米粉加工廢水,生產的原料為大米,廢水主要來源于洗米水、冷取水以及清洗設備和地面的沖洗水,廢水排水量以及水質波動較大。廢水中需去除的污染物主要是米粉類碳水化合物,易生物降解,因此廢水處理工藝要有耐沖擊負荷的能力和可靠的運行穩(wěn)定性。
米粉加工廢水的處理工藝我們通常采用生化處理工藝。米粉加工廢水以大米為加工原料,從而會有很多淀粉的。淀粉的可生化性好,但是來水時淀粉較多,所以在廢水來水時,應對淀粉作自然沉淀處理。讓淀粉沉淀下來,后再作水量水質的調節(jié)。
廢水經調節(jié)后,用泵泵入厭氧系統(tǒng)。厭氧出水后廢水采用活性污泥法處理。為什么采用活性污泥法而不是采用接觸氧化法。接觸氧化法和活性污泥法的區(qū)別就在于是否掛上生物填料。為滿足客戶要求,我們采用了活性污泥法,采用不掛填料的好氧處理方法。活性污泥法是城市污水處理廠常用的好氧處理方法之一。采用活性污泥法的原因有兩個,一是為了省錢但也能處理出水達標,二是米粉加工廢水的可生化性好。
一、主要處理工藝
1、格柵、多級沉淀池及混凝沉淀
出水先進入格柵用于攔截廢水中較大的懸浮物和漂浮物后流到調節(jié)池,調節(jié)池內設穿孔曝氣管道設備1套,提升泵2臺,起均化水質、水量的作用。出水流入多級沉淀池。
多級沉淀池為廠方原有設施,由于廢水的懸浮物濃度較高,可以實現米粉、米粒和廢水的初步分離,沉淀物定期打撈,防止廢水酸化。多級沉淀池1座,鋼混結構,分成3格,有效容積為22.5m3,水力停留時間為4.5h。
混凝反應槽的停留時間為15min,廢水與投加的PAC攪拌反應后產生的絮體進入到斜管沉淀池,沉淀池的表面負荷為2.0m3/(m2•h),總高為3.5m,配高為2m的斜管,配有1套加藥系統(tǒng)(包括溶藥桶、攪拌機、計量泵和反應桶等)。
2、ABR
設ABR反應池1座,鋼混結構,設計進水COD為3050mg/L,設計停留時間為24h,預計COD去除率為80%,有機負荷為2.3kgCOD/(m3•d),屬于低負荷運行,有效池容為120m3。ABR反應器設計為2個并聯(lián)的池子,每池分為4格,每格上流室寬與下流室寬之比約為3∶1,每個反應室內置半軟性填料,使厭氧污泥能夠很快地掛膜,有利于產酸菌和厭氧菌的生長,保證充足的微生物量,使進水中的有機物得以充分降解去除。
3、SBR
設SBR反應池1座,鋼混結構,設計進水COD為790mg/L,MLSS為3000mg/L,污泥負荷為0.32kgCOD/(kgMLSS•d),排出比為1/2,有效池容為100m3,每天運行2個周期,一個周期為12h,其中進水2h、曝氣反應6h(通過底部的微孔曝氣頭進行曝氣,采用限制曝氣,有利于抑制絲狀菌污泥膨脹)、完全靜止沉淀2h、排水1.5h、閑置0.5h,采用羅茨風機2臺(交替使用),空氣流量采用高負荷運行(0.5~1.5kgO2/kgBOD5)。
二、運行結果及分析
系統(tǒng)啟動
接種污泥取自城市污水廠的絮狀消化污泥,經篩網過濾后,分別投入ABR和SBR反應器,注入米粉廢水。考慮到廢水中含氮、磷量較少,達不到活性污泥中微生物的需求,因此連續(xù)投加氮肥和磷肥。
ABR接種污泥濃度為3~4g/L,進水量從20%開始,逐步增加40%、60%和80%,直至達到120m3/d,調試有機負荷分別為0.46、0.92……直到1.84kgCOD/(m3•d),待COD去除率達到65%,穩(wěn)定運行10天左右時,開始滿負荷運行。正常運行2個月后,反應器內污泥濃度逐漸增大,產氣量穩(wěn)定,鏡檢時發(fā)現ABR反應器的上流室中有黑色小顆粒污泥形成,同時出水水質穩(wěn)定,COD去除率穩(wěn)定在75%左右,標志馴化階段結束,進入正式運行階段。
SBR接種污泥濃度為2~3g/L,開始連續(xù)曝氣約3~4d,當污泥恢復活性后停止曝氣,靜沉1.0~1.5h。放出上清液,污泥呈現黃褐色后逐步加大水量,每曝氣6h后靜置停留2h,排出1/2的上清液再補充新鮮廢水,經過3個多月的調試后進入穩(wěn)定運行期。
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