重慶市江津禾豐化工有限公司為氮肥生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)尿素1.2×105t,食品添加劑1.0×104t。為了建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè),公司近年來推行清潔 生產(chǎn),相繼對循環(huán)水,清污分流等進(jìn)行了一系列有利于節(jié)能環(huán)保的技術(shù)改造,2005年建成了終端污水處理裝置,將各車間廢水集中進(jìn)行處理后達(dá)標(biāo)排放。
1 廢水來源、水質(zhì)水量特點(diǎn)及排放要求
1.1廢水來源
廢水來源主要是合成氨系統(tǒng)和尿素系統(tǒng)所排工業(yè)廢水,包括各機(jī)泵密封冷卻水、鍋爐排污、循環(huán)冷卻水排污、過濾罐洗滌用水及脫鹽水、酸堿再生廢水等。
1.2水質(zhì)水量特點(diǎn)
廢水中,NH3-N是主要污染物,缺磷,少有機(jī)物,另含少量尿素及無機(jī)鹽。水質(zhì)色度低,不渾濁。每天廢水排放量大約1000t,但瞬時排放量起伏不定,洗罐時流量較大。
1.3排放要求
廢水排放執(zhí)行公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于GB13458-2001{合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。
2 CASS工藝
2.1工藝選擇
依據(jù)本公司廢水中的污染物為NH3-N,處理的主要任務(wù)是脫氮,使其達(dá)標(biāo)排放。而當(dāng)前污水處理脫氮除磷普遍采用生化法或以生化法為主的組合工藝,經(jīng)多方論證,反復(fù)比較,我們決定采用適合本公司水質(zhì)特點(diǎn),比較先進(jìn)的CASS工藝進(jìn)行處理。通過生物脫氮處理后的廢水能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
2.2工藝原理
CASS法是在間歇式活性污泥法(SBR法)的基礎(chǔ)上演變而來的一種廢水處理技術(shù)。在好氧條件下,廢水中的氨(或銨)態(tài)氮經(jīng)亞硝化細(xì)菌的作用,首先轉(zhuǎn)化成 亞硝態(tài)氮,然后經(jīng)硝化細(xì)菌的作用迅速轉(zhuǎn)變成硝態(tài)氮;改變廢水運(yùn)行條件,使其處于厭氧狀態(tài),在反硝化細(xì)菌的作用下硝態(tài)氮又被逐漸還原成亞硝態(tài)氮、一氧化氮、 氧化二氮、最后變成氮氣逸出,從而達(dá)到脫氮的目的。
2.3工藝流程
構(gòu)筑物及設(shè)備
(1)格柵池包括4臺人工啟閉機(jī)和1臺柵距為0.5cm的格柵機(jī)。
(2)調(diào)節(jié)池規(guī)格10m×10m×5m(第3項乘數(shù)為高度,后同)有效容積450m3。,停留時間10h;提升泵3臺(電磁流量計3支),每臺流量30m3/h,超聲波液位計1支。
(3)事故池規(guī)格10m×5m×5m,有效容積225m3,停留時間5h;潛污泵1臺。
(4)CASS池2套,規(guī)格相同,并聯(lián)運(yùn)行。其中:a.生物選擇區(qū)(厭氧區(qū))5m×4m×5.5m,容積110m3。b.預(yù)反應(yīng)區(qū)(兼氧區(qū))4m×4m×5.5m,容積88m3,池底平行排列4根微孔曝氣管。c.主反應(yīng)區(qū)20m×4m×5.5m,容積440m3,內(nèi)設(shè)污泥回流泵1臺;池底安裝16根微孔曝氣管,1臺美國哈希(HACH)公司DO(溶解氧)儀及1支熱電阻溫度計;潷水器位于CASS池末端,潷水深度1.5m,排水量300m3/h;排泥管2根,將剩余污泥排入污泥池。
