酵母前處理技術(shù)處理食品工業(yè)廢水
中國污水處理工程網(wǎng) 時間:2009-11-24 10:43:07
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
1、前言
隨著人們生活水平的提高,食品工業(yè)發(fā)展迅速,隨之而來的是大量的食品工業(yè)廢水的產(chǎn)生。按照傳統(tǒng)的食品工業(yè)廢水治理技術(shù),對含油類食品生產(chǎn)廢水是先除油后進行生化處理,也即采用加壓氣浮、油脂分離去油后再用活性污泥法處理。該技術(shù)較為成熟、可行。但也存在一些弊病,如前處理占地面積大,處理廢油也要占用一些勞力與費用等,從資源化角度講是不合算的,因此該技術(shù)有改進之必要。
能否在前處理廢油等方面探索一條成功道路,即實現(xiàn)廢油資源化?日本環(huán)境工作者在此方面進行了一些有意義的探索,即采用酵母處理法,以實現(xiàn)廢油處理資源化。
2、酵母處理廢油的資源化技術(shù)
2.1 酵母處理技術(shù)的可行性分析
采用酵母制造味精、醬油、啤酒等歷史由來已久,而采用酵母處理食品工業(yè)廢水可以實現(xiàn)高負荷運行,對部分高鹽、高油脂、含殺菌劑廢水可望保持較高的處理能力。而酵母本身含較多蛋白質(zhì)、脂類、維生索等有效物質(zhì),其剩余酵母可用作肥料與飼料,且不產(chǎn)生新的廢棄物,采用酵母處理技術(shù)可取代原廢油處理裝置又可節(jié)省一些處理費用。因此,以酵母處理技術(shù)處理食品工業(yè)廢水是一項很有前途的前處理技術(shù),可實現(xiàn)食品工業(yè)廢水處理資源化目標(biāo)。
2.2 酵母處理技術(shù)的實驗論證
為判定該技術(shù)的可行性,需采用試驗結(jié)果加以論證,F(xiàn)以處理攪拌奶油為主要成份的果子制造工廠廢水為倒,論證其試驗結(jié)果判定其可行性。
2.2.1 實驗情況及處理工藝
該廢水主要水質(zhì)參數(shù)如下:pH:6.6、BOD;2840mg/L、CODcr:5460mg/L(可溶性CODcr:2:]7ling/L)、己烷萃取液:959mg/L、SS-190mg/L、TK—N:37mg/L、T—P:0.44mg/L、糖質(zhì):2371mg/L、有機酸:218mg/L。若換算為COD組分,油分占51 ,糖質(zhì)40 ,蛋白質(zhì)占5 ,也就是說,該類廢水中油、糖占90 左右。而使Img/L油分完全氧化則相當(dāng)于氧化2.9mg/LCODcr值。進一步的分析,該項廢水中以動物性油脂為主,其組成如表1所示。
經(jīng)過馴化培養(yǎng),篩選出以下8株酵母菌株作優(yōu)勢菌:Candida intermedia,Candidaedax.Candida fluiatilis,Candida famata,Candida hellenica,Trichosporon pullulans ,Trichaporon capitatum ,Trichospron peni—cillatam.
采用圖1所示的處理實驗工藝流程.采用上述菌株處理牛乳脂肪試驗結(jié)果如圖2所示。
由圖2可看出,以Candida intermedia分解性能最好,經(jīng)過6小時即將已烷萃取物濃度由lO00mg/L下降至18mg/L,其次是Trichosporonpullulans菌株減少至20mg/L.
