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山東省 濟(jì)南水質(zhì)凈化一廠

污水處理設(shè)施鳥瞰圖

濟(jì)南市位于山東省綜合河道--小清河的上游。隨著濟(jì)南市工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,城市人口的遞增,工業(yè)廢水和生活污水排出量日趨增多,大量未經(jīng)處理的污水直接排入小清河。而小清河每年的枯水期達(dá)4個(gè)月以上,又無清水之源,致使小清河污染十分嚴(yán)重,終年黑臭,魚蝦絕跡,不但直接污染了濟(jì)南市區(qū)的泉水和地下水,而且對小清河下游地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活造成了危害,同時(shí)對渤海灣也造成了一定的污染。因而污水治理已成為濟(jì)南市當(dāng)前需要迫切解決的問題之一。 
1 工藝及運(yùn)行概況 
  濟(jì)南市水質(zhì)凈化一廠是國內(nèi)首批利用奧地利政府貸款建設(shè)的現(xiàn)代化污水處理廠之一。設(shè)計(jì)日處理水量為45萬m3,服務(wù)面積為108 km2,分兩期建設(shè)。一期工程于1995年7月建成, 1998年6月正式運(yùn)行,日平均處理污水22萬m3。污水來自市區(qū)合流制下水道。在合流制下水道出口端設(shè)置污水截流泵站,污水通過截流泵提升后由專用污水管道送入污水處理廠。根據(jù)設(shè)計(jì)時(shí)的調(diào)查預(yù)測,污水中工業(yè)廢水占52%,生活污水占48%,設(shè)計(jì)水量中未考慮初期雨水截流量。 
  污水處理部分的設(shè)計(jì)采用常規(guī)生物法去除工藝。 
  污水進(jìn)廠前設(shè)有總閘門一道,在總閘門前另有直接排放小清河的溢流管道。污水進(jìn)廠后經(jīng)自動(dòng)粗格柵進(jìn)入集水池,在集水池內(nèi)設(shè)有10臺潛水泵,污水提升后經(jīng)細(xì)格柵進(jìn)入旋流沉砂池去除砂粒,再經(jīng)初沉池去除大部分懸浮固體,初沉出水經(jīng)廠內(nèi)高架渠道進(jìn)入曝氣池。曝氣池采用循環(huán)推流反應(yīng)形式,其出水經(jīng)平流式二沉池分離后排入小清河。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1 ,現(xiàn)實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)情況見表2。 
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì) 
項(xiàng) 目 BOD(mg/L) COD(mg/L) SS(mg/L)
進(jìn) 水 260 500 400
出 水 ≤20 ≤100 ≤30 
表2 實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì) 
項(xiàng) 目 BOD(mg/L) COD(mg/L) SS(mg/L)
進(jìn) 水 65 200 150
出 水 ≤15 ≤60 ≤30
  污泥處理流程:初沉污泥與二沉剩余污泥首先進(jìn)入前濃縮池,經(jīng)濃縮后進(jìn)入蛋型消化池中溫消化,使污泥穩(wěn)定。消化后的污泥經(jīng)后濃縮池進(jìn)一步濃縮,減小體積,用帶式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,泥餅外運(yùn)處置。 
2 工藝的主要特點(diǎn) 
2.1 旋流式沉砂池 
  沉砂池是保證污水廠正常運(yùn)行的重要設(shè)施,在大中型污水廠設(shè)計(jì)選型時(shí)特別受關(guān)注。濟(jì)南污水處理廠選用縱向水力旋流式沉砂池,可保證在不同污水流量時(shí)的正常運(yùn)行。該種形式在國內(nèi)首家采用。旋流式沉砂池采用水流從池底噴出產(chǎn)生旋流,能有效地分離砂粒表面的腐殖物質(zhì),使之不能沉降。由于采用水流而不是空氣造成旋流,使易降解的有機(jī)物在沉砂池中不能被氧化,污水并不充氧,有利于后續(xù)除磷脫氮。設(shè)備上以(旋流)泵代替了鼓風(fēng)機(jī),簡化了運(yùn)行管理。 
