(yè)有限公司是日處理甜菜3 500 t、年加工甜菜45 萬(wàn)t 的大型甜菜制糖企業(yè)。公司主要產(chǎn)品是綿白糖、白砂糖、赤砂糖,副產(chǎn)品是甜菜顆粒粕、糖蜜。在甜菜制糖過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生大量廢水,這類廢水呈現(xiàn)中高有機(jī)物濃度的特點(diǎn)。該公司的生產(chǎn)廢水主要有鍋爐水、壓粕水、流洗水和少部分生活污水、冷凝水等,其中壓粕水全部回用,鍋爐水不進(jìn)入本污水處理系統(tǒng),因此,本系統(tǒng)處理的污水基本都是流洗水和少部分生活污水。
制糖企業(yè)里流洗工段的廢水為反復(fù)循環(huán)使用的洗甜菜廢水,水中富含泥砂等懸浮物質(zhì),SS 的質(zhì)量濃度一般達(dá)5 000 ~ 6 000 mg/L。由于SS 的濃度過(guò)高,導(dǎo)致CODCr、BOD5的濃度也很高,同時(shí),該企業(yè)廢水還具有水質(zhì)、水量不穩(wěn)定,氨氮濃度較高等特點(diǎn)。

針對(duì)廢水中各污染物質(zhì)的不同特性,在物化預(yù)處理階段盡可能去除泥砂及SS 等污染物質(zhì),并在此基礎(chǔ)上采用厭氧折流板式反應(yīng)器(ABR)-A/O 氧化溝-淺層氣浮組合生物處理技術(shù)。該工藝自建成后一直運(yùn)行穩(wěn)定,出水達(dá)標(biāo)。

1 工程概況

1.1 廢水水質(zhì)水量
設(shè)計(jì)水量為6 000 m3/d。進(jìn)水和出水水質(zhì)指標(biāo)根據(jù)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)值及GB 21909—2008《制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中新建企業(yè)水污染物排放限值確定,詳見(jiàn)表1。

表1 進(jìn)水和出水水質(zhì)

1.2 工藝流程
根據(jù)該公司的廢水特點(diǎn),同時(shí)結(jié)合該企業(yè)的廢水處理可用地現(xiàn)狀,本項(xiàng)目采用氧化塘-高效沉淀-ABR-A/O 氧化溝-淺層氣浮的處理工藝,具體設(shè)計(jì)工藝流程見(jiàn)圖1。

 圖1 工藝流程

1.3 主要單元技術(shù)說(shuō)明
(1)氧化塘。廢水在足夠大的空間里停留,大部分泥砂都可以沉積下來(lái),不易造成設(shè)備的堵塞。
(2)高密度沉淀池。有選擇性地投加混凝劑及助凝劑,使之與原水充分混合、反應(yīng),從而去除大部分SS 及部分有機(jī)物。
(3)調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)廢水的水質(zhì)、水量,保障廢水處理系統(tǒng)穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行;在調(diào)節(jié)池內(nèi)安裝板式換熱器,提高廢水溫度,控制ABR 反應(yīng)器進(jìn)水水溫在35 ℃左右[1],有利于后段厭氧反應(yīng)器的運(yùn)行。
(4) ABR 厭氧池。該反應(yīng)器是一種高效厭氧折流板式反應(yīng)器,相當(dāng)于多個(gè)串聯(lián)運(yùn)行的UASB 反應(yīng)器[2]。每個(gè)反應(yīng)室中的污泥可以顆;问交蛐鯛钚问酱嬖冢廢水進(jìn)入反應(yīng)室沿導(dǎo)流板上下折流前進(jìn),依次通過(guò)每個(gè)反應(yīng)室的污泥床,廢水中的有機(jī)物通過(guò)與微生物充分接觸而得到去除[3]。由于導(dǎo)流板的阻擋作用和污泥的自身沉降性能,大量厭氧污泥被截留在反應(yīng)室內(nèi)[3]。如果設(shè)計(jì)參數(shù)合理,將污泥的懸浮層控制在反應(yīng)室的中部位置,則每一個(gè)反應(yīng)室的出水都是上清液。
運(yùn)行監(jiān)測(cè)表明,該ABR 厭氧池設(shè)計(jì)容積負(fù)荷為5.12 kg[CODCr]/(m3•d),CODCr的去除率可達(dá)到80%以上。
(5) A/O 氧化溝。A/O 氧化溝為曝氣環(huán)狀折流池型,兼有推流式和完全混合式的流態(tài),耐沖擊負(fù)荷。A 段缺氧區(qū)為反硝化反應(yīng)區(qū)。O 段好氧區(qū)主要為氨氮硝化反應(yīng)區(qū)。A/O 氧化溝無(wú)須專用的混合液內(nèi)回流設(shè)備,運(yùn)行和管理控制方便靈活,除磷脫氮效率也很高。
(6)二沉池。二沉池為輻流式沉淀池,廢水從氧化溝進(jìn)入二沉池,進(jìn)行固液分離,上清液直接排放。沉淀下來(lái)的污泥,部分回流至活性污泥池,剩余的則排至污泥濃縮池。
(7)淺層氣浮池。進(jìn)一步去除懸浮物,強(qiáng)化出水效果。在高效淺層氣浮系統(tǒng)中投加PAC 混凝劑及PAM 助凝劑,能確保氣浮出水達(dá)標(biāo)排放。
(8)污泥濃縮池。高密度沉淀池產(chǎn)生的物化污泥和生化系統(tǒng)剩余污泥排入污泥濃縮池進(jìn)行濃縮,通過(guò)污泥泵將污泥濃縮池中的污泥輸送到壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理。

