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生物鐵—接觸氧化組合技術(shù)、處理抗生素類化學(xué)制藥廢水

中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2011-5-11 15:11:25

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

一、研究目的

制藥工業(yè)是廣州市的支柱工業(yè)之一,抗生素化學(xué)制原料藥又是制藥的基礎(chǔ)工業(yè),其所產(chǎn)生的廢水含大量有毒有機物,如側(cè)鏈脂、石油醚、丙酮、甲醇、乙醇、二氯甲烷、甲苯和各類酸、堿物質(zhì),還帶有頭孢類抗生素殘留物。此類廢水成份復(fù)雜,有機物含量高、分子量大、水中的有毒物質(zhì)和抗生素類對生化處理的菌種有很強的抑制作用,是目前國內(nèi)外公認最難處理的廢水之一。

上虞華杰環(huán)保有限公司受生產(chǎn)廠家的委托,研究治理此類廢水的可靠、適用技術(shù)。2001年開始,該公司組織技術(shù)力量、深入上虞市唯一一家生產(chǎn)抗生素原料藥的廠家——廣州市白云山化學(xué)制藥廠各車間,調(diào)查此類廢水的組成、性狀和排放規(guī)律。通過調(diào)研和測試,掌握了大量數(shù)據(jù)和第一手資料。在治理技術(shù)調(diào)研的基礎(chǔ)上,決定通過實驗研究,探索各單元工藝和組合工藝的治理效果、最佳的控制參數(shù)和操作條件,為擬定治理工藝路線和工程設(shè)計參數(shù)提供依據(jù)。

根據(jù)深入工廠各車間進行污染源調(diào)查了解到,抗生素化學(xué)制藥廢水按污染物濃度范圍大致可分為兩種:第一種是CODcr>10萬mg/l的高濃度有機廢水,此類廢水主要是各車間排放的離心母液,離心機酸水和釜底液等,約占全廠廢水量的1.7%,此類廢水我們需另行研究更特殊的處理方法,不納入本次試驗課題內(nèi)容;第二類是CODcr<10萬mg/l的綜合廢水,其來源一是各車間排放的工藝廢水(CODcr數(shù)千至數(shù)萬mg/l),二是各車間排放的低濃度生產(chǎn)廢水,包括陰陽離子柱再生超濾水注、洗瓶、洗罐、洗地、一般冷卻水、實驗室排水和鍋爐沖灰水等(CODcr100至數(shù)百mg/l)。第二類廢水約占全廠廢水量的98.3%,混合調(diào)節(jié)后,CODcr濃度范圍在2700~3500mg/l之間。第二類廢水是本課題研究處理的對象。

根據(jù)上述情況,我們擬定了研究試驗工作的進水水質(zhì)和處理出水水質(zhì)目標。鑒于此類廢水處理難度大,國內(nèi)尚缺乏可借鑒的經(jīng)驗,我們擬定的處理出水水質(zhì)分為三個檔次要求,詳見表1。

表1 設(shè)計進出水水質(zhì)

水質(zhì)指標

PH

SS

CODcr

BOD5

石油類

處理前

4-9

500

4000

1500

30

 

第一檔

DB44126-2001三級標準

6-9

400

1000

300

30

第二檔

DB44126-2001二級標準

6-9

100

300

30

10

50

第三檔

DB44126-2001一級標準

6-9

70

100

20

5

10

注:單位除PH值外 均為mg/l

二、 組合工藝流程選定

㈠ 、技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢簡述:

目前對抗生素制藥類廢水的處理,大多采用傳統(tǒng)的生物與物化處理技術(shù),但由于廢水中含有大量復(fù)雜的有機物對細菌有很強的抑制作用,因而處理效果差,運行費用高,難以達標。近年來國內(nèi)外有些研究部門采用催化氧化、光氧化、臭氧氧化,納膜分離等技術(shù),對抗生素類廢水進行處理試驗,取得一定效果。但多數(shù)因為裝置復(fù)雜,能耗高,操作不便,或要依賴進口材料,生產(chǎn)部門難以承受,極小實現(xiàn)工業(yè)規(guī)模的應(yīng)用。為此,我公司根據(jù)長期深入生產(chǎn)廠家調(diào)研所掌握的廢水成份,結(jié)合對有關(guān)技術(shù)調(diào)研及本公司近年來處理其它有機廢水的經(jīng)驗,力圖通過試驗探索出一套流程簡潔、處理效率高,材料立足國內(nèi)易得,建設(shè)運行費用相對較低,便于操作理,適合國情的處理此類廢水的工藝技術(shù),以解決上虞市治理此類廢水的當(dāng)務(wù)之急。

