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氧化溝處理高氨氮廢水案例

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2012-5-16 9:50:58

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

銀川市第三污水處理廠位于銀川國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),主要服務(wù)對(duì)象是一些化肥、氮肥、煉油、機(jī)械制造、食品加工等行業(yè)。水質(zhì)、水量變化幅度大,尤其是高氨氮廢水,處理難度高。經(jīng)多次培養(yǎng)活性污泥,但總受到來水水質(zhì)、水量的不良沖擊而失敗。后經(jīng)過總結(jié),調(diào)整工藝運(yùn)行方式,目前已能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放處理二級(jí)出水。下面談?wù)勎覐S的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。

1.基本情況:

1.1我廠采用Carrousel 2000氧化溝工藝,設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)及水量情況見表1

表1 設(shè)計(jì)水質(zhì)

控制項(xiàng)目 進(jìn)水 出水
水量/(m 3 ·d -1 ) 50000
最低水溫/℃ 10
COD/(mg·L -1 ) ≤300 ≤100
BOD/(mg·L -1 ) ≤120 ≤30
SS/(mg·L -1 ) ≤150 ≤30
NH 3 -N/(mg·L -1 ) ≤30 ≤25
TP/(mg·L -1 ) ≤4 ≤1

1.2實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)情況見表2

表2實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)

項(xiàng)目 5月區(qū)間值 6月區(qū)間值 7月區(qū)間值
COD/(mg·L -1 ) 228~3342 156~3046 450~2872
BOD/(mg·L -1 ) 134~1076 95~904 354~983
SS/(mg·L -1 ) 48~945 82~1735 210~1848
NH 3 -N/(mg·L -1 ) 86~255.46 41.5~521.95 40.57~152.95
TP/(mg·L -1 ) 6.0~20.27 8.4~22.29 13.9~28.66

1.3運(yùn)行條件如表3:

表3氧化溝的運(yùn)行條件

項(xiàng) 目 指標(biāo)值
污泥濃度(g/L)
污泥負(fù)荷(kg-BOD/(kg-MLSSd))
水力停留時(shí)間(h)
污泥齡(d)
ORP (mv)
外回流比%
氧化溝有效總?cè)莘em 3
3-3.5, 最高4.0
0.078-0.089
15.4
11.9—12.8
-600 - +200
50-100
16000×2

1.4工藝概況

卡魯塞爾2000型氧化溝是以立式倒傘型葉輪曝氣,混合液在溝渠中循環(huán)流動(dòng)型的氧化溝?斎麪栄趸瘻瞎に囂攸c(diǎn)如下:

1)對(duì)水質(zhì)水量適應(yīng)性強(qiáng).

2)處理效果好,BOD5去除率可達(dá)95~99%;脫氮率達(dá)90%;除磷效率50%。

3)曝氣機(jī)采用立式倒傘型曝氣葉輪,曝氣機(jī)周圍局部地區(qū)曝氣強(qiáng)度高,而循環(huán)至曝氣葉輪的混合液DO濃度低,有較高的傳氧推動(dòng)力,因此氧的轉(zhuǎn)移效率較高。

4)外溝道兩葉輪之間流程較長(zhǎng),DO可降至0,硝化和反硝化徹底,具有較高的脫氮效率。

5)進(jìn)水進(jìn)入到外溝道厭氧區(qū),為反硝化細(xì)菌提供了充足的碳源。

2.活性污泥的培養(yǎng)及馴化

針對(duì)氧化溝的特點(diǎn)和我單位處理污水水質(zhì)、水量情況,我們采用間歇進(jìn)水,連續(xù)曝氣的辦法培養(yǎng)菌種,培養(yǎng)期間每天進(jìn)水量控制在8 000m3  -10 000m3  左右,另外的廢水暫時(shí)從另一條溝超越。氧化溝內(nèi)溶氧的控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,DHV公司的“卡控程序”運(yùn)行良好。好氧區(qū)DO盡量控制在1.5mg/l以上,分析進(jìn)水水質(zhì),核定進(jìn)水流量,以確保C:N:P=100:5:1

在活性污泥培養(yǎng)初期,約二周內(nèi)生物鏡檢沒有微生物出現(xiàn),我們只觀察到絮體的形態(tài)變化,也不夠好。SV30 檢驗(yàn)在不到5分鐘泥水便分離開來,上清液是灰青色略帶粘性。而且混合液略有臭味。

我廠氧化溝工藝在設(shè)計(jì)時(shí)接觸池有一個(gè)放空閥,距離接觸池池底還有近1.5m的高度,決定調(diào)整氧化溝工藝,將AB法融入。先除臭味,打開放空閥,將出水加氯15kg/h 。該終水回流到提升泵房后進(jìn)行提升進(jìn)入氧化溝,持續(xù)加氯2小時(shí)后,氧化溝特別是氧化溝厭氧區(qū)臭味得到改善。此后根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)、水量及處理出水水質(zhì)情況,我們調(diào)整該閥的開閉。將氧化溝的運(yùn)行與AB法融為一體。有效地完成了活性污泥的培養(yǎng)、馴化工作,F(xiàn)整個(gè)工藝運(yùn)行良好,出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

3.運(yùn)行結(jié)果及分析

3.1 脫氮與溶氧、水力停留時(shí)間[1]

硝化和反硝化是生物脫氮系統(tǒng)密不可分的兩個(gè)過程,硝化不充分,出水氨氮必然升高,反硝化能力也發(fā)揮不出來,反硝化不充分,出水硝態(tài)氮就會(huì)上升. 所以在反應(yīng)池容積不變的前提下,如何配置恰當(dāng)?shù)南趸聪趸莘e,以使COD 和N 均達(dá)到最高的去除率是關(guān)鍵. 系統(tǒng)的硝化和反硝化能力首先決定于各種區(qū)域的水力停留時(shí)間(或有效容積) . 對(duì)于我廠污水來說,一般的反硝化和硝化分別需要3 —4h 和5 —6h .

