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水解酸化—UASB—SBR 組合法處理印染廢水

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2010-7-16 10:00:48

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印染廢水主要來(lái)自退漿、煮煉、漂白、絲光、染色、印花、整理工段。生產(chǎn)工段的特點(diǎn)決定了印染廢水具有“高濃度、高色度、高pH、難降解、多變化”五大特征。一般情況下,COD平均為800~2000 mg/L,也有不少?gòu)S家的廢水COD指標(biāo)平均達(dá)2500~4500 mg/L;色度一般為200~800倍,有的甚至高達(dá)1000~2000倍;pH一般為10~13,個(gè)別為13~14;BOD5/COD為25~0.4,多數(shù)不到0.3;平均每印染100 m要排放廢水2.5~3m3(布窗以914mm計(jì)),水量極不均勻。

  因此,在選擇處理工藝時(shí)必須充分考慮印染廢水的這些特征,對(duì)癥下藥。

  1 工藝流程

  印染廢水的五大特征,也是印染廢水治理的五大難題。在選擇治理方法〔工藝路線〕時(shí),必須妥善解決好這五大難題。對(duì)于高濃度印染廢水,則必須選擇可靠的組合工藝,使其濃度降下來(lái),達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。顯然,單純采用物化法很難滿足要求,一是因?yàn)檫\(yùn)行費(fèi)用高,二是因?yàn)槲勰喈a(chǎn)量大,處理困難,存在二次污染隱患。對(duì)于高色度印染廢水,則必須找到好的脫色方法,并要求脫色入法簡(jiǎn)單,運(yùn)行費(fèi)低,用投藥混凝、O3氧化、活性炭吸附、電解等方法雖然有好的脫色效果,但廠家因長(zhǎng)期運(yùn)行費(fèi)用太高而無(wú)法承受(高達(dá)1~2元/m3),因而必須尋找新的方法。

  對(duì)高pH印染廢水,則必須用簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的方法,在廢水進(jìn)入處理系統(tǒng)之前將pH調(diào)整到6~9范圍內(nèi)。對(duì)難生物降解的印染廢水,則必須采取有效措施,增加可生化性。對(duì)多變化的印染廢水,則必須采用加大調(diào)節(jié)池容量(這是以往特別容易忽視的問(wèn)題)的辦法,保證水量、水質(zhì)、色度達(dá)到相對(duì)均勻的要求,為后續(xù)工藝創(chuàng)造良好的進(jìn)水條件,為此,我們提出了如圖1所示的印染廢水處理工藝流程。

  2 工藝特點(diǎn)及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)

  上述工藝方法我們已在綿陽(yáng)和成都2家印染廠廢水處理工程中實(shí)施?偨Y(jié)2項(xiàng)工程運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),該方法具有以下待點(diǎn):

(1)以廢治廢。用高濃度、高堿度(pH)的煮煉和絲光廢水取代清水加堿的脫硫除塵用水,可起一舉多得的作用。一方面這2股廢水呈堿性,煙氣呈酸性,可起酸堿中和并達(dá)脫硫目的;另一方面可以節(jié)約水資源和堿投加量。麻石除塵器本身需耗大量自來(lái)水,若脫硫則必須投加堿液。在成都、綿陽(yáng)2家印染廠的運(yùn)行結(jié)果表明,每天可為工廠節(jié)約清水1000M3左右,且進(jìn)脫硫除塵器的廢水pH為12~14,經(jīng)脫硫除愛后pH降為8~10。這不僅解決了印染廢水pH高的問(wèn)題,而且使煙氣林格曼黑度、總懸浮顆粒物(TSP)、S02皆達(dá)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),脫硫率達(dá)70%~85%,同時(shí)使處理裝置進(jìn)水COD從6000—8000mg/L降為4000—6000mg/L。

