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塑膠廠廢水處理

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2012-7-5 15:05:17

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

塑膠廠廢水處理:隨著人類生活水平的提高及工業(yè)的高速發(fā)展,塑膠材料得到廣泛的應(yīng)用。在某些使用條件下,有時(shí)需在塑膠件表面鍍覆一層金屬物質(zhì)(如銅、鎳、鉻等金屬),以增強(qiáng)塑膠件的耐磨性、導(dǎo)電性或美觀性等。鑒于塑膠材料不導(dǎo)電的特性,其主要以化學(xué)鍍?yōu)橹鳌?BR>如以深圳某塑膠電鍍廠為例:該廠專業(yè)從事塑膠制品的電鍍。其生產(chǎn)工藝如下:塑膠件→除油→水洗→酸洗→水洗→粗化→沉鈀→水洗→鍍焦銅→水洗→化學(xué)鍍鎳→水洗→化學(xué)鍍銅→水洗→電鍍酸銅、酸鎳→水洗→鍍鉻→成品。
1:塑膠廠廢水水量及水質(zhì)
廢水設(shè)計(jì)處理量為60m3/h,其中含鉻廢水 (主要為粗化及鍍鉻環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水)25 m3/h,含絡(luò)合物廢水(主要為鍍焦銅、化學(xué)鍍銅、化學(xué)鍍鎳廢水等含絡(luò)合物的廢水)10 m3/h,綜合廢水(即酸洗、除油及電鍍類廢水)25 m3/h。具體水質(zhì)如表1所示:

廢水種類

污染物名稱

污染物濃度

含鉻廢水

Cr 6+

80 ~ 100mg/l

PH

2 ~ 3

COD Cr

50 ~ 80mg/l

含絡(luò)合物廢水

Cu 2+

40 ~ 60mg/l

Ni 2+

30 ~ 50mg/l

PO 4 2- 、 P 2 O 7 2-

10 ~ 20mg/l

COD Cr

100 ~ 200mg/l

PH

6 ~ 9

綜合廢水

Cu 2+

40 ~ 60mg/l

Ni 2+

30 ~ 50mg/l

PO 4 2-

10 ~ 20mg/l

PH

3 ~ 5

COD Cr

80 ~ 120mg/l

SS

100 ~ 180mg/l

2:排放水質(zhì)要求
廢水經(jīng)處理后達(dá)到需達(dá)到《國(guó)家綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)之一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。即Cr6+≤0.5mg/l,Cu2+≤0.5mg/l,Ni2+≤1.0mg/l,PO42-(以P計(jì))≤1.0mg/l,CODCr≤100mg/l,SS≤70mg/l
3:塑膠廠廢水處理工藝及方法的選擇
該類廢水具有成份復(fù)雜,污染大,難處理等特點(diǎn),比較成熟的處理方法為分流處理、化學(xué)沉淀法。
該類廢水中較難處理的為含絡(luò)合物的廢水,其廢水中含有EDTA-Na、檸檬酸鹽(Na3C6H5O7)、乳酸等能與Cu2+、Ni2+絡(luò)合的強(qiáng)絡(luò)合劑,此類廢水一般采用以下幾種方法進(jìn)行處理:①投加重金屬捕集劑進(jìn)行破絡(luò)的方法,該法最常用的捕集劑為Na2S。經(jīng)小試得出,在此類廢水中,Na2S對(duì)銅的沉淀效果是比較理想的(Cu2+〈0.3mg/l〉,但因NiS的溶度積較大,故對(duì)絡(luò)合鎳的沉淀則無多大作用(其出水中Ni2+達(dá)到5mg/l,嚴(yán)重超標(biāo)),而采用投加如ISX等類型的捕集劑雖效果可以,但費(fèi)用高昂,且運(yùn)輸、保存均不方便。故此法在本工程中不作考慮。②鐵屑內(nèi)電解法,此法由于鐵屑內(nèi)電解塔內(nèi)的鐵屑易結(jié)塊,影響設(shè)備正常運(yùn)行,故此法在本工程中不作考慮。③離子交換法,由于水量較大,污染物濃度較高,故此法在本工程中不作考慮。④酸化破絡(luò)的方法,一般調(diào)PH在2左右,使Cu2+游離出來。⑤氧化法破壞絡(luò)合物的方法,采用投加強(qiáng)氧化劑破壞EDTA等絡(luò)合劑的方法。經(jīng)多次試驗(yàn),決定采用酸化—氧化法進(jìn)行綜合處理:即先調(diào)酸至PH=3左右、投加漂白粉溶液進(jìn)行氧化、破壞有機(jī)絡(luò)合劑,同時(shí)將化學(xué)鍍鎳過程中排出的還原劑次磷酸酸鹽氧化成正磷酸鹽,并且在酸性條件下,焦磷酸銅等絡(luò)合物極易被破壞,破絡(luò)后的廢水再進(jìn)行中和、混凝沉淀的方法進(jìn)行處理,中和時(shí),加入廢水中的漂白粉溶液中的Ca2+可與磷酸鹽生成磷酸鈣、羥基磷酸鈣沉淀,從而達(dá)到去除磷酸鹽的目的。
注:在酸性溶性中:HOCl+H++2e→Cl-+H2O,E=1.49V;在堿性溶性中: OCl-+H2O+2e→Cl-+2OH-,E=0.9V;在中性溶液中,E=1.2V,經(jīng)多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),其絡(luò)合廢水中的Cu2+ 、Ni2+濃度隨氧化反應(yīng)的時(shí)間及酸度成正比,反應(yīng)時(shí)的PH值越低,反應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng),則處理效果愈好。如表2所示.