㈡ 、治理試驗工藝流程選定

根據(jù)上虞華杰環(huán)保有限公司近幾年的研究成果和實際應(yīng)用生物鐵技術(shù)處理其它難降解有機廢水獲得成功的經(jīng)驗,擬定了以生物鐵技術(shù)為主工藝的試驗組合工藝流程:

下面再對各單元技術(shù)作主要的介紹

⒈ 厭氧生物鐵水解池

由于此類廢水成份復(fù)雜,含有對生化處理有抑制作用的頭孢類抗生素物質(zhì)和難處理的大分子物質(zhì),經(jīng)生物鐵強化水解酸化處理,可改變含抗生素廢水的分子結(jié)構(gòu),把難降解的大分子有機物轉(zhuǎn)化為小分子有機物,降解抗生素的毒性,為下一步好氧生物鐵處理和接觸氧化處理創(chuàng)造有利條件。

⒉ 微電解生物鐵技術(shù)原理簡介

微電解生物鐵技術(shù)是利用生物鐵具有微電池反應(yīng)、絮凝作用、和親鐵細菌的生物降解等綜合作用,對廢水處理表現(xiàn)出十分顯著的效果。下面對這一技術(shù)的原理作簡要的分析:

①微電池反應(yīng)

鋼鐵是由鐵和碳化鐵及其它一些成份組成的合金,碳化鐵和其它成份以極小的顆粒分散在鋼鐵中,當(dāng)鋼鐵浸入廢水中(廢水可視作電解質(zhì)溶液),構(gòu)成了無數(shù)個腐蝕微電池,鐵為陽極,碳化鐵為陰極,電極反應(yīng)為:

陽極 Fe-2e → Fe2+    E°Fe2+∕Fe=-0.44V

陰極 2H++2e → 2[H] →H E°H+∕H2=-0.00V

微電池反應(yīng)產(chǎn)物具有很高的化學(xué)活性,在陽極,產(chǎn)生的新生態(tài)Fe2+;在陰極,產(chǎn)生的活性[H],均能與廢水中許多污染物組份發(fā)生氧化還原反應(yīng),使大分子物質(zhì)分解為小分子物質(zhì),使某些難生化降解的物質(zhì)轉(zhuǎn)變成容易處理的物質(zhì),提高廢水的可生化性。

②絮凝作用

微電解陽極反應(yīng)產(chǎn)生Fe2+,F(xiàn)e2+易被空氣中的O3氧化成Fe3+,生成具有強吸附能力的Fe(OH)3絮狀物。反應(yīng)式為:

Fe2++OH → Fe(OH)3

4Fe2++O2+2H2O+8OH → 4Fe(OH)3

生成的Fe(OH)3是活性膠體絮凝劑,其吸附能力比普通的Fe(OH)3強得多,它可以把廢水中的懸浮物及一些有色物質(zhì)吸附共沉淀而除去。

③親鐵細菌的生物降解作用

在微電池反應(yīng)中,二價鐵和三價鐵在一定條件下發(fā)生氧化還原反應(yīng)而互相轉(zhuǎn)化。20世紀八十年代,科學(xué)研究發(fā)現(xiàn),某些細菌能從鐵的化學(xué)反應(yīng)中獲得養(yǎng)料,這些細菌能夠在三價鐵與二價鐵轉(zhuǎn)化過程中消耗微生物腐爛時產(chǎn)生的諸如乙酸和乳酸之類的化合物。事實還證明這些細菌分解有機質(zhì)的能力比產(chǎn)甲烷菌和硫酸鹽還原菌都強得多,只要有鐵存在,鐵還原菌總是首先將正鐵還原成亞鐵,并帶動其他細菌滋生繁衍。這些細菌會緊貼于鐵的表面,以便于在不斷流過的水中獲取溶于水中的鐵源,于是便在鐵的表面形成不斷繁衍代謝的菌膜。

在鐵的電解—生物鐵廢水處理裝置中,上述幾種反應(yīng)是協(xié)同作用產(chǎn)生綜合效應(yīng)的。在起始階段,微電池反應(yīng)、絮凝起主要作用。當(dāng)親鐵細菌大量繁衍,在鐵屑表面形成菌膜后,生物鐵降解污染物就成了主導(dǎo)作用,這時鐵屑被菌膜包裹,鐵的腐蝕大為減緩,使生物鐵結(jié)構(gòu)能維持相當(dāng)長的壽命。

三、 研究工作實施步驟

序號

工 作 內(nèi) 容

進 度

1

廢水組成、性狀、排放規(guī)律調(diào)研、測試 2001年上半年、深入白云山化學(xué)制藥廠各車間調(diào)研。

2

治理技術(shù)調(diào)研及關(guān)鍵技術(shù)選定 2001年6-9月,進行相關(guān)治理技術(shù)文獻調(diào)研,并派員赴西安參加全國制藥行業(yè)廢水處理技術(shù)交流會。根據(jù)生物鐵技術(shù)原理及我公司應(yīng)用此技術(shù)處理其它有機廢水的經(jīng)驗,決定采用此技術(shù)為試驗的主工藝。

