序列間歇式活性污泥技術(shù)短程同步硝化反硝化耦合除磷的研究
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-12-23 11:19:13
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
摘要: 在序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR)中,以模擬城市污水為處理對(duì)象,考察了在穩(wěn)定運(yùn) 行期間的典型周期里COD、TP、TN、DO、pH以及ORP的變化規(guī)律。試驗(yàn)表明,在SBR反應(yīng)器中實(shí) 現(xiàn)短程同步硝化反硝化耦合除磷是完全可行的,在溫度為20~25℃、pH值為7.12~7.43的條件 下,系統(tǒng)對(duì)COD的去除率達(dá)到95.6% ,對(duì)TP和TN的去除率分別為88.8% 和87% ,實(shí)現(xiàn)了短程同 步硝化反硝化與反硝化除磷的統(tǒng)一。
關(guān)鍵詞: 序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR); 短程同步硝化反硝化; 反硝化除磷
生物法已廣泛用于去除大型綜合污水處理系統(tǒng) 中的氮、磷,但由于聚磷菌與硝化菌之間存在泥 齡矛盾、碳源不足等問題而限制了對(duì)氮、磷的去除效 果 。短程同步硝化反硝化的實(shí)現(xiàn)可以很好地解 決脫氮除磷的泥齡矛盾,通過控制泥齡來淘洗出泥 齡更短的亞硝酸鹽菌,以此來迎合聚磷菌所需的短 泥齡 J。短程同步硝化反硝化技術(shù)較傳統(tǒng)脫氮技 術(shù)更具優(yōu)勢(shì),不僅節(jié)省了25% 的曝氣量,同時(shí)還縮 短了反應(yīng)時(shí)間、減少了反應(yīng)器容積 。碳源不足這 一問題則可通過反硝化除磷來解決 J。因此,筆 者考慮把短程同步硝化反硝化技術(shù)與反硝化除磷技 術(shù)相結(jié)合,這樣不僅可減少污水處理費(fèi)用,而且可實(shí) 現(xiàn)在同一反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行有機(jī)物的降解和脫氮除磷, 從而提高了系統(tǒng)的處理能力和效率。筆者則主要研 究了該反應(yīng)過程中COD、TP、TN、DO、pH以及ORP 的變化規(guī)律。
1 試驗(yàn)材料和方法
1.1 試驗(yàn)裝置
試驗(yàn)裝置采用序批式活性污泥反應(yīng)器(SBR) (見圖1)。反應(yīng)器由有機(jī)玻璃制成,內(nèi)徑為20 cm, 高為44 cm,有效容積為12 L。在其側(cè)壁垂直設(shè)5 個(gè)取樣口,用于取樣及排水,底部設(shè)有放空排泥管以 及微孔曝氣頭。運(yùn)行時(shí)采用空壓機(jī)曝氣,通過轉(zhuǎn)子 流量計(jì)調(diào)節(jié)曝氣量,并以電動(dòng)攪拌機(jī)慢速攪拌以提 高固液混合程度,保持泥水混合均勻。反應(yīng)器每天 運(yùn)行兩個(gè)周期,具體操作流程為:瞬時(shí)進(jìn)水一厭氧攪 拌40 min一曝氣攪拌4 h一沉淀0.5 h一排水一靜置 6.5 h。在每個(gè)周期開始運(yùn)行時(shí)排出泥水混合液160 mL。試驗(yàn)污泥取自瀝涪污水處理廠曝氣池的回流 污泥,經(jīng)過一段時(shí)間的培養(yǎng)馴化,實(shí)現(xiàn)了短程同步硝 化反硝化耦合除磷。
圖1 試驗(yàn)裝置 |
1.2 原水水質(zhì)
原水為人工配制的模擬城市污水,主要成分為 NH4C1、KH2PO4、FeSO4、MgSO4、CaC12,配以淀粉和 無水乙酸鈉為有機(jī)碳源,同時(shí)投加NaHCO 調(diào)節(jié)原水 的pH。原水水質(zhì)如下:氨氮為26.45—30.25 mg/L、 TP為5.42~7.0l mg/L、COD為213.59~268.84 mg/L、pH值為7.12~7.43、溫度為20~25℃ 。
1.3 分析方法
氨氮:納氏試劑比色法;亞硝酸鹽氮:N一(1一 萘基)一乙二胺比色法;硝酸鹽氮:麝香草酚分光光 度法;COD:哈;亓鞅壬;TP:鉬銻抗分光光度 法;MLSS:重量法;DO、pH、ORP:在線監(jiān)測(cè)。