序號(hào)

反應(yīng) PH 值

反應(yīng)時(shí)間( H )

中和沉淀后 Cu 2+ 濃度

中和沉淀后 Ni 2+ 濃度

1

3

1.5

0.52mg/l

0.85mg/l

2

4

1.5

1.21mg/l

1.37mg/l

3

4

2.5

0.63mg/l

0.98mg/l

由于破絡(luò)后的廢水還含有少量的絡(luò)合劑,且為避免其與綜合廢水中的還原性物質(zhì)反應(yīng)重新生成絡(luò)合物,故將絡(luò)合廢水的沉降池單獨(dú)設(shè)置1個(gè)。
綜合廢水為普通的中和、混凝沉淀法。
含鉻廢水為普通的還原法,由于Cr3+的最佳沉淀PH值為7~8,而Cu2+、Ni2+的最佳沉淀PH值為10.5左右,兩者存在沖突,故還原后的鉻水單獨(dú)加堿中和,并進(jìn)行固液分離。
鑒于廢水處理站面積較小,故固液分離設(shè)備采用了迷宮沉降池。迷宮沉降池具有表面負(fù)荷高,占地面積小,固液分離效果佳等優(yōu)點(diǎn)。
4:塑膠廠廢水處理設(shè)計(jì)的工藝流程圖見附圖:
 