  旋流式沉砂池共設(shè)置3座,每座處理能力為最大小時(shí)流量的33%。3座沉砂池合建成1組,每座設(shè)有單獨(dú)的吸砂泵,桁架橋跨越全部沉砂池。每座池長45 m,寬3.2 m,水深3.5 m,容積470 m3,設(shè)計(jì)最小停留時(shí)間7.5 min。 
  水力旋流用水來自沉砂池出水,選用3臺潛水泵,每臺泵流量為800 m3/h,每池配水力噴嘴20個(gè),沿池長均勻分布,吸砂泵流量為15 m3/h,吸砂泵排出液通過池邊水槽進(jìn)入砂水分離器。 
  沉砂池自運(yùn)行以來,經(jīng)觀察除砂效果良好,砂粒大都在池長的前1/3范圍內(nèi)被分離沉降。 
2.2 曝氣池 
  曝氣池采用氧化溝池形,分2組,每組布置成4個(gè)廊道,每個(gè)廊道長82~88 m,寬9.5 m,水深7 m,每組容積22 400 m3,總?cè)莘e44 800 m3。平均水力停留時(shí)間4.8 h。在曝氣池中,污水被強(qiáng)制形成循環(huán)流,其流態(tài)具有推流型和完全混合型的雙重特點(diǎn)。因此,不但具有較強(qiáng)的抗沖擊能力,而且也不易發(fā)生短流。 
  曝氣充氧系統(tǒng)采用鼓風(fēng)射流曝氣器,射流器共448個(gè),分成8組,在每個(gè)廊道的池底內(nèi)布設(shè) 1組。每組由1臺水泵提供工作介質(zhì),其中6臺工作介質(zhì)采用回流污泥,2臺使用曝氣池內(nèi)混合液。該曝氣系統(tǒng)屬中微孔曝氣,鼓風(fēng)機(jī)送入空氣在射流器內(nèi)與活性污泥充分混合后擴(kuò)散至池面,因而具有較高的氧利用率,在標(biāo)準(zhǔn)工況下,曝氣系統(tǒng)的動(dòng)力效率可達(dá)2.2 kg O2/(kW•h)。射流器的工作介質(zhì)推動(dòng)池內(nèi)水流循環(huán),并使全池污泥保持懸浮狀態(tài)。運(yùn)行后經(jīng)初步測定,在曝氣池不同位置的表層、中層和底層采樣分析污泥濃度,結(jié)果經(jīng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),污泥濃度無顯著差異。 
2.3 蛋型消化池 
  污泥消化池采用定容式蛋型,共3座,每座尺寸為:最大直徑24 m,總高度42.93 m,液體高度40.93 m,每座容積10400 m3。消化池采用預(yù)應(yīng)力混凝土薄殼結(jié)構(gòu),外加保溫層及方形菱鎂護(hù)板。消化池建有操作樓1座,樓內(nèi)裝有自動(dòng)電梯,以供操作維修人員上下。此外,樓內(nèi)還設(shè)有管道井,供消化池頂?shù)哪、水、氣、電器、儀表等管線的敷設(shè)安裝。 
  消化池采用中溫消化,由2臺沼氣鍋爐和3套熱交換器及3臺污泥循環(huán)泵組成的污泥加熱系統(tǒng)。設(shè)計(jì)沼氣最大產(chǎn)氣量為13000 m3/d。冬季最低氣溫-19.7 ℃,進(jìn)入消化池泥溫為10 ℃,沼氣鍋爐輸入所需能量為2840 kW,其中用于污泥加溫約占90%,用于補(bǔ)充熱損耗約10%。在冬季所產(chǎn)沼氣可以平衡自給,當(dāng)夏季時(shí)可有較大量的沼氣供利用。 
  蛋型消化池與其他消化池相比,有以下特點(diǎn):①池底不易積砂或積泥,因而不會使有效池容縮。虎谝讛嚢杌旌,池內(nèi)無死區(qū),可使有效池容增至最大;對于同樣的混合效果,混合攪拌的能耗低于其他池型;③上部不易集結(jié)浮渣;④對于同樣的容積,其表面積較其他池型小,因而熱損失。虎萁Y(jié)構(gòu)穩(wěn)定,不易產(chǎn)生裂縫;⑥池型呈流線型,較美觀。 
2.4 管廊 
  本廠有1.1 km長的地下管廊,以污泥消化區(qū)為中心,沿主要處理設(shè)施鄰近設(shè)置。管廊內(nèi)設(shè)電纜橋架,廠內(nèi)所有電纜(包括儀表信號電纜)均通過管廊入戶。污泥管、自來水管道及中水回用管道也鋪設(shè)在內(nèi)。在污泥消化區(qū),所有進(jìn)出泥管、加熱系統(tǒng)、進(jìn)出泥泵、循環(huán)泵、消化池、濃縮池的主要管線閥門均安裝在管廊內(nèi),防水性能好,操作維修極為方便。 
2.5 自動(dòng)控制系統(tǒng) 
  我廠自動(dòng)控制系統(tǒng)采用PLC集中控制,全廠共5臺PLC,全部安裝于中心控制室內(nèi)。PLC采用德國蒂森公司產(chǎn)品,分別編號為PLC0~4,其中PLC1~4分別與現(xiàn)場MCC(馬達(dá)控制中心)1~4 相連接,PLC0與中控室內(nèi)模擬盤連接。PLC之間采用環(huán)形連接。PLC0,PLC1分別與2臺上位機(jī)連接。 