2 結(jié)果與討論
經(jīng)過一段時(shí)間的培養(yǎng)馴化,出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家 一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)一個(gè)典型周期內(nèi)的有機(jī)物、TP、氮 以及電化學(xué)參數(shù)的變化情況進(jìn)行分析。
2.1 有機(jī)物及TP的變化規(guī)律
在典型周期內(nèi),短程同步硝化反硝化耦合除磷 過程中有機(jī)物和總磷的濃度變化見圖2。
圖2 有機(jī)物和總磷的濃度變化 |
由圖2可知,在厭氧結(jié)束后,COD由228.64 mg/L迅速降至22.61 mg/L,去除率約為90%,與此 同時(shí),總磷由5.62 mg/L上升至46.04 mg/L,釋磷 量為40.42 mg/L,平均釋磷速率為60.63 mg/(L· h)。這主要是因?yàn)椋聪趸哿拙纸怏w內(nèi)的多聚 磷酸鹽,并以主動(dòng)運(yùn)輸方式吸收有機(jī)物,將其合成 PHB,同時(shí)釋放出無機(jī)磷。這樣,釋磷越多則合成的 PHB就越多,表現(xiàn)為被消耗的有機(jī)物就越多。COD 的有效快速降解,不僅使PHB得到積累,亦為后續(xù) 的吸磷提供了充足能量,同時(shí)也使COD在厭氧段得 到高效去除。而在隨后的好氧段中,反硝化聚磷菌 以NO:-為電子受體,其氧化胞內(nèi)PHB時(shí)所產(chǎn)生的 能量被ADP獲得,并結(jié)合外界環(huán)境中的H。P0 合成 ATP,從而進(jìn)行細(xì)胞合成和維持生命活動(dòng)。此時(shí)由 于H PO 被過量攝入細(xì)胞體內(nèi),從而達(dá)到從污水中除磷的效果。因此,在好氧段結(jié)束后,反應(yīng)器中的COD最終降至10.05 mg/L,去除率達(dá)到95.6%,TP 最終降至0.63 mg/L,去除率達(dá)到88.8% 。
2.2 氮元素的變化規(guī)律
在典型周期內(nèi),短程同步硝化反硝化耦合除磷 過程中NH;一N、NO;一N、NO3-一N以及TN的變 化規(guī)律見圖3。 由圖3可知,在整個(gè)典型周期的反應(yīng)過程中,亞 硝酸鹽氮和硝酸鹽氮始終保持在一個(gè)較低的濃度范 圍內(nèi)。亞硝酸鹽氮濃度在初始曝氣時(shí)一直很低,經(jīng) 3 h曝氣后,出現(xiàn)了小幅上升,隨后又逐漸降低;而 硝酸鹽氮濃度只在反應(yīng)結(jié)束時(shí)出現(xiàn)了小幅上升。這 主要是由于氧擴(kuò)散的限制,形成了DO濃度梯度,加 上體系內(nèi)的DO濃度較低,氧氣無法深入到微生物 絮體內(nèi)部,從而出現(xiàn)“表里不一”的現(xiàn)象,為硝化和 反硝化反應(yīng)的進(jìn)行分別提供了有利環(huán)境,實(shí)現(xiàn)了同 步硝化反硝化。由于微生物絮體外表面的DO濃度 較絮體內(nèi)部的高而形成了好氧區(qū),以硝化菌為主,發(fā) 生了硝化反應(yīng),而氧氣濃度較低使硝化反應(yīng)又只能 停留在亞硝酸鹽階段,出現(xiàn)了短程硝化現(xiàn)象;絮體內(nèi) 部則由于氧傳遞受阻及外部氧大量消耗而形成缺氧 區(qū),反硝化菌占優(yōu)勢(shì),發(fā)生了反硝化反應(yīng),從而實(shí)現(xiàn) 了短程同步硝化反硝化。從圖3還可知,在典型周 期內(nèi),氨氮濃度隨運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)而降低,從反應(yīng)初 始時(shí)的27.05 mg/L降至0.51 mg/L,去除率達(dá)到 98%。在反應(yīng)初期,氨氮濃度有所下降,這是由稀釋 效應(yīng)引起的。而總氮的降解曲線與氨氮的降解曲線 大致相同,這是因?yàn)檫M(jìn)水氮源主要為氨氮,且在整個(gè) 反應(yīng)過程中,由氨氮轉(zhuǎn)化的亞硝酸鹽氮與硝酸鹽氮 一直沒有得到較多積累,使總氮始終保持與氨氮同 樣的下降趨勢(shì),由進(jìn)水時(shí)的30.19 mg/L降至出水時(shí) 的3.95 mg/L,去除率達(dá)到87%。