  (2)調(diào)節(jié)、酸化池功效明顯。為解決好印染廢水“多變化”的難題,調(diào)節(jié)池容量必須足夠大。根據(jù)我們的工程實(shí)踐,調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)量須達(dá)日處理水量的60%~80%,有條件達(dá)100%最好。本工藝采用調(diào)節(jié)池、酸化池共建,可節(jié)約占地和投資。特別是酸化池采用厭氧折流方式,經(jīng)培養(yǎng)酸化菌,有效地克服了印染廢水可生化性差的問(wèn)題。經(jīng)酸化處理后廢水的可生化性明顯提高,BOD5/COD從0.15~0.3提升到0.3~0.45。

  (3)UASB脫色率及COD去除效率高。經(jīng)酸化處理后的廢水,由于可生化性提高,使UASB的進(jìn)水水質(zhì)及水量穩(wěn)定,出水COD去除率達(dá)65%~80%從4000~5000mg/L降為600~l000mg/L,且產(chǎn)CH4氣明顯;特別是由于厭氧脫色菌的培養(yǎng),脫色效率高達(dá)60%~80%,色度從600~800倍降至80~150倍,為保證出水達(dá)標(biāo)排放起到關(guān)鍵作用。有印染廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項(xiàng)目服務(wù)平臺(tái)咨詢具備類似污水處理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。

 (4)曝氣方法先進(jìn)。本方法并沒采用常用的鼓風(fēng)曝氣方式,而是采用自吸射流曝氣裝置,其充氧效率達(dá)1.8~2.5kg/(kw·h),且消除了鼓風(fēng)機(jī)的噪聲污染,大大減少了曝氣頭的維修工作,使用壽命長(zhǎng)。同時(shí),因采用了先進(jìn)的SBR運(yùn)行工藝,COD去除率達(dá)80%以上,色度去除率達(dá)50%,進(jìn)一步保證了廢水的達(dá)標(biāo)排放。

  (5)污泥回流處理方式獨(dú)特。由SBR排出的剩余好氧活性污泥不是直接排放,而是返回調(diào)節(jié)酸化池,再進(jìn)入U(xiǎn)ASB,經(jīng)厭氧消化處理后從UASB排放。這種污泥回流處理方式可使整個(gè)系統(tǒng)的剩余污泥減量1/3~2/3,且經(jīng)厭氧消化后污泥基本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定,易脫水,不發(fā)臭,可直接作肥料使用。

  (6)污泥膨脹控制方法有效。該系統(tǒng)在調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的最大問(wèn)題是曝氣池污泥膨脹,最惡劣時(shí)SVI(污泥膨脹指數(shù))達(dá)600~800,造成污泥沉降性能極差,隨出水大量流失。鏡檢分析表明,污泥膨脹為絲狀菌膨脹。其原因是曝氣池進(jìn)水濃度過(guò)高,池中DO(溶解氧)濃度低,N、P缺乏。適量投加尿素和磷肥,將pH調(diào)至8.0~8.5之間(這一點(diǎn)非常重要,一般UASB出水pH在6~7),可使絲狀菌受到明顯抑制。

  3 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

  廢水處理主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下

  (1)處理水量2000m3/d。

  (2)進(jìn)、出水水質(zhì)見表1。

  (3)總投資約240萬(wàn)元,單位投資約l200元/m3。

  (4)占地面積1500~2500 m2,即O.75~1.25m2/m3)。

  (5)運(yùn)行費(fèi)用0.6~0.8元/m3,若將節(jié)約的自來(lái)水費(fèi)計(jì)算在內(nèi),則更低。

  (6)裝機(jī)容量為180kw,每天耗電1200~1600kW·h,去除1kgCOD耗電約0.35kW·h。

  表1進(jìn)水、出水水質(zhì)

項(xiàng)目

COD/mg·L-1

BOD5/mg·L-1

SS/mg·L-1

pH

色度/

進(jìn)水

25004500

6001000

400600

914

100600

出水

80150

3040

2070

69

5060

GB428792二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

180

40

100

69

80

                  

  4 結(jié)束語(yǔ)

  采用本工藝處理印染廢水具有投資省、運(yùn)行費(fèi)低、操作簡(jiǎn)便的特點(diǎn),可使具有“高濃度、高色度、高pH、難降解、多變化”五大特征的印染廢水實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。來(lái)源:谷騰水網(wǎng)