3

技術(shù)路線擬定和制訂試驗方案,建立試驗研究基地,完成試驗設(shè)備的設(shè)計、制造、建立必要的測試方法。 2001年7-10月如期完成本階段的任務(wù),同時進行單元處理技術(shù)的效果試驗。

4

試驗設(shè)備安裝、培菌、關(guān)鍵單元技術(shù)試驗。成套組合處理設(shè)備啟動 2001年10-12月完成成套試驗設(shè)備安裝,應(yīng)用本公司掌握的專用培菌技術(shù)進行各單元試驗及全流程啟動。

5

全套組合試驗設(shè)備投入運行,不斷研究各種運行參數(shù)對處理效果的影響,及時予以改進。 2002年1月至今

四、第一階段試驗結(jié)果分析

在單元工藝靜態(tài)試驗的基礎(chǔ)上,設(shè)計和制造了成套玻璃材質(zhì)的小試裝置。小試裝置于2001年10月下旬安裝完成,各單元進行培菌。11月6日開始加入白云山化學(xué)制藥廠抗生素原廢水調(diào)試,并不斷改進操作條件。小試設(shè)計處理水量72-120L/天,厭氧生物鐵池有效停留時間50-30小時,好氧生物鐵停留時間8-14小時,氣水比20:1~15:1。至2001年12月初各處理單元掛膜良好,處理效果顯著而且穩(wěn)定。但2001年12月15日~12月28日,廣州出現(xiàn)連續(xù)寒冷低溫天氣(室溫14-17℃),由于玻璃材質(zhì)保溫性能差,使各單元的處理效果逐漸降低。我們采取了適當(dāng)?shù)谋卮胧,處理效果很快恢?fù),到元旦后,氣溫回升處理效果更加穩(wěn)定。表明這一工藝十分適應(yīng)華南地區(qū)溫暖天氣的環(huán)境,但亦要注意有抗嚴寒的措施。表一列出2001年12月4日~12月4日,2002年1月7日~1月13日,連續(xù)測試的處理效果數(shù)據(jù)(氣溫范圍20~26℃),并作簡要分析。

表一,第一階段試驗抗生素化學(xué)制藥廢水CODcr去除效果數(shù)據(jù)表

試驗日期

室溫(℃)

調(diào)節(jié)池

厭氧池

好氧生物鐵池

接觸氧化池

總?cè)コ剩?)

COD

(mg/l)

COD

(mg/l)

COD

去除%

COD

(mg/l)

COD

去除%

COD

(mg/l)

COD

去除%

2001.12.4

26

4.06x103

2.54x103

37.4

615

75.8

555

9.80

86.30%

12.5

26

4.37x103

2.87x103

34.3

765

73.3

567

25.90

87.00%

12.6

22

4.33x103

2.88x103

31.9

505

82.5

430

14.90

90.00%

12.7

23

4.28x103

3.13x103

26.8

577

81.6

494

14.40

88.50%

12.10

20

4.63x103

3.79x103

18.1

867

77.1

414

52.20

91.30%

12.12

22

5.12x103

4.23x103

17.4

734

82.6

377

48.60

92.60%

12.13

18

4.90x103

4.72x103

3.6

1.25x103

73.5

437

65.90

91.10%

12.14

16

4.48x103

4.70x103

-4.9

1.11x103

76.4

538

51.50

88.90%

2002.1.7

22

3.12x103

2.99x103

4.1

930

68.9

414

53.50

86.90%

1.8

21

3.53x103

2.68x103

24.0

610

77.2

407

32.90

88.72%

1.9

22

3.48x103

2.80x103

19.5

626

77.6

385

37.50

88.90%

1.10

21

2.68x103

2.26x103

15.7

495

78.1

297

45.40

89.90%

1.11

22

3.45x103

2.61x103

24.3

703

73.0

389

38.70

88.70%

1.13

23

4.14x103

2.53x103

38.9

593

76.60

350

41.80

92.40%

平均值

 

4.04x103

3.19x103

20.79

741

76.73

432

38.07

從表一的數(shù)據(jù)分析可見,在室溫范圍20~26℃下,進水CODcr濃度為2.68×103~5.12×103mg/l,平均進水CODcr濃度為4.04×103mg/l,厭氧生物鐵出水CODcr平均濃度為3.19×103mg/l,平均CODcr去除率為20.79%;好氧生物鐵出水CODcr平均濃度為741mg/l,平均去除率為76.77%;接觸氧化池出水CODcr平均濃度為432mg/l,平均CODcr去除率為38.07%;全流程平均CODcr去除率為89.37%,進水PH 5~6,出水PH 7~8。

