1 概況
石化20萬T/A聚酯二階段工程污水處理部分是在原污水處理場基礎(chǔ)上進行改擴建完成的,主要承擔(dān)聚酯二階段工程PTA等工藝裝置產(chǎn)生的工業(yè)污水和生活污水的處理任務(wù)。新增處理規(guī)模為800m3/H,并對原污水處理系統(tǒng)進行改造,使整個污水處理場的處理能力達到了1320m3/H。聚酯二階段工程產(chǎn)生的工業(yè)污水比較復(fù)雜,尤其是PTA污水是較難處理的廢水,所以,選擇一個合理的處理工藝,無論對壓縮基建投資還是對節(jié)約運行費用,都會產(chǎn)生重要的作用。
2 工藝方案選擇
2.1 國內(nèi)PTA污水處理情況
(1)揚子石化PTA污水處理。采用厭氧+好氧工藝,經(jīng)過多年改造現(xiàn)已由UASB(上浮厭氧污泥床)改為厭氧復(fù)合床。即向池內(nèi)添加軟性填料,使厭氧池的運行基本保持穩(wěn)定。由于軟性填料本身不耐用,幾年需要更換一次,厭氧污泥易流失等原因致使影響處理效果。所以,出水達不到國家排放標(biāo)準(zhǔn),還需排放至下一級污水場繼續(xù)處理。
(2)儀征化纖PTA污水處理。采用厭氧+空曝工藝,所采用的厭氧池是帶三相分離器的厭氧生物濾池,即UASB+纖維濾料(軟性填料)進水經(jīng)過脈沖發(fā)生器間斷進水,保持配水系統(tǒng)布水均勻。其為中溫型、敞開式結(jié)構(gòu),冬天不需保溫。該系統(tǒng)設(shè)置了較大容積的調(diào)節(jié)池,停留時間為3.5天,避免了系統(tǒng)受到?jīng)_擊。厭氧+普通空曝之后,出水COD在600mg/L左右,仍需排放到總廠污水處理進行再處理。
(3)烏石化PTA污水處理采用兩段普通空曝工藝,雖然處理后的污水可達到國家排放標(biāo)準(zhǔn),但是停留時間長、占地大、能耗高、污泥產(chǎn)量大、處理成本高。
2.3 選擇主體工藝
從上面的比較可以看到,兩段空曝工藝達能實現(xiàn)達標(biāo)排放,但聚酯工程PTA污水處理是在老廠區(qū)依托現(xiàn)有處理設(shè)施擴建。如果采用兩段空曝方案必須全部占用化工廠的后期雨水池,這樣以來,會破壞后期雨水池的隔油作用,有可能使排放的雨水油含量超標(biāo),引發(fā)新的環(huán)保問題。而且根據(jù)公司多年的污水處理運行經(jīng)驗,一級處理不宜采用普通空曝法。前些年在使用普通空曝法工藝對高濃度的dmT廢水進行預(yù)處理時,經(jīng)常發(fā)生污泥膨脹引起的污泥流失現(xiàn)象,尤其是在受到?jīng)_擊的情況下更是如此。而在1986~1989年將普通空曝法改為安裝軟性填料的接觸氧化法后,基本上避免了污泥膨脹引起的污泥流失現(xiàn)象,耐沖擊負荷的能力較強,污泥生成量少,所以此次擴建一級處理仍采用接觸氧化法。有石化污水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務(wù)平臺咨詢具備類似污水處理經(jīng)驗的企業(yè)。
另外,石化污水處理場從1986年開始使用純氧曝氣活性污泥法處理dmT廢水,一直保持了較高的處理綜合合格率,多年來積累了大量的運行經(jīng)驗。以氧氣代替空氣,由于氧氣分壓大,轉(zhuǎn)移率高,能使曝氣池內(nèi)溶解氧維護在6~8mg/L之間。在這種高濃度的溶解狀況下,能產(chǎn)生密實易沉的活性污泥,即使BOD污泥負荷達1.0kg/kg.MLSS.d也不會發(fā)生污泥膨脹現(xiàn)象。由于污泥密度大、易于沉淀濃縮、在曝氣池內(nèi)污泥濃度可達5~7g/L,從而增大了容積負荷,縮短了曝氣時間。與空曝相比純氧曝氣具有高效、低電耗、占地面積小、剩余污泥少的特點。而且在污水處理場擴建之前,鄰近空分廠的制氧裝置也進行了擴建,有充足的氧氣資源可利用,所以二級處理采用純氧曝氣。
2.4 純氧曝氣裝置選定