圖3 氮元素的濃度變化 |
2.3 電化學(xué)參數(shù)的變化
2.3.1 DO的變化規(guī)律
從試驗(yàn)可知,在厭氧結(jié)束后的前3 h曝氣反應(yīng) 內(nèi),反應(yīng)體系的DO濃度從厭氧時(shí)的0.15 mg/L迅 速升至好氧初期的0.80 mg/L左右,隨后維持在 0.80~0.95 mg/L,此環(huán)境利于短程同步硝化反硝 化的進(jìn)行。出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因主要有兩方面:一是 在該時(shí)間段內(nèi),微生物處于對(duì)數(shù)增殖期,耗氧速率處 于最大時(shí)期;二是硝化菌將氨氮氧化成亞硝酸鹽氮 的過程需要消耗大量的氧氣。在這兩方面的共同作 用下,供氧速率與耗氧速率達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,并維持在 較低的DO濃度范圍內(nèi)。隨著曝氣進(jìn)人最后1 h,反 應(yīng)體系里的微生物處于減速增殖期,甚至是內(nèi)源呼 吸期,需氧量迅速降低;同時(shí)由于反應(yīng)器內(nèi)的氨氮已 近乎耗盡,硝化反應(yīng)速率與耗氧速率也隨之迅速降 低,導(dǎo)致體系的DO濃度迅速升高。但在整個(gè)反應(yīng) 過程中,幾乎沒有出現(xiàn)硝酸鹽氮的積累,而且在DO 濃度迅速升高前,體系中TP濃度已達(dá)到較高的出 水標(biāo)準(zhǔn)。這說明在反應(yīng)體系內(nèi)實(shí)現(xiàn)了短程同步硝化 反硝化耦合除磷。
2.3.2 pH及ORP的變化規(guī)律
試驗(yàn)結(jié)果表明,進(jìn)水的pH及ORP分別為7.18 和一29 mV,反應(yīng)結(jié)束時(shí)分別為7.52和139 mV。
從試驗(yàn)可知,pH在厭氧段呈一定的下降趨勢(shì), 厭氧結(jié)束時(shí),pH值降至6.85。這是由于污水中的 有機(jī)碳源首先轉(zhuǎn)化為揮發(fā)性脂肪酸供微生物厭氧釋 磷,這期間產(chǎn)生了CO ,CO 溶解在水中使得pH有 所降低。在好氧初期,pH以較快的速度升高,這主 要是因?yàn)槠貧獠粩鄬a(chǎn)生的CO 吹脫。待曝氣進(jìn) 行至2 h左右時(shí),pH由上升轉(zhuǎn)而下降,這主要是因 為硝化反應(yīng)產(chǎn)生了H 。pH的下降一直持續(xù),當(dāng)曝 氣進(jìn)行了3 h時(shí),pH又出現(xiàn)緩慢上升,直至反應(yīng)結(jié) 束。這是因?yàn),在這個(gè)階段氨氮近乎降解完全,堿度 大于硝化所需。
ORP在厭氧段快速下降,厭氧結(jié)束時(shí),ORP降 至一129 mV。在好氧初期,ORP出現(xiàn)迅速上升現(xiàn) 象,隨后仍持續(xù)增大,直到反應(yīng)結(jié)束時(shí)ORP升至139 mV。這是因?yàn)樵诤醚醭跗,COD濃度較低,異養(yǎng)菌 無法再大量攝取有機(jī)物,而此時(shí)氨氮濃度較高,硝化 菌的比增殖速率大大超過異養(yǎng)菌,故出現(xiàn)ORP迅速 上升現(xiàn)象;后來隨著氨氮濃度不斷降低,硝化速率不 斷減小,耗氧速率小于供氧速率,且硝化菌的比增殖 速率明顯小于異養(yǎng)菌,從而使得ORP上升速度減 緩。
3 結(jié)論
① 在SBR中,通過厭氧一好氧運(yùn)行方式培 養(yǎng)、馴化活性污泥,使其具有短程同步硝化反硝化耦 合除磷特性,從而實(shí)現(xiàn)了短程同步硝化反硝化與反 硝化除磷的統(tǒng)一。
② 當(dāng)溫度為20~25℃、pH值為7.12~ 7.43、氨氮為26.45—30.25 mg/L、TP為5.42— 7.O1 mg/L、COD為213.59—268.84 mg/L時(shí),SBR 短程同步硝化反硝化耦合除磷系統(tǒng)對(duì)COD的去除 率為95.6% 、對(duì)TP的去除率為88.8%、對(duì)TN的去 除率為87%。 來源:中國(guó)給水排水