對(duì)于前置反硝化來說,內(nèi)循環(huán)比是十分重要的運(yùn)行參數(shù). 內(nèi)循環(huán)是把硝態(tài)氮從硝化區(qū)回流到反硝化區(qū),提供反硝化所需的硝態(tài)氮,內(nèi)循環(huán)比越大,出水硝態(tài)氮越少. 但是,內(nèi)循環(huán)給系統(tǒng)帶來的一個(gè)不可忽視的問題是,硝化液中的溶解氧對(duì)缺氧環(huán)境具有破壞的作用. 當(dāng)存在溶解氧時(shí),脫氮菌總是優(yōu)先利用游離氧作為電子受體氧化有機(jī)物,反硝化過程因而受阻. 而且,隨著內(nèi)循環(huán)加大,系統(tǒng)中的短流現(xiàn)象也會(huì)越來越明顯,所以即使不考慮動(dòng)力消耗,內(nèi)循環(huán)比也不宜過大.因此選擇缺氧區(qū)占總反應(yīng)池的體積比= 1/3 ,DO = 0.10Mg/L ,內(nèi)循環(huán)比R= 100 %的組合. 經(jīng)馴化后的良好活性污泥體系可使出水氨氮濃度最好為3.75 mg/L ,去除效率為70% .下表4為氧化溝的實(shí)際運(yùn)行參數(shù):

表4 氧化溝的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)

水力停留時(shí)間(h) 有效水深(m) 運(yùn)行水溫(℃) 流速(m/s) 溶解氧(mg/L)
29 5.0 19-24 中:0.4
底:0.2
0.05~2.5
 注 ① 曝氣機(jī)葉輪浸入水下深度一般為90 mm;
   ② 溶解氧的測(cè)定點(diǎn)分別在氧化溝中段及回流門處,水下1 m處。

對(duì)于供氧,主要考慮以下幾個(gè)過程的需氧量[1]:總需氧量(D)=氧化有機(jī)物需氧+細(xì)胞內(nèi)源呼吸需氧+硝化過程需氧—脫氮過程產(chǎn)氧,經(jīng)過核算從而為“卡控”程序的運(yùn)行設(shè)定DO區(qū)間值提供依據(jù)。
3.2污泥性狀觀察

當(dāng)通過顯微鏡觀察到多量的非活性污泥類原生動(dòng)物,比如,側(cè)跳蟲,滴蟲等常見的快速游動(dòng)型纖毛蟲。表明負(fù)荷高,此時(shí)活性污泥沉降性變差。上清液混濁?赏ㄟ^調(diào)整內(nèi)、外回流比,終水回流量及供氧量來盡快調(diào)整到活性污泥的良好運(yùn)行工況。良好的活性污泥土褐色,有泥土味,通過顯微鏡可以觀察到鐘蟲、累枝蟲等具有代表性的生物相。運(yùn)行管理人員要經(jīng)常多觀察,發(fā)現(xiàn)泥況變化及時(shí)采取措施,可將損失降止最低。

在運(yùn)行期間,可見一些泡沫浮在氧化溝內(nèi),在活性污泥培養(yǎng)初期,少量的泡沫是正常的。但良好活性污泥體若在運(yùn)行中發(fā)生大量泡沫。此時(shí)須檢查如下兩個(gè)方面,并采用相應(yīng)措施去除泡沫:

3.2.1進(jìn)水水質(zhì)

C:N:P的平衡、PH、鹽度、水溫、致毒性底物等等

3.2.2工藝運(yùn)行

曝氣量、回流量引起的污泥上浮、二沉池池底積泥引起的污泥上浮、活性污泥絲狀菌過量生長(zhǎng)引起污泥上浮。

4.結(jié)論:

將氧化溝工藝與AB工藝有機(jī)結(jié)合,對(duì)處理高氨氮工業(yè)廢水是可行的。對(duì)于高氨氮工業(yè)廢水處理建議如下:

①穩(wěn)定曝氣池進(jìn)水水質(zhì)的最可行、最經(jīng)濟(jì)的方法是終水回流,用以稀釋、調(diào)節(jié)曝氣池進(jìn)水中的有機(jī)物濃度,使其穩(wěn)定在一定范圍內(nèi),終水回流的先決條件是污水處理廠的處理能力必須大于實(shí)際進(jìn)水量。

②污水處理廠如不具備終水回流條件,應(yīng)考慮設(shè)有較大容積的調(diào)節(jié)池(均質(zhì)池)并控制好均質(zhì)池(調(diào)節(jié)池)液位。液位宜控制在50%-70%。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

③合理的營(yíng)養(yǎng)比例。

④合理的曝氣量

⑤污泥中毒引起的污泥上浮可以加大曝氣量,減少進(jìn)水量并清除死污泥!

⑥活性污泥的微生物組成主要依賴于廢水成分、流動(dòng)形式、運(yùn)行條件和適宜的設(shè)計(jì)。由于在實(shí)際處理過程中幾乎難以控制廢水成分,因此對(duì)運(yùn)行條件和反應(yīng)器設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化選擇至關(guān)重要。

[1] 《廢水生物處理的運(yùn)行管理與異常對(duì)策 》徐亞同 黃民生 編 2002.8

[2] 米克爾C曼特(美),布魯斯A貝爾.污水處理的氧化溝技術(shù)[M]北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1988.1—135。來源:銀川污水處理有限公司