純氧曝氣部分是工藝流程中的關(guān)鍵部分,常見的純氧曝氣有密閉式純氧裝置和敞開式純氧裝置兩種,表1列出了處理水量為800m3/H、進水COD為1500mg/L時,這兩種純氧裝置所需要的各種條件和基本數(shù)據(jù)。
敞開式工藝控制簡單、不會因產(chǎn)生可燃氣體等原因給裝置的運行帶來危險性,但其各項工藝性能指標(biāo)比密閉式稍差,還存在噴咀容易被聚酯污水中帶來的纖維類雜物堵塞等嚴(yán)重問題。而LINDE公司密閉式純氧曝氣工藝裝置自1986年以來一直在公司供排水廠穩(wěn)定進行,作為高濃度石油化工污水的二級處理,其較強的抗沖擊能力、優(yōu)良的出水水質(zhì)及長周期無故障的運轉(zhuǎn)性能已為國內(nèi)環(huán)保界認可。因此,新建純氧曝氣裝置仍選用LINDE公司密閉式純氧裝置。
3 聚酯工程PTA污水處理工藝流程
3.1 工藝流程
通過調(diào)研和分析,將聚酯二階段工程PTA污水處理主體工藝確定為接觸氧化+純氧曝氣,加上其他配套工藝,最終確定的工藝流程見圖1,主要參數(shù)見表2。
(1)污水預(yù)處理。PTA、PET裝置的生產(chǎn)污水及現(xiàn)有化工污水、滌綸有機污水用泵送至污水場的中和配水池。中和配水池內(nèi)設(shè)有在線PH計,用以實現(xiàn)根據(jù)PH的變化隨時加入適量的濃硫酸或弄氫氧化鈉,保證進入后續(xù)處理系統(tǒng)的污水PH值在6~9。配水池為水量分配設(shè)施,當(dāng)水量正常時,水經(jīng)過溢流堰至均質(zhì)池,水量超標(biāo)時,經(jīng)溢流堰至事故調(diào)節(jié)池。為使污水充分混合,保證出水水質(zhì)基本均勻,勻質(zhì)池設(shè)有空氣攪拌設(shè)備(螺旋曝氣器)。由于PTA生產(chǎn)污水中缺少氮磷等營養(yǎng)成分,故需在均質(zhì)池內(nèi)投加尿素(3T/d)和磷酸二氫鉀(1T/d),以保證生化處理過程所需營養(yǎng)。同時可以查看中國污水處理工程網(wǎng)更多技術(shù)文檔。
(2)一級生化處理。PTA等裝置產(chǎn)生的高濃度污水經(jīng)預(yù)處理后從均質(zhì)池進入接觸氧化池進行一級生化處理。接觸氧化池采用曝氣均勻平穩(wěn)的蘑菇型中孔曝氣器,填料采用不易堵塞、安裝使用方便的懸浮梅花型多孔填料。接觸氧化池出水經(jīng)泵提升至接觸氧化沉淀池。泥水在豎流式接觸氧化沉淀池分離后,出水流至混合池。接觸氧化沉淀池的污泥用泵打至新建脫水機房。實驗表明接觸氧化的COD去除率應(yīng)該在20%以上,因此預(yù)計經(jīng)過一級生化處理后,高濃度污水的COD從6300mg/L可以降到5000mg/L以下。再利用混合池將除生活污水、清凈下水以外的不同濃度的污水混合均勻,混合后的污水COD約為3400mg/L。
(3)二級生化處理;旌铣爻鏊⑸钗鬯、清凈下水分別進入純氧曝氣池Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的第一段進行混合反應(yīng),此時混合后的COD值為1500mg/L左右。純氧曝氣池通過3項控制(即供氧控制、氧氣轉(zhuǎn)化控制、尾氣含氧量和尾氣閥門開啟度控制)、一項報警來實現(xiàn)自動化,完成污水處理工藝。混合液進入輻流式沉淀池進行泥水分離后,出水COD小于100mg/L達標(biāo)排放,污泥回流到氧曝池的第一段,剩余污泥用泵打至新建脫水機房。
4 實際運行效果
此工藝流程充分吸收了原污水處理場成功的運行經(jīng)驗,并依托了老廠現(xiàn)有設(shè)施進行工藝優(yōu)化,核心純氧曝氣部分引進了德國的先進技術(shù)和設(shè)備。項目投產(chǎn)后成功地處理了PTA等工藝裝置所產(chǎn)生的污水,在不到一個月的時間里,三套氧曝出水都實現(xiàn)了達標(biāo)排放,穩(wěn)定運行后出水COD長期持在70mg/L以下。說明此工藝流程合理實用,為PTA廢水的處理找到了一條成功之路。來源:谷騰水網(wǎng)