圖1所示的酵母處理工藝圖,其試驗條件如表2所示。
該食品廢水經(jīng)酵母前處理工序處理后,BOD去除率達90 以上,已烷萃取物濃度降至30mg/L以下,余下l0 的BOD負荷及殘存己烷萃取物由后序活性污泥法處理,最終出水BOD 為20mg/L、SS:30mg/L、已烷萃取濃度5mg/L,達標(biāo)排放。此外,從表2可看出,酵母前處理技術(shù)的需氧量為0.6kgO:/去除kgBOD,僅為活性污泥法的 ,因此它屬節(jié)能型。從容積負荷考慮,設(shè)計值BOD高達10kg/m!,實驗值為8~15kg/m ·d,為要維持高負荷則要求F/M達1.0kgBOD/kg酵母·天,要求其菌體濃度7000 15000mg/L,而適應(yīng)高濃度菌體條件正是酵母的特性之一,此外,酵母適應(yīng)在酸性范圍活動,故pH應(yīng)維持在6.0~6.5之間較為合適。
2.2.2 酵母法處理試驗結(jié)果
采用酵母法處理試驗運行結(jié)果見圖3及表3。
由圖3可看出,處理試驗BOD容積負荷在8~15kgBOD/m’·d之問變動,此間原始廢水與酵母處理出水變化見圖3,不論負荷如何變化,酵母處理水的己烷萃取液濃度均保持在20mg/L 以下,從而可保證最后出水為· 48·2mg/L以下。由表3可知,處理期間,廢水濃度變動幅度達2倍左右,而酵母處理出水并未受波動,而始終保持BOD去除率達90%以上。進一步試驗考察結(jié)果見圖4。由該圖可知.當(dāng)廢水在0.5~1.5kgBOD/kg酵母·天范圍內(nèi)時,酵母法的BOD去除率可保持在90以上,同樣負荷范圍,活性污泥法則低得多,僅65 左右。
酵母法能保持較好的處理性能,據(jù)認為與其酵母絮凝集團有良好的沉降性能有關(guān),即與SVI有關(guān),試驗發(fā)現(xiàn),BOD去除率高,即容積負荷在0.5~1.5kgBOD/kg酵母·日的范圍內(nèi),其SVI呈最小值為40ml/g,也即是酵母在SVI最小時其負荷高,與活性污泥法恰好相反。
2.3 剩余酵母的綜合利用
如上所述,酵母絮凝團系由真菌絲,假菌絲經(jīng)物理作用網(wǎng)絡(luò)而成,因而具有良好的沉降性及高菌體濃度而需氧量低,僅為活性污泥法的60 ,加上酵母絮凝團脫水性好,無須加藥脫水,因而其反應(yīng)槽、沉淀槽容積可大大減少。
據(jù)測算,剩余酵母產(chǎn)生量按折干計算為0.2kg/kgBOD去除,而活性污泥法則為0.4~ 0.6kg/去除kgBOD,即為其1/3左右。酵母菌體中以維生素為主,使得剩余酵母有效利用程度高,表4為剩余酵母成分值。
由表4看出,廢水處理過程中回收的剩余酵母的組成,其蛋白的含量并不遜于其它酵母,并且維生紊含量豐富,特別是適宜于菌類(蘑菇)生長必須的硫胺紊比市售的酵母計還多.在蘑菇栽培中作為發(fā)育紊最為有利。此外,如同活性污泥一樣作農(nóng)肥也是剩余酵母的利用途徑。
3、酵母處理技術(shù)的實際應(yīng)用
酵母處理技術(shù)實用化程度如何,是人們十分關(guān)注的問題。以日本為例,現(xiàn)已有12家食品工業(yè)廢水處理采用該處理技術(shù),獲得了較好的應(yīng)用結(jié)果。
如對某水產(chǎn)加工工場廢水處理,該工場廢水原采用活性污泥法處理,因進水負荷增大而處理困難。采用酵母前處理技術(shù),不僅克服了因負荷增大帶來的困難,同時由于廢水中含鹽分高達5000mg/L,過去使活性污泥運行條件惡化現(xiàn)象也得到克服。該場的運行條件及處理水質(zhì)情況詳見表5及表6。在污泥處理方面,以前單純采用括性污泥法,每處理公斤BOD負荷要運出6.6公斤脫水污泥泥餅,采用酵母前處理后的1992年則減少至2.2公斤泥餅/處理公斤BOD負荷,泥餅減少量約67 。酵母前處理技術(shù)在處理該項廢水最大的優(yōu)點是沉降性好及空氣耗量的減少。酵母處理過程污泥濃度保持10,000mg/L,SV。。為50~70 ,SVI:450"-~60ml/g。此外,由于酵母反應(yīng)槽內(nèi)DO(溶解氧)較低,但酵母凝集團擴散性好,故而DO僅維持在0.66mg/L(平均值)低范圍內(nèi)即可運行,相應(yīng)減少了空氣耗量。此外還有一點就是酵母法對去磷脫氮也有一定的效果。脫磷率、脫氮率分別達45.5%及52.9~/ 。據(jù)認為是酵母細胞形成過程中需要攝取水中氮與磷。
4、結(jié)束語
利用酵母前處理技術(shù)研究試驗工作仍在進一步進行之中,酵母技術(shù)適合處理難分離性固形物、高油脂分、山梨糖醇、高鹽份的工業(yè)廢水。由于酵母菌的特性,酵母菌凝集體良好的沉降性,高濃度的菌體濃度使得活性污泥法在此方面的問題得到解決,加上剩余酵母可用作農(nóng)肥飼料、菌類栽培發(fā)育素等,處理出路可得到解決,達到綜合利用的目的,實現(xiàn)資源化目標(biāo)。
在工程運用中,酵母處理技術(shù)可減少前處理用地面積,運行中可減少空氣消耗、保持穩(wěn)定的處理效果以及附帶有脫氮、脫磷之功效等均可在工程上進一步得到發(fā)揮與應(yīng)用。相信該技術(shù)不久的將來在廢水處理中會占有一席之地。作者: 譚鐵鵬