 
5:塑膠廠廢水處理工藝說明
含鉻廢水,絡(luò)合廢水,綜合廢水分別進(jìn)入各自的調(diào)節(jié)池均質(zhì)。
含鉻廢水泵入還原中和池,先投加H2SO4及 Na2SO3進(jìn)行還原(實(shí)際運(yùn)行中,H2SO4極少加),還原后的廢水再投加片堿溶液進(jìn)行中和(PH=7~8),并投加有機(jī)高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝。
絡(luò)合廢水泵入破絡(luò)反應(yīng)池,先投加稀硫酸溶液調(diào)PH在3左右,再投加漂白粉溶液進(jìn)行氧化,此過程的時(shí)間約1.5H,須長(zhǎng)于普通的氧化反應(yīng)。破絡(luò)后的廢水再投加片堿溶液調(diào)PH至10.5左右,同時(shí)投加有機(jī)高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝。
綜合廢水泵入中和反應(yīng)池,先投加FeSO4,可起置換、還原及混凝作用,再投加片堿及石灰溶液調(diào)PH至10.5左右,同時(shí)投加有機(jī)高分子絮凝劑進(jìn)行絮凝。
以上三種廢水進(jìn)入各自的迷宮沉降池進(jìn)行固液分離后,出水自流至中間池,再泵至砂濾罐過濾,過濾后的出水自流至PH回調(diào)池進(jìn)行PH調(diào)整,出水自流至清水池后達(dá)標(biāo)排放
三個(gè)迷宮沉降池的污泥均排至污泥池,再泵至壓力污泥罐,通過壓縮空氣的壓力將污泥壓至板框壓濾機(jī)脫水,脫水后的干泥交專業(yè)公司回收,濾液回流至調(diào)節(jié)池。
以上反應(yīng)系統(tǒng)均采用攪拌機(jī)攪拌。
6: 設(shè)計(jì)參數(shù)
a)綜合廢水調(diào)節(jié)池:12500×3250×2500mm,T=4h
含鉻廢水調(diào)節(jié)池:12500×3250×2500mm,T=4h
絡(luò)合廢水調(diào)節(jié)池:12500×1500×2500mm,T=4h
b)還原中和池:5000×2500×1800mm,T=1h
破絡(luò)反應(yīng)池:5000×2000×1800mm,T=1.5h
中和反應(yīng)池:5000×2000×1800mm,T=0.5h
c)中間池:7000×1000×2000mm
d)污泥池:12000×2000×2500mm
e)PH回調(diào)池:3500×2000×2000mm,T=10min
f)清水池1個(gè):35000×2000×2000mm
g)砂濾罐2座 :∮1600×3000mm,濾速V=15m/h,反沖強(qiáng)度q=13L/m2.s
h)電控房及化驗(yàn)室:7000×6000×3000mm
i)迷宮沉降池3座 :6000×1800×3960mm,2座,表面負(fù)荷:q=3m3/m2.h
4300×1100×3300mm,1座,表面負(fù)荷:q=3m3/m2.h
j)板框壓濾機(jī)3座(廠方原有) :BMY40/630-u
7: 運(yùn)行處理效果
該工程于2001年8月建成并開始調(diào)試,并于同年11月份通過驗(yàn)收,經(jīng)有關(guān)部門監(jiān)測(cè),結(jié)果見表3:

項(xiàng)目

PH

Cu 2+ mg/l

Ni 2+ mg/l

Cr 6+ mg/l

PO 4 2- mg/l

COD mg/l

SS mg/l

處理前

4.5

48.53

29.35

61.01

13.42

146

110

處理后

7.2

0.32

0.36

0.25

0.76

82

25

處理前

2.8

60.02

37.40

59.62

19.47

138

107

處理后

6.3

0.46

0.48

0.11

1.05

59

23

處理前

3.9

46.72

47.85

54.65

15.03

126

108

處理后

7.5

0.28

0.53

0.13

0.75

56

18


8: 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
該工程設(shè)計(jì)處理量為60m3/h,占地面積約420m2, 工程總投資約80萬元。日常運(yùn)行費(fèi)用約2.0~2.5元/ m3廢水(不計(jì)設(shè)備折舊費(fèi))。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
9: 結(jié)束語
采用分流處理、化學(xué)沉淀法治理塑膠電鍍廢水是完全可行的。
a) 本工藝將不同種類的廢水徹底分開,既節(jié)約了處理成本,又大大減少了污泥回收利用的難度。
b) 整套系統(tǒng)均采用PH/ORP自控系統(tǒng)進(jìn)行藥劑投加的控制,具有操作方便,處理效果穩(wěn)定等特點(diǎn)。
c) 采用酸化---氧化法分離含絡(luò)合物廢水中的重金屬離子,避免了投加硫化鈉或其它重金屬捕集劑帶來的高額費(fèi)用及產(chǎn)生的負(fù)面影響。
d) 采用氧化法破壞絡(luò)合劑的反應(yīng)須注意反應(yīng)的PH值,反應(yīng)的時(shí)間、漂白粉的投加量等。理論上也可采用芬特試劑進(jìn)行氧化,但由于芬特試劑配制及保存均較困難,故未作考慮。
e) 絡(luò)合廢水中的磷酸鹽濃度較高,僅靠投加的漂白粉溶液中的鈣離子對(duì)其進(jìn)行反應(yīng),容易造成加量不夠,導(dǎo)致磷酸鹽指標(biāo)易超標(biāo)。故在實(shí)際運(yùn)行中應(yīng)補(bǔ)充投加石灰溶液或氯化鈣溶液。
f) 迷宮沉降池的迷宮翼片的清洗比較麻煩,一般約2周需清洗1次。
g) 電鍍類廢水排放量較大時(shí),建議采用RO+IX工藝進(jìn)行深度處理后回用于車間,這樣既可節(jié)約水資源,又可大大減少企業(yè)交納的排污費(fèi)用。