(5)中間水池6m×10m×5m,容積300m3,用于貯存CASS池潷水,水經(jīng)人工檢測和在線監(jiān)測合格后外排或進(jìn)入回用系統(tǒng)。
(6)回用水池6m×4m×5m,容積120m3,內(nèi)設(shè)回用水泵1臺,流量60m3/h,功率18kw;反沖泵1臺,功率11kw,用回用池水反洗過濾泵,洗滌水回調(diào)節(jié)池。
(7)污泥池2m×3m×2.5m,容積15m3,內(nèi)置污泥泵1臺,流量20m3/h,將CASS池外排污泥抽到污泥濃縮池。
(8)污泥濃縮池2.5m×6m×6m,容積90m3,螺桿泵2臺,壓力80kg/cm,功率3kw,污泥經(jīng)重力沉降后,上清液回到事故池重新處理,濃縮污泥用螺桿泵送至板框壓濾機(jī)壓濾成泥餅。
(9)過濾罐d-1600mm,處理量30m3/h。
(10)鼓風(fēng)機(jī)房鼓風(fēng)機(jī)(曝氣機(jī))3臺,風(fēng)量9.18m3/min,功率18.5kW。
(11)脫水間板框壓濾機(jī)1臺,過濾面積20m3,濾室容積250I,壓力1.0MPa,壓濾水進(jìn)調(diào)節(jié)池。
(12)加藥問泵3臺,流量30/Lh,分別為營養(yǎng)劑(甲醇、淀粉、磷酸三鈉等)加藥泵、混凝劑加藥泵、消毒劑加藥泵各1臺。
(13)分析室精密pH計,分光光度計,COD回流裝置等。
(14)總控室PLC(可編程邏輯控制器),電腦等,監(jiān)控現(xiàn)場運(yùn)行。同時電腦與公司生技處聯(lián)網(wǎng),有關(guān)人員可以及時指導(dǎo)廢水處理工作。
(15)在線監(jiān)測室在線監(jiān)測NH3-N分析儀(美國HACH公司),COD分析儀(美國HACH公司)及超聲波流量計各1臺。
4 系統(tǒng)啟動運(yùn)行狀況
本工程于2005年12月20日竣工并開始試車運(yùn)行,從江津排水有限責(zé)任公司外排污泥中引種脫水污泥,每池大約5t。在微生物接種、馴化、培養(yǎng)工作中,先 采用“悶曝”方式,不進(jìn)水不排水,投入污泥后,只進(jìn)少量清水曝氣,外加一定量的雞糞、豬糞等營養(yǎng)物!皭炂亍睅滋齑钚晕勰嚅_始形成并逐漸增加后,開始少 量進(jìn)廢水,30m3/次,然后連續(xù)曝氣1~2天,監(jiān)測污泥MLSS(>3000mg/I)及SV(>10%)合格后,增加廢水進(jìn)水量至40m3/h,按照相同方式進(jìn)行培養(yǎng)直至進(jìn)水達(dá)到設(shè)計要求。經(jīng)過約30天后,在電鏡下觀察到明顯的鐘蟲等原生動物,表明培菌已經(jīng)成功。該處理裝置進(jìn)入污水處理試運(yùn)行階段后,經(jīng)公司質(zhì)檢科、廢水在線監(jiān)測儀連續(xù)監(jiān)測分析SVMISS、pH、NH3-N、COD、SS等項目,結(jié)果顯示出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)(表2)。
由表2可以看出,經(jīng)過終端處理后,NH3-N和COD濃度顯著降低,平均去除率分別達(dá)到NH3-N79.65%,COD 80.82%,說明污水處理效果良好。
5 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
5.1投資建設(shè)
工程占地面積約1500m3,投資400萬元,2005年8月開工建設(shè),2005年12月整個終端處理系統(tǒng)竣工,投入使用后一直運(yùn)行正常,水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
5.2運(yùn)行費(fèi)用
處理每噸廢水,電費(fèi)0.066元,在線監(jiān)測試劑費(fèi)0.066元,投加藥劑費(fèi)0.05元,人工分析用藥品費(fèi)0.016元,工資0.2元,未計設(shè)備折舊,運(yùn)行費(fèi)用為0.4元。