某機(jī)加工清洗廢水來(lái)源及特點(diǎn)
該機(jī)加工清洗廢水主要來(lái)源于機(jī)械加工清洗過(guò)程中所產(chǎn)生的廢水,由于機(jī)加工過(guò)程中使用切削液及乳化液等,其清洗廢水雖水量不多,卻因呈酸性或堿性、含油量濃度較高,有機(jī)物及懸浮物濃度高,進(jìn)水COD可高達(dá)5000-190000mg/L,BOD5為1000-50000mg/L,石油類(lèi)和SS分別為1000-1500mg/L、1300-2000mg/L屬于難處理廢水,廢水水量為70m3/d
處理工藝及流程
該機(jī)加工廠采用工藝為:調(diào)節(jié)池→篩網(wǎng)→隔油池→破乳氣浮→水解酸化池→接觸氧化池→二沉池→消毒池→回用
該機(jī)加工廢水根據(jù)自身特點(diǎn),在預(yù)處理階段首先使用篩網(wǎng)去除清洗廢水中的金屬碎屑,及部分大懸浮物,然后使用隔油池將清洗廢水中浮油及分散油通過(guò)機(jī)械分離的方式得到去除,剩余的溶解性油及乳化油進(jìn)入破乳氣浮中處理,最后在破乳氣浮中加入振清反相破乳劑破壞廢水中乳化油穩(wěn)定存在形式,通過(guò)強(qiáng)電荷吸附的方式使油水分離,同時(shí)廢水中COD、SS及其他有毒有害物質(zhì)得到大大降低,使水質(zhì)得到凈化,保護(hù)后續(xù)機(jī)械設(shè)備和生化處理系統(tǒng)。
該機(jī)加工廠將預(yù)處理后的廢水引入水解酸化池中,水解酸化池中的厭氧污泥經(jīng)過(guò)馴化后,沉降性能極好,能夠長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)運(yùn)行,處理效果好,能夠很好的將廢水中大分子有機(jī)物及有毒有害物質(zhì)分解為小分子有機(jī)物及無(wú)毒害物質(zhì),使水質(zhì)得到進(jìn)一步凈化。經(jīng)過(guò)水解酸化后的廢水流入接觸氧化池中,好氧微生物快速分解廢水中小分子物質(zhì)后,水質(zhì)基本達(dá)到可回用標(biāo)準(zhǔn),再經(jīng)消毒池后回用或外排。
污泥工藝的選擇
由于本工程污泥主要來(lái)源于預(yù)處理單元的絮凝沉淀產(chǎn)生的物化污泥生化處理單元的剩余污泥。污泥直接進(jìn)行濃縮后通過(guò)板框脫水機(jī)將污泥脫水成為成含水率為75%的固體污泥,再將其外運(yùn)處置。污泥脫水產(chǎn)生的濾液收集至調(diào)節(jié)池,進(jìn)入污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。
各環(huán)節(jié)主要污染物去除效率表(注:數(shù)據(jù)來(lái)自運(yùn)行2個(gè)月的平均值)
目前該機(jī)加工廠污水處理工藝運(yùn)行穩(wěn)定,水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放,現(xiàn)場(chǎng)操作簡(jiǎn)單,易控制,無(wú)需花費(fèi)大量的人力物力用于維持系統(tǒng)的正常運(yùn)行,只需定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保證系統(tǒng)正常運(yùn)行,延長(zhǎng)各設(shè)備使用壽命,節(jié)約大量人力物力,進(jìn)一步降低廢水處理成本。
結(jié)論
1.該機(jī)加工清洗廢水通過(guò),調(diào)節(jié)池→篩網(wǎng)→隔油池→破乳氣浮→水解酸化池→接觸氧化池→二沉池→消毒池→回用工藝處理,運(yùn)行穩(wěn)定,水質(zhì)能夠達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)具有較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);
2.采用以上工藝處理該機(jī)加工清洗廢水時(shí),最關(guān)鍵階段在于破乳氣浮階段,只有在該階段選擇合適的破乳劑,將廢水中COD、BOD、SS、石油類(lèi)等有毒有害物質(zhì)得到很好的去除,才能夠保證后續(xù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,從而使水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。振清反相破乳劑具有極強(qiáng)的電荷吸附能力,能夠很好破壞廢水中油水平衡的乳化狀態(tài),使油水分離,同時(shí)廢水的COD及各類(lèi)有毒有害物質(zhì)得到大大的降低,使用簡(jiǎn)單,效果極佳,處理成本低,無(wú)二次污染,是處理各類(lèi)乳化含油廢水破乳氣浮藥劑的不二選擇