1.4 工藝特點(diǎn)
(1)采用氧化塘和高密度沉淀池對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)處理,可去除水體中的泥砂、SS、色度和非溶解性CODCr,大大降低后續(xù)生化系統(tǒng)負(fù)荷。跟其它沉淀預(yù)處理工藝相比,氧化塘可以充分利用糖廠非季節(jié)性生產(chǎn)的特點(diǎn),減免混凝藥劑費(fèi)用,同時(shí)可避免設(shè)備的堵塞。
(2) ABR 厭氧池作為生物處理的前段,有機(jī)負(fù)荷高,污染物去除率高。折板式結(jié)構(gòu)使得ABR厭氧池截留生物固體能力強(qiáng),液體的上流和下流減少了細(xì)菌的洗出量,使反應(yīng)器能在高負(fù)荷條件下有效地截留活性微生物固體,泥齡長(zhǎng),污泥產(chǎn)率低[4]。ABR 厭氧池也有利于產(chǎn)酸段和產(chǎn)甲烷段的運(yùn)行,在不同的隔室中形成性能穩(wěn)定、種群良好的微生物鏈,使反應(yīng)器具有抗沖擊負(fù)荷的能力。
(3) A/O 氧化溝為環(huán)狀折流池型,兼有推流式和完全混合式的流態(tài),耐沖擊負(fù)荷,無(wú)須專用的混合液回流設(shè)備,混合液回流比可達(dá)500%~ 1 000%,這對(duì)反硝化具有重要意義;另外,除前部設(shè)置了缺氧段外,在曝氣段通過(guò)布置射流曝氣器也可形成好氧和缺氧交替,除可實(shí)現(xiàn)硝化-反硝化外,還可以實(shí)現(xiàn)同步硝化-反硝化,因此可以取得很好的脫氮效果。
(4)高效淺層氣浮池作為后續(xù)強(qiáng)化處理工藝,可進(jìn)一步強(qiáng)化出水效果,廢水在淺層氣浮槽中的停留時(shí)間由傳統(tǒng)的30 ~ 60 min 減至6 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥為一體,具有占地面積小,污染物去除率高的特點(diǎn),保證出水穩(wěn)定。

1.5 主要處理構(gòu)筑物主要處理構(gòu)筑物詳見(jiàn)表2。

表2 主要構(gòu)筑物情況

2 運(yùn)行情況
(1)工程調(diào)試中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)二沉池出水SS 超標(biāo)的現(xiàn)象,在向淺層氣浮池加入少量PAC 后,該問(wèn)題得到了解決。
(2)本工程于2011 年6 月開(kāi)始進(jìn)水調(diào)試,2011 年8 月通過(guò)環(huán)保局驗(yàn)收,各項(xiàng)出水指標(biāo)均達(dá)到GB 21909—2008 中新建企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,進(jìn)、出水水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表3。具體參見(jiàn)http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

 表3 進(jìn)、出水水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
 
注:各項(xiàng)指標(biāo)均為3 d 平均值

3 經(jīng)濟(jì)效益分析
工程總投資為2 170 萬(wàn)元,其中土建投資為850 萬(wàn)元(不含氧化塘),設(shè)備及其它投資為1 320萬(wàn)元。處理費(fèi)用為1.55元/t,其中:①電費(fèi)為0.84元/t;②藥劑費(fèi)為0.55元/t;③人工費(fèi)為0.16元/t。

4 結(jié)語(yǔ)
(1)制糖企業(yè)廢水量大,污染物濃度高且變化較大,需在生化處理前設(shè)置物化預(yù)處理,在用地允許的情況下建議預(yù)處理采用氧化塘工藝,避免泥砂及浮渣堵塞沉淀設(shè)備。
(2)該項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古地區(qū),當(dāng)?shù)貧鉁剌^低,為了保證ABR 反應(yīng)器的啟動(dòng)及高效運(yùn)行,須對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)加熱,控制ABR 反應(yīng)器進(jìn)水水溫在35 ℃左右為宜。
(3)運(yùn)行實(shí)踐表明,氧化塘-高效沉淀-ABRA/O 氧化溝工藝的抗沖擊負(fù)荷能力較好,在水質(zhì)水量有一定波動(dòng)的情況下出水仍較穩(wěn)定,特別適合于季節(jié)性生產(chǎn)的企業(yè)。

參考文獻(xiàn):

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