  廠內(nèi)控制方式有MCC控制、手動(dòng)控制、SB(SWITCH BOARD)控制、PLC控制、VDU控制。MCC控制主要是針對一些重要設(shè)備進(jìn)行保護(hù)性控制,當(dāng)其它控制方式反應(yīng)不及時(shí)或損壞時(shí),對設(shè)備進(jìn)行保護(hù)性的啟動(dòng)或關(guān)閉。手動(dòng)控制在其它各種方式中優(yōu)先級最高,當(dāng)現(xiàn)場打在手動(dòng)控制方式上時(shí),PLC無控制功能,僅僅監(jiān)視。當(dāng)現(xiàn)場打在自動(dòng)控制方式上時(shí),中控室操作員可通過上位機(jī)選擇PLC或VDU控制方式。當(dāng)選擇PLC控制方式時(shí),PLC根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)來控制設(shè)備;VDU方式則是中控室操作員通過上位機(jī)直接控制現(xiàn)場設(shè)備的運(yùn)行。 
3 運(yùn)行中存在的主要問題 
3.1 運(yùn)行方式的選擇 
  濟(jì)南市水質(zhì)凈化一廠于1998年6月開始啟動(dòng)運(yùn)行,由于進(jìn)水實(shí)測平均COD為200 mg/L,BOD為 65 mg/L,TN為20 mg/L,處理出水COD僅20~40 mg/L,BOD在10~15 mg/L,出水清澈。但由于進(jìn)水BOD僅為設(shè)計(jì)值的30%左右,負(fù)荷較低,在夏季水溫較高的情況下,硝化菌迅速繁殖,出水氨氮曾降至1 mg/L以下,硝酸鹽氮高達(dá)10 mg/L以上,造成二沉池內(nèi)污泥大量上浮,影響出水水質(zhì)。為此現(xiàn)采用類似SBR工藝的間歇曝氣方式運(yùn)行,一方面去除了碳?xì)溆袡C(jī)物,另一方面進(jìn)行了硝化/反硝化過程,達(dá)到了脫氮目的,提高了處理程度。 
3.2 出水SS相對偏高 
  由于負(fù)荷低,活性污泥的新老交替緩慢,造成污泥容易老化,出水SS偏高。在低負(fù)荷情況下該問題具有一定的普遍性。 
3.3 消化系統(tǒng)攪拌力不足 
  由于設(shè)計(jì)中存在不足,系統(tǒng)的機(jī)械攪拌器無法正常工作。實(shí)際運(yùn)行中加大了污泥循環(huán)泵的運(yùn)行時(shí)間,以緩解攪拌不足的矛盾。同時(shí)延長污泥在消化池內(nèi)的停留時(shí)間,保證了污泥的消化效果。從2年多的運(yùn)行情況來看,消化池運(yùn)行基本穩(wěn)定,由于池型理想,即使在攪拌力不足的情況下,池底部也未出現(xiàn)泥砂沉積現(xiàn)象。 
3.4 污泥出路 
  擬采用美國技術(shù)制作生物有機(jī)肥。 
3.5 中水回用 
  現(xiàn)階段只進(jìn)行廠內(nèi)回用,供給污泥脫水沖洗濾布和廠內(nèi)綠化。 
  按1999年第21次山東省省長辦公會提出的利用我廠中水作為黃臺電廠部分補(bǔ)充水的要求,近期正在為一個(gè)規(guī)模5.5萬 m3/d,投資近8800萬元(包括輸水管線)的中水回用工程進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作。

地  址:歷山北路19號
郵  編:250033
電  話:8963013
注冊日期:7/13/1991
行政區(qū)號:370105
注冊資金:26076 (萬元)
職工人數(shù):248

特別聲明:污水能否被接收處理,以污水廠根據(jù)水量、水質(zhì)評估結(jié)果為準(zhǔn),不保證所有廢水都可以被接納。

Notice: Whether the sewage can be accepted or not depends on the assessment results of the sewage treatment plant according to the water quantity and water quality, which does not guarantee that all the wastewater can be accepted.

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