第一階段試驗的數(shù)據(jù)表明,本組合工藝處理CODcr濃度≤5.00×103mg/l的抗生素化學(xué)制藥廢水,效果顯著,尤其是好氧生物鐵單元的效果最為突出,全流程出水CODcr去除率接近90%,CODcr指標遠優(yōu)于DB44/26-2001三級排放限值,而且本系統(tǒng)能將弱酸性的進水自動調(diào)節(jié)至中性出水,不用加堿調(diào)節(jié)PH。但是這一階段的試驗結(jié)果,還未達到我們擬定的第二檔處理目標,即尚未達到DB44/26-2001二級排放限值和工廠回用水要求。為此,我們繼續(xù)進行工藝改進,以求獲得更好的效果,同時有廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務(wù)平臺咨詢具備類似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。

五、調(diào)整工藝及擴大試驗效果分析

根據(jù)抗生素化學(xué)制藥廢水含有相當(dāng)部分易揮發(fā)有機物這一情況,我們對原廢水進行了預(yù)曝氣處理試驗,發(fā)現(xiàn)對去除CODcr有明顯的效果。于是將試驗工藝作如下調(diào)整。

 

預(yù)曝氣池置有生物鐵填料,氣水比為5:1~7:1,連續(xù)進水預(yù)曝氣后進入?yún)捬跎镨F池。

試驗工藝調(diào)整后,適當(dāng)加大了試驗單元設(shè)備的容積,日處理水量增加至240L,進水CODcr濃度控制在4000mg/l左右。

這一階段試驗時間從2002年2月至2002年4月底,表二列出試驗工藝調(diào)整后CODcr去除率數(shù)據(jù)(表二附后)。

從表二的數(shù)據(jù)分析可見,試驗工藝調(diào)整后,在室溫范圍21.5~32℃,進水濃度為3.02×103~4.67×103mg/l,進水CODcr濃度為3.55×103mg/l;預(yù)曝氣池出水CODcr平均濃度為1.90×103mg/l,平均去除率達48.90%;厭氧生物鐵池出水CODcr平均濃度為734.8mg/l,平均去除率達57.80%;好氧生物鐵出水CODcr濃度為262.9mg/l,平均去除率達62.6%;全流程出水CODcr平均濃度為208.1mg/l,全系統(tǒng)CODcr總?cè)コ势骄鶠?3.8%,出水CODcr值穩(wěn)定達到并優(yōu)于DB44/26-2001二級排放標準限值,并可達到工廠回用水質(zhì)要求。

六、研究試驗工作小結(jié)

1、 研究試驗結(jié)果表明,應(yīng)用生物鐵—接觸氧化組合技術(shù)處理抗生素化學(xué)制藥廢水,處理效果顯著,對高難度化學(xué)制藥有機廢水的處理獲得了突破性進展,其CODcr去除率可穩(wěn)定>90%,經(jīng)處理后的出水可達到工廠回用水的水質(zhì)要求。

2、 此組合工藝流程簡潔,操作方便。生物鐵池經(jīng)活化的鐵填料用量僅為池容的1/10左右(重量比),每半年僅需補充原始鐵填料用量的1/5~1/10,不用投加其它化學(xué)藥劑。沉淀池的生物污泥可回流至厭氧池進一步消化,需外排污泥量很少。

3、 此工藝推廣應(yīng)用于抗生素類化學(xué)制藥廢水的治理工程,將獲得顯著的環(huán)境效益。以廣州白云化學(xué)制藥廠日處理700噸,平均CODcr濃度3500mg/l的綜合廢水為例,每天可減少排放CODcr2.205噸,以年生產(chǎn)運行300天計,每年可減少排放CODcr661.5噸。這對改善珠江河的水質(zhì),將有重要作用。

4、 處理后的廢水可供工廠回用(例如用作循環(huán)冷卻水,鍋爐沖灰水等)。可節(jié)約大量水資源,也具有可觀的經(jīng)濟效應(yīng)。

5、 此工藝對含復(fù)雜組分難降解有機廢水具有顯著的處理效果,可廣泛推廣應(yīng)用于其它種類制藥,化工合成等有機廢水的處理。

6、 應(yīng)用這一組合工藝,雖然對抗生素化學(xué)制藥廢水處理已取得突破性進展,但對達到我們的第三檔目標(DB44/26-2001一級排放限值)尚有一段距離。要達到更高的處理效果,除了繼續(xù)調(diào)整,優(yōu)化試驗參數(shù)(例如探索最適宜的厭氧停留時間等)之外,可能還要配套其它的深度處理技術(shù),我公司將繼續(xù)開展這方面的研究。(上虞華杰環(